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九钢4号1780m3高炉检修炉况恢复生产实践

时间:2021-09-13 06:55来源:第十三届全国炼铁系统高 作者:zgltw 点击:
周飞磊 陈新兴 (九江萍钢钢铁有限责任公司炼铁厂) 摘 要 本文介绍2020年2月28日九钢4号高炉为配合炼钢转炉检修,计划休风24个小时处理4号热风出口跑风及高炉本体煤气泄露问题。通
  • 周飞磊  陈新兴

    (九江萍钢钢铁有限责任公司炼铁厂)


    摘  要  本文介绍2020年2月28日九钢4号高炉为配合炼钢转炉检修,计划休风24个小时处理4号热风出口跑风及高炉本体煤气泄露问题。通过参数的控制,炉内加风节奏和炉外出铁把握,实现高炉快速恢复总结。

    关键词  高炉堵风口  计划休风  操作参数


    2020年2月28日4号高炉6:25开始休风,29日0:25复风,实际休风18小时00分,同时更换部分变型中套和高温吹管。通过堵风口,合理控制风量等操作参数,复风72h后,炉况基本正常,各项经济技术指标已恢复至正常水平。

    1  休风前的准备工作

    为了确保休风前炉况稳定,参数合适,热量充沛,炉缸活跃,同时为复风后高炉尽快恢复创造条件,主要做了如下准备工作:

    (1)加休风料前提前一天开始适当降核算碱度;

    (2)休风前一个班控制铁水[Si]:0.45%~0.70%,并确保铁水温度≥1500℃,适当减轻焦炭负荷,上部调剂适当放开边缘;

    (3)硅石、锰矿进仓后,提前一天开始使用,提高碱度调剂的准确性;

    (4) 下休风料前停止使用外部焦丁;

    2  休风料

    1.矿批:36t, 料线3.0m

    2.布料矩阵:O 23*8    C  34.5*3/32*3/29.5*2/23*1/16*4

    image.png

    3  休风前参数情况

    image.png

    4  复风操作

    (1)复风料:

    1.矿批:25吨

    2.料线:3m

    3.布料矩阵:O 23*8     C 34.5*3/32*2/29.5*2/23*1/16*3

    image.png

    ( 2 ) 炉内操作:

    (a)堵1、13、14、15、25、26号6个风口,复风后送风装置17号吹管前端球面不吻合跑风,重新休风调整。1:20复风后加风困难,料线走势不好,透气性指数低,采取缓慢加风的方式至6:00风量恢复2500m3/min,后续根据出铁过程中透指、渣铁流动性、压量关系、顶温及气流情况推进加风节奏。

    (b)加风捅风口。相继于6:05分捅开26号风口,19:55分捅开13号风口,22:55分捅开1号风口,3月1号2:00捅开15号风口,至23:00风量恢复至3600m3/min,氧气5000,炉况基本恢复正常水平,后因14号风口捅不开和小套漏水短暂休风处理。

    image.png

    (3)炉外操作:

    (a)复风后第一炉铁由原来的一个小时左右开口改由根据风量、渣铁生成量来确定开口时间(复风3.5小时后出铁)。

    (b)为确保炉外作业正常, 东、西出铁场各准备了一台小挖机,同时 增加两班炉前人员支援,各负责一个铁口。

    5  经验总结

    (1)休风料碱度,炉温、净焦,负荷核算基本正常,复风后参数基本与核算偏差不大,炉温,碱度基本合适。复风料炉温碱度核算不到位,复风料下达后炉渣碱度偏低,主要是复风料碱度核算的炉温制定偏高,碱度核算偏低,复风料下达后没能达到预估目标。

    (2)复风后,对风温的使用不重视,整体风温使用偏低,炉缸热量恢复慢,渣铁物理热及流动性改善速度慢,延缓了加风节奏。

    (3)加减风过程中风压、风量、顶压使用不匹配,导致压量关系长时间偏紧,造成复风后小套烧损。

    (4)复风前的送风装置密封性的检查不到位(后续长时间休风,每隔6小时用压风检查密封性,特别是复风前2小时的这次检查要确保到位,同时期间要安排人员适当紧固吹管拉杆,防止长时间休风送风装置热胀冷缩造成的移位问题得到彻底解决)。

    6  参考文献

    [1] 王筱留.高炉生产知识问答[M].北京:冶金工业出版社,2013.

    (责任编辑:zgltw)
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