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建龙西钢6号高炉炉况失常的处理总结

时间:2021-09-06 03:22来源:第十三届全国炼铁系统高 作者:zgltw 点击:
于海龙 (建龙西林钢铁有限公司炼铁厂) 摘 要 针对原料碱负荷长期偏高,物料粒级大幅度变化时,当受外围因素影响炉况失常后,通过调整布料制度,加强管理,执行标准化操作,最
  • 于海龙

    (建龙西林钢铁有限公司炼铁厂)


    摘  要  针对原料碱负荷长期偏高,物料粒级大幅度变化时,当受外围因素影响炉况失常后,通过调整布料制度,加强管理,执行标准化操作,最终实现炉况正常稳定顺行。

    关键词  高炉  稳定顺行  悬料  物料粒级  有害元素


    建龙西钢6号高炉有效炉容1260m3、设有两个铁口、20个风口;炉腹高温区采用铜冷却壁、软水密闭循环强化冷却;炉况长期相对稳定顺行,进入10月份炉况出现波动,经采取退矿批、调整布料角度等系列措施炉况恢复正常。

    1  炉况失常事故描述

    建龙西钢6号高炉2019年10月4日17:47分高炉反应塌料、料尺走的缓慢、随后连续塌料,5个小时内连续塌料5次,最终料尺不走;下图为当时料尺走势。

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    10月5日02:16减风坐料、料线塌至6.7米,回风后高炉料尺不走、逐步恢复参数后料尺正常,逐步赶料线至5.5米处多次出现难行悬料,炉身下部静压圆周方向不同位置出现频繁升高现象;料尺走势不好。当时高炉采取控制手段:布料制度由K:33/3 31/3 29/3 27/3  P:32.5/4 29.5/4 26.5/4多环变为单环K:31.5/12  P:30/12。

    同时配吃萤石、锰矿各500kg进行洗炉;调整后炉况顺行无明显好转,料线赶至5.5米以内料尺横尺,且此期间炉身静压始终不稳,偶尔出现塌料现象、且从探尺判断料面偏行,分析与东侧持续出铁有关,东尺显示料线7米,西尺显示5米;观察风口西侧区域风口偏暗,直至10月5日10点投用西侧铁厂、进行两侧铁口交替出铁;西侧铁口投用后料尺斜率明显好转、趋近正常、铁口开来先下渣(黑渣)、上炮后料尺走势变差;分析判断西侧炉缸出现堆积,炉内采取退矿批退负荷操作由39t矿批退至36t;缩小单环布料角度、顺行改善赶料线至5.5米料尺走势正常;10月6日7:00发现风口区域有大量水汽,经检查发现6#、11#风口小套漏水情况加重,于10:45休风更换6、11号风口小套;风口小套漏水部位发现堵塞滤料,且风口小套有烧损现象,判断炉缸状态不好;10月6日12:34送风;送风后12小时西侧铁厂铁水物理热持续偏低、始终在1400℃左右;高炉出铁体现排碱,铁沟上方全是白烟,生铁中含锌持续达到0.080%;炉内采取上坐炉温、集中加焦手段上坐物理热;顺行基本正常,长期空尺,料线赶至5.5米、5米、4米发生风压突升;料尺横滞;静压不稳;频繁出现难行、富氧与风温很难长时间使用、煤量偏高;维持至7日炉况无好转,采取继续退负荷、降低喷煤比、增加外进球团配比、提高好焦炭配比操作;始终难过料线关,8日采取大幅度退矿批由36t退至32t矿批;顺行好转,料线逐步恢复正常,参数恢复正常。

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    2  炉况波动原因分析

    (1)炉况失常前12天内西侧铁厂停用4次、每次均大于12小时,单铁口出铁铁口维护难度大、铁口失常、炉内渣铁出不净、炉内未采取有效降产措施;且未出铁铁口上方有漏水风口小套一直未更换;进一步恶化炉缸工作状态。

    (2)烧结矿矿粉改变品种、新试用FMG混合粉,且配比达到28%;烧结矿反应出粒级变差,经了解混合粉性能,判断烧结矿冶金性能变差;融化温度低,软熔区间大,导致高炉软熔带加厚;烧结粒级数据见表1。

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    (3)球团整体粒度变化较大;80%球团粒级均在5mm左右;恶化炉内透气性;球团抗压强度变差由以往2700降低至2200;入炉后粉化爆裂增加。

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    (4)炉况失常前半个月高炉操作炉温不稳定、碱度不稳定;高温高碱居多;影响炉缸工作状态;供料作业区安装料仓铸石板、频繁倒仓,仓内粉末量不定期入高炉,进一步恶化炉内透气性;

    (5)长期以来建龙西钢入炉原燃料中有害元素偏高,入炉碱负荷一直处于4.6kg/t,锌负荷处于0.45kg/t;日常反应出风口中套上翘严重,风口跑风,休风后风口有亮白色液体流出。由于风口变形导致初始煤气流改变,影响炉缸工作状态。且过高的有害元素不仅影响高炉寿命,还破坏焦炭强度,不利于高炉顺行。

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    (6)焦炭平均反应后强度下降,由以往平均反应后强度61%降低至58%;且焦炭现场看整体粒度较差。

    3  炉况波动总结

    (1)入炉有害元素过高、循环富集,日常操作要有铁水物理热红线意识,杜绝高碱,从而避免炉缸堆积,保证炉缸工作状态良好;

    (2)维护主沟要降低单铁口出铁时间、采购部分高强炮泥、便于单铁口连出时使用,保证铁口工作状态,单铁口出铁时、炉内必须及时采取手段,降低冶强;

    (3)烧结试用新矿粉时,单独倒仓少量配入,做烧结矿冶金性能对比,有较大变化时要逐步增加高炉烧结矿配入量,减少对炉况的影响;物料粒级发生较大变化时、要观察气流及炉况的变化、及时调整布料参数、确保合理煤气分布;

    (4)常规法恢复炉况时操作调整幅度要小、避免大幅度、多参数调整,迎调困难,人为造成炉内软熔带和气流变化;配吃锰矿洗炉切记要有物理热、否则达不到洗炉缸的效果,恢复炉况铁水物理热是一个重要的参数,要追求高炉温、低物理热的思路;

    (5)高炉炉身中部和炉身上部炉型尺寸直径收缩幅度较大,赶料线时煤气流易发生受阻、高炉产生憋压横尺现象;长期处于低料线状态,赶料线时可根据实际情况退矿批、加料批;降风压、稳压差手段赶料线至正常;

    (6)恢复正常参数时,要考虑加风、提矿批、提煤量等多参数调整对煤气量和煤气流的影响,尽可能减少煤气流波动;要早些将风温和富氧恢复合适参数,不可以长时间处于低水平,恶化炉缸工作状态;

    (7)漏水风口小套具备条件要及时更换、避免影响炉缸状态后再换、得不偿失;

    (8)溜槽旋转周期由8小时缩短至2小时,避免出现高炉由于有害元素造成炉体上涨,炉型尺寸不规则,单时针旋转布料对气流造成影响;

    (9)操作理念上推行三高三大;既大批、大风量、大角差、高煤比、高富氧、高风温;

    (10)操作管理上推行四降四稳;既降低设备故障率、降低出铁间隔、降低入炉粉末量、降低入炉有害元素、稳定物料配比、稳定物料成份、稳定操作调整、稳定料仓料位。

    (责任编辑:zgltw)
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