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柳钢6号高炉计划休风18h快速恢复实践

时间:2021-10-26 03:11来源:第十三届全国炼铁系统高 作者:zgltw 点击:
江仕鑫 许勇新 黄泽文 余 谦 (柳州钢铁股份有限公司炼铁厂) 摘 要 柳钢6号高炉2020年5月18日计划休风18小时,对高炉恢复操作进行总结,通过精心计算休风料,准确掌握休风时间,及
  • 江仕鑫  许勇新  黄泽文  余  谦

    (柳州钢铁股份有限公司炼铁厂)


    摘  要  柳钢6号高炉2020年5月18日计划休风18小时,对高炉恢复操作进行总结,通过精心计算休风料,准确掌握休风时间,及休风后对高炉采取一定的保温措施和在复风时对各参数的调整、掌握好复风节奏、准确判断开铁口时间等使高炉复风后稳定顺行,在3小时内恢复至正常生产水平。

    关键词  休风  恢复  高炉


    1  概述

    柳钢6号高炉(1500m³)于2017年4月进行停炉性能恢复,2017年6月27日开炉,复产后高炉由于东面铁口下方,侧壁温度偏高,通过近三年的护炉操作,取得了较好的效果特别是在2019年5月份后高炉开始转变原有堵风口护炉操作,采用全风口及气流护炉操作后,使高炉产量及各项指标有了很大的进步。进入2020年高炉生产比较稳定,但高炉主5皮带,由于使用时间比较长,修补次数比较多,休补的地方经常拉裂,存在皮带突然断裂的风险,给高炉生产带来隐患,为了彻底消除皮带运转隐患,于5月28日计划检修18小时,更换主5皮带及对一些使用时间比较长的中小套进行更换。高炉在8:28休风,后期各项工作进行比较好,23:30复风生产,复风后半小时,由于高炉新安装的热成像仪有焊缝漏,导致高炉又休风2小时对焊缝进行焊补,于2:05复风生产,复风后高炉严格控制加风节奏,适时打开铁口,掌握开风口及喷煤,富氧的时间,及时调整各参数,使高炉送风后稳定顺行,快速恢复至正常生产水平。

    2  休风前后措施

    长期休风后炉况与正常生产时相比,高炉料柱受挤压严重,软熔带焦窗的透气性和透液性明显变差,恢复阶段压差可能偏高,同时有滑尺塌料现象,严重时可能崩料、悬料;恢复期间炉内煤气流重新分布,复风开始阶段风量和煤气量偏小,导致边缘气流显著发展,容易造成下料不均匀;长期休风炉缸热损失大,复风恢复渣铁物理热不足,渣铁流动性较差,炉前渣铁排放不良,压差升高,容易烧损风口,耽误恢复进程[1]。因此,在此次休风前后做了大量的工作,确保炉况顺利恢复。

    2.1  休风前炉况控制

    由于高炉是计划检修,在休风前高炉对炉况进行了调整,适当下达了休风料,在5月28日夜班接班后将高炉负荷由4.23退至4.20,适当做高炉温,确保高炉稳定顺行,同时积极组织炉前出铁工作,确保高炉稳定顺行,要求夜班炉温充沛,物理热控制在1500-1520℃之间,生铁含硅控制在0.4-0.6%之间。4:00高炉开始下休风料,加净焦4批,净焦加完后,焦炭负荷由4.2退至3.9,并将烧结比退2个点,由75%退至73%,之后走10批料后再加净焦一批。根据计算当时计算高炉冶炼周期在5.1小时,由于高炉检修要求在8:00左右休风,所以选择4:00开始下休风料比较合理,从后期休风情况来看,高炉下达休风料比较准确,休风时加的第一批净焦刚刚到达炉缸区域,炉温程现上升趋势,确保了高炉休风时热量的充足。也给后期炉况恢复提供了保障。

    2.2  高炉休风后处理措施

    高炉于28日8:28分休风,休风后高炉雷达料线控制在2.0米以下,由于夜班出铁比较干净,高炉休风比较顺利。考虑到高炉检修时间比较长,休风后对高炉做了以下措施:

    (1)休风半小时后,高炉将软水流量由3800 m3/h减至2000 m3/h,2小时后停一台高压泵,有利于降低高炉冷却强度,减少高炉热量损失。

    (2)将所有风口吹扫干净后堵不见光,并安排工长每小时检查一次风口,确保不漏光。停风后为了保持炉内密封,应立即将风口、渣口、铁口用泥堵严,以减少热量损失及由于漏风发生的焦炭燃烧,产生新的冷渣、冷铁影响高炉后续恢复[2]

    (3)组织垫沟人员对炉前各沟进行处理,由于高炉西面沟是新修不久的沟,高炉对其进行了放残铁操作,并及时把过道眼烧通,堵好残铁眼,东面大沟是后期沟,有了一定侵蚀,存铁多保温性好,高炉对其进行多晒保温剂进行保温。同时在中班做好两边出铁准备工作。

    (4)安排炉前人员对需要更换的中小套进行更换,并安排检修人员对各项目进行施工,同时派专人对各项目进行安全监护,确保各项检修项目安全施工。

    2.3  送风前准备工作

    高炉根据检修进度,适时掌握送风时间,在送风前一小时通知软水、净环启动高压泵,并恢软水流量至3800m3/h,干法撤水封并通知热风炉烧炉。组织炉前人员对高炉风口拉杆再次进行打紧,同时捅开、捅圆风口,并堵5#风口,在风口小套前端堵200mm左右的无水炮泥,要确保高炉送风后不吹开。高炉采用21个风口送风,风口总面积0.230m2,当各单位安全确认后,开始送风。

    3  高炉送风操作

    3.1  复风时高炉下部调节

    高炉在28日23:30送风,送风后当风压加至0.21MPa时顶压120kPa,高炉炉顶点检人员,汇报发现新安装热成像仪位置处,有一道50mm焊缝漏气,于是高炉再次休风,于23:55休风下来处理焊缝。后期高炉处理焊缝比较顺利,于29日02:02高炉再次送风。高炉送风时料线雷达料线3.8米,考虑到高炉是计划性休风,高炉休风前已经下达休风料,休风时高炉炉温充足。送风后高炉采用了快速加风的方法,高炉在02:02送风,引煤气后高炉快速将风压加至0.280MPa,之后根据赶料及炉内各参数情况适时加风,半小时后将风量恢复至正常水平,后期根据炉温情况及负荷调节状况恢复煤量,氧量。复风后的快速加风,有利于高炉吹透中心,使炉缸逐渐活跃,加快了高炉恢复过程。

    3.2  复风时高炉上部调节

    当料线深时为了确保炉内气流顺行,防止炉内布料紊乱,高炉会适当采用发展边缘的操作制度,缩小布料角度及批重,由于高炉送风时料线为3.8米料线较深,送风后将矿焦制度采用整体退2度,焦炭制度最后一个角度13度不变下料,批重由39t退至35t,烧结比由73%提至75%、负荷4.0下料,适当疏松边缘的同时确保高炉中心气流稳定,后根据赶料料线情况,逐步恢复至送风前的制度、批重负荷。高炉送风后料制、负荷、批重变化如下表1。

    image.png

    3.3  掌握好开铁口及风口时间

    长期休风复风时,掌握好出第一炉铁的时间非常重要,时间过早,出铁少,容易导致高炉大沟结铁,影响炉前操作,出铁过晚,容易导致炉子受憋,影响高炉恢复。此次复风后高炉决定在03:05分出铁第一次铁,由于高炉东面沟没有放残铁,只采用了保温措施高炉决定先投用东面大沟出铁,铁口开出后,高炉先来铁水,出至05:45高炉喷口,出铁较多420t,连续长时间的出铁使高炉东面大沟一次性化开,给高炉后期恢复提供保障。后期根据炉温情况投用西面大沟,恢复两边出铁。03:52高炉第一次取样铁水含Si:0.83%、 S:0.09 物理热1436℃,物理热偏差,化学热充足,4:31再次测温,高炉物理热1471℃,物理热有上升趋势,高炉跑料稍慢,于是高炉决定打开5#风口,高炉实现了全风生产,开风口后高炉料速变快,炉温逐渐恢复至正常水平。高炉送风后Si、S变化如图1。

    4  恢复效果

    高炉送风后7小时各参数如下表2。

    image.png

    从表中可以看出高炉在恢复过程中比较顺利,送风后2小时各参数已经逐步恢复至正常生产水平,后期根据炉温及负荷情况,逐步恢复风煤量。热风温度,由于高炉刚刚恢复送风,导致热风炉烧炉煤气不足,烧炉不起炉,所以风温恢复稍慢,全部用完风温只能用到1100℃左右水平。

    5  总结

    此次高炉检修炉况恢复比较顺利,得益于高炉准确的下达休风料及对高炉休风后的保温措施,再加上送风时对各参数的控制,使得高炉再送风后2小时恢复至正常水产水平。高炉检修后炉况恢复有以下方面值得借鉴:

    (1)积极组织好炉前工作,保证炉前出铁干净,确保高炉休风顺利,同时严格按要求下达休风料,掌握好炉温,控制好休风时间,给后期高炉送风提供了保障。

    (2)合理安排好各项检修工作,使各项工作有序进行,确保在规定时间内完成了检修的全部工作,为高炉复风创造了有利条件。

    (3)严格对炉高及炉前大沟进行保温工作,休风后第一时间对西面新沟进行了放残铁操作,对东面大沟进行多洒保温剂和盖保温盖板操作,确保了炉前两条大沟的正常运行。同时合理调节炉内软水流量,堵风口,停高压泵等一系列工作,有效减少了炉内热量损失。

    (4)掌握好第一次出铁时间,是此次高炉得以顺利恢复的关键,高炉这次对第一次开口时间掌握比较准确,使高炉东面大沟一次性疏通,给后期出铁提供了保障,促进了高炉恢复进程。

    (5)送风后及时调整各参数,使高炉始终保持稳定顺行,是此次检修高炉恢复快速的关键。

    此次检修的不足之处就是在第一次送风后,出现了反复休风,检修安装热成像时焊缝处理不到位,导致漏风,以后高炉得完善对高炉焊缝的处理,加强复风前确认工作。

    6  参考文献

    [1] 宋永刚.本钢新1号高炉长期休风复风后快速恢复炉况实践.金属世界,2015,1(06):41-43;

    [2] 范广全.高炉炼铁操作.北京,冶金工业出版社,2015.p266:


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