-
7月16日,某钢1号高炉由于偏离铁口中心开口出铁,烧坏3块冷却璧,被迫停产11天多。本节介绍这次事故的经过及处理。
1.事故经过
出事故前1号高炉炉况顺行较好,铁口基本正常,炉前工作也较正常。7月15日中班出3次铁,按料批计算,渣铁基本出净。再出最后一次铁时泥套破损,拉风降压堵口,打泥量较少。16日夜班零时拔炮,然后清理铁口重新做泥套,约1:15泥套烤好。将开口机对眼开铁口,开钻后钻杆摆动严重而且钻不动。停钻后发现眼不在铁口中心而在铁口右上方泥套棱缘处,又发现钻杆法兰螺丝松
动且掉了一个螺丝。拧好法兰螺丝,再对眼开钻,还是钻不动。又停钻检查,发现钻头刀片已被打掉。换完钻头重新开钻,仍钻不动。此刻认为中班打泥量少,铁口眼里有渣铁,便决定用氧气烧铁口。开始在铁口南面站着烧,烧了4根管子(长12m)又钻,还是钻不动。此后,继续用氧气管烧,又烧了11根氧气管,铁还是出不来。在烧氧气过程中无黑烟,火花较少,当时误认为是氧气压力低所致。当烧到600mm左右深时,开始冒黑烟,停烧氧气,改用压缩空气吹扫烧眼中的熔融物。吹净后伸进钻杆开钻,约钻了200mm左右,2:45铁水从偏眼中流出。
开铁口过程中,当班工长站在撇渣器附近见铁口眼烧得大,担心跑大溜,同时出铁又晚点,铁渣憋风,2:30炉内将炉顶压力由135kPa降至80kPa。出铁中3:05左右第3罐(残铁罐)放满,由于第3个铁闸前凝有铁壳未清除,闸抬起后,铁壳拨不开,加上第4 节铁沟里塞满了残存的凝渣铁,铁水难以流到第4罐,仍继续往第3罐流,致使铁水面超出罐口溢向铁道。此时,炉前组长要求工长拉风降压,提前堵口。炉前组长用泥给炮头“戴帽”,工长减风降压,当风减到1300m/min,热风压力65kPa时开炉堵口,未成功,又压炮再堵,还是堵不上,怕烧坏炮头当即拔炮,但电炮被卡进眼内拔不出来。瞬时,炮头前面响起了爆炸声,继而响声加剧,渣、铁顺着炉皮流到炉台下。3:20休风,将16个风口堵泥,检查发现2段39号和40号、1段1号冷却壁排水管无水,将其进水切断,爆炸声逐渐消除。7:20人工用泥堵住烧眼,炉内停止往外淌渣铁。淌到炉基的90t左右,铁30t左右,高炉处于事故休风状态。
点评:作者看来,有几点值得探讨的,一是中班未堵上口都拉风堵口了,原因是由于泥套破损,0点退炮重新做泥套,不知道当班班长有没有检查泥炮和泥套的具体情况,从拔炮(有些地方说退炮)到泥套重新做好,已经过去了1小时15分钟了。未打进泥,导致铁口偏浅,加上有大量残渣铁凝结在铁口通道里面,导致开口机钻铁口时,钻杆摆动,钻不动情况发生。只要有干的时间长的班长和铁口工都遇到过的。铁口烧氧一定要注意,不是谁都能烧的,因为人跟人的操作手法不一样,特别是开始烧氧的时候,找有经验的人去烧铁口,等到烧出铁口正常角度后在换人,这样可以避免因为人为的一些因素角度找不准导致把铁口烧偏。换的人多了,每一个人都朝着各自的方向烧铁口,很容易把铁口烧坏。
二是没有提前做好铁沟清理工作,知道烧铁口容易跑大流,出铁中3:05左右第3罐(残铁罐)放满,由于第3个铁闸前凝有铁壳未清除,闸抬起后,铁壳拨不开,加上第4 节铁沟里塞满了残存的凝渣铁,铁水难以流到第4罐。这完全是班长,看包工不作为导致的。出铁期间,那么长时间,完全可以把第四支铁沟清理出来的。(个人认为,这样的工长,炉前班长应该就地免职,或者直接拉出去枪毙(开玩笑)了)
2.事故原因
1号高炉这次铁口烧穿事故是由于偏离铁口中心开眼出铁造成的。由于偏离铁口烧了大量氧气,铁口通道里的第1环旋砖右上方烧损,大量渣铁流经该处,侵蚀了烧损的旋砖,进而烧坏框架钢套和冷却壁。此外,第3个铁闸拨不开,第4支铁沟残铁结死未清理,被迫未渣铁为出净带铁堵口。
3.事故处理
事故发生后,公司决定一边清理现场一边做高炉抢修的施工准备。本来想更新冷却壁,但无备品,如重新制作拖延时间太长,最后只好将损坏的3块冷却壁做如下处理:
(1)2段40号冷却壁。考虑这块冷却壁与2段1号构成铁口通道,而烧穿时2段40号已损失约2/3,故决定修复。由机修总厂用10mm钢板将缺损部分煤成与原铸铁冷却壁外形一样,并内置水冷管。安装后,水管周围的空腔用炭料捣实,然后焊好外面一层钢板,冷却水管按1.0MPa试压。
(2)2段39号冷却壁左下方烧损。该部位一根水管烧损长约660mm,检修时仅将此管接上,按0.4MPa(未上丝堵)试漏。考虑冷却壁已使用2年多,担心水管滲碳变脆,试压不能太高以防断裂。试压完毕,将水管周围空腔用炭料捣实,然后将40mm厚的炉皮焊上。冷却壁和炉墙之间的空隙均用炭料捣实,再装上铁口框架砌好八方砖。
(3)1段1号冷却壁石上方冷管烧蚀。处理中将这块冷却壁水管切断,用炭料捣实,焊好炉皮,然后在炉皮外焊一内装隔板的水箱,进行炉外通水冷却。
4.送风操作
由于1号高炉处于事故休风状态,炉内装的是重负荷的正常生产料,休风时间又长达11天多,预计送风后炉况恢复困难,送风时决定按炉缸冻结处理。将高渣口的二套取出,炭捣1.2m深,内插4in(10.16cm)钢管,装小电炮1台,供高渣口出渣铁堵口用。用4个风口送风(1号、16号、15号、14号,全为Φ130mm焊接风口),并在这4个风口大套上砌1层薄砖,多备两个水管和薄钢板作水槽,以备万一风口损坏时能喷水冷却。
7月27日10:45送风,开5个风口,加净焦179.2t。19:00,13号风口自动吹开,12:35用高渣口出渣铁。到21:07,高渣口共出铁10次,出铁量约16t。从27日16:00开始打开铁口出铁,前5次均只流到主沟,第6次(21:00)出铁约15t,流入带壳渣罐。7月29 日6:35送煤气,8:30净焦下到炉缸,风口明亮,危机解除。铁口顺利出铁后逐步捅开风口,一周之内生产达到正常水平。在此阶段,考虑铁口区域是薄弱环节,炉顶压力按80kPa→100kPa→120kPa分阶段逐步提高。
5.小结
通过处理某1号高炉这次铁口烧穿事故,总结出以下几点经验教训:
(1)7月16日铁口烧穿事故纯属铁口操作事故,说明管理不善,岗位责任制没有完全落实。
(2)抢修事故的补救措施是有效的。对3块冷却壁的处理是在无冷却壁备品的情况下较好的检修方案,不仅工期短,而且在生产中证明是安全可靠的。
(3)在非计划休风,重负荷、封炉时间较长情况下的送风,只要做好充分准备,按炉缸冻结处理,做好出渣出铁工作,加适量净焦,逐步开风口送风,高炉炉况可以较快恢复正常。
(4)在炉墙和泥包受损的情况下,必须精心维护好铁口,特别是铁口机要对准出铁口中心线,严禁偏斜开口。
(责任编辑:zgltw)







