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赵文东
(北港新材料有限公司)
摘 要 本文总结两座热风炉开炉,前期风温小于350度,长达8个小时,后期风温800度,从高炉本身条件出发,当风温低,动能底,如何通过上部下部调剂使高炉顺行,如何强化冶炼。
关键词 低镍 上下部调剂 风温 冷风开炉
2号高炉2012年建成投产,第二代炉龄2016年2月份开始生产,配套设施热风炉已经使用六年,近段时间发现热风出口组合转地区温度过高,接近350度,根据经验判断可能是组合砖坍塌,因为其他几个热风炉都出现过类似情况出现,决定趁年修期间热风炉灌浆时候进行查看,经判断坍塌部分宽1.8米×高3米,为了预防坍塌面积在扩大,遂决定凉炉浇筑。
2019年年修计划2月23号开始,共检修6.27天合计150小时,3月1号送风,只有2-1和2-3热风炉送风,风温较低,期初只有350度左右,随着烧炉慢慢恢复,风温最高送到800度,比正常低380度,而且温差梯度较大高低相差100度,理论测算此项导致燃料比升高 155kg/T铁,同时风温水平低,前期只能降低煤比,煤气利用率相对较差。前期2号炉统计结果来看综合干基焦燃料比在638kg/T,高炉才能维持热量平衡,正常生产。综合分析:理论测算2-2炉停用后吨铁增加245元,如此大量的增本对公司效益影响巨大,高炉操作设想在工艺操作上要有所突破,力争把损失降到最低。
1 操作对策
趁休风机会缩小风口面积0.1338m3→0.1329m3
检修前高炉稳定顺行,炉缸工作活跃均匀,煤气流稳定:主要参数:

风温,平均只有800度,如果仍按原风口面积操作,在保持各个参数不变的情况下,鼓风动能只有41kJ/S,动能太小不能满足生产需要,必须改变几个参数来维持,调整后各参数:

从两表可以看出:调整后鼓风动能虽然下降30%,但标准风速增加7%。风速增加,气流穿透力增强,风口回旋区延伸,中心气流增强,中心温度提高,对活跃炉缸有利,实际操作也取得良好效果。
2 调整布料参数
首先,风温低,炉缸物理热不足,必须抑制边沿,发展中心,来提高煤气利用,提高炉缸热量。 布料角度由原来的αC28 7 16 3αO28 10 变成αC28 7 16 3 αO30 10 ,降低料线1.2m降到1.4m,矿批由原来的12吨,调整到11吨,下料均匀顺畅,炉缸工作活跃,煤气中心气流稳定。
3 尝试低风温喷煤,富氧
对于镍铁冶炼的高炉,需求热量要比普铁要大,理论温度要高于普铁冶炼温度。考虑到风温已超过800度,风量较大,已达到喷煤条件,所以大胆尝试喷吹混合煤粉,来降低焦比,煤比从40kg/t提高到80kg/t。由于铁水紧张,要求富氧500m3/h,这是下料均匀,气流较顺。
4 炉料结构
为配合烧结检修任务,库存落地烧结矿不足,并且是易粉化的高碱度烧结,高炉必须调整炉料结构,熟料率由原来的90%,降低到86%,并且配有不含铁的镍石,高炉顺行良好,无滑料塌料现象。
5 结果
两座热风炉生产,以前也做过尝试,但都是在正常凉炉,高炉没有检修任务时检修,此次凉炉、检修到开炉,高炉基本是冷风开炉,风温前期低于380度,后期达到800度,在这种条件下,不仅实现了高炉稳定顺行,而且品位低渣量大前提下,实现增加煤比和富氧操作,是很大突破。为公司创造可观经济效益。
6 结语
(1)鼓风动能下降情况下,必须保持标准风速等于或大于原风速,才能保证炉缸工作活跃,气流稳定,高炉顺行。
(2)只要达到喷煤条件,就可以喷煤。
(3)红土镍矿烧结难度大,品位低,高炉渣量大,要保证两道气流,并且已发展边缘为主。
(4)在日常热风炉维护中,严格烧炉制度,控制温度,保持热风炉温度场梯度变化不大,延长热风炉使用寿命。
(责任编辑:zgltw)







