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杨新全
(湖南华菱湘潭钢铁集团炼铁厂)
摘 要 对湘钢2号高炉炉况波动原因及处理进行总结分析。一是原燃料质量的劣化,二是炉料结构变化,三是高炉操作未能及时调整应对。通过改善炉料结构、退守矿批和负荷等手段调控,炉况得以快速恢复,各项经济技术指标重回高水平状态。
关键词 炉况波动 原燃料质量 炉料结构
1 概述
湘钢2号高炉2020年1月6日开炉(二代炉龄),有效容积2580m3,设30个风口和3个铁口;高炉为全冷却壁结构,炉腹、炉腰、炉身下部共4段铜冷却壁,软水密闭循环系统。串罐无料钟炉顶装置,3座顶燃式热风炉。基本炉料结构为:烧结78%+13%球团+9%块矿,干熄焦生产。
开炉后,炉况运行稳定,取得快速的达产达效成绩,后续消耗产量水平的到全面提升。到2020年7月份产量7480.64t/d,利用系数2.9t/m3,燃料比514.02kg/t。8月上旬受原燃料条件的变化、炉料结构大幅变化影响,炉况逐步劣化,8月12日-8月14日两天炉况明显变差,后经过迅速的调整,炉况得以快速恢复到之前水平。
2 炉况波动前的情况
7月份2号高炉炉况运行稳定,随富氧增加,产能有所提升,风量稳定性可,压力关系较为平稳,炉料结构相对稳定;炉内操作上热制度基本稳定,物理热充沛,操作炉型相对稳定,炉缸中心温度上升趋势。具体见表1。

8月中上旬,炉况发生变化,主要表现为压差持续上升,边缘气流增强,煤气利用率下降,水温差升高。另一方面,探尺活动变差,偏尺、滑料现象频现,进一步发展为风量萎缩,不受风。风量和压差的变化趋势见图1。

3 炉况波动的原因分析
此次波动,原因在于焦炭质量的劣化,烧结配比大幅度调整和块矿使用比列上升,以及前期我们对于原燃料的变化估计不足,没有及时调整退守这几个方面。
(1)焦炭质量劣化
2号高炉全部使用自产焦,其中50%的一炼焦,50%的二炼焦。7月中下旬开始焦炭质量开始出现波动,焦炭含硫量从7月中旬开始由0.85左右上升到0.9以上水平。见图2。焦炭硫磺的上升,影响了高炉炉缸的工作状态和造渣制度的稳定,使得高炉在高产情况下,炉缸工作负荷加大。

8月月初开始,焦炭热性能CSR、CRI发生明显变化,CSR一度降到60.55水平,CRI上升到27.2。整个8月上旬,焦炭质量一直处于低质量运行状态。具体见图3.焦炭热强度的劣化,会使得高炉内部透气透液性发生变化,高炉透气性指数变差,承受压差能力变差,特别是中心料柱会受到影响,风量萎缩,压力压差升高,边缘稳定性变差随之而来。

(2)炉料结构的变化
7月分2号高炉炉料结构虽然有调整,但是调整幅度不大,平均炉料结构为:烧结76%+球团14%+块矿10%的水平,特别时块矿的使用一般在8-10%之间,相对稳定。因高炉产量水平的上升,烧结产能不能够维持以及外围降成本压力,8月初开始,用块矿替代部分烧结,提升块矿的使用比例。由7月31日的7%逐步提高到13%水平。2号高炉所使用的是澳块,因为运输还有产地原因,本身就粉末多,加上长途海洋运输,到达码头之后是一种湿粘状态。块矿的使用比例增加,使得入炉粉末量大幅的增加。
焦炭是高炉冶炼的燃料和骨架,是煤气流的通道。煤气流的初始分布与回旋区形状和死料柱透气性有关,即由送风条件和焦炭性能等决定。焦炭热性能的劣化加上入炉粉末的大幅度增加,导致炉内料柱透气性发生根本性的变化。从而导致气流的变化,边缘水温差波动,中心弱化,探尺活动变差,煤气利用受到极大破坏。图4为8.11日-8.13日边缘四点/中心温度/水温差的趋势图。水温差从2.0℃在三天内一直持续升高,最高到了4.5℃,对应的是边缘的6点和16点温度升高,中心弱化。

(3)原燃料变化后操作应对不力
受焦炭质量劣化以及炉料结构的大幅调整影响,月上旬压量关系已近开始萎缩,压差升高,但是在操作中并未作大的调整,炉况的劣化征兆没有引起重视,反而在提高块矿的使用,同时高炉热制度控制方面没有守住(具体见表2),连续的低硅低热,进一步加剧了炉况的劣化,到12日炉况波动,被迫作出调整。

4 炉况波动后的调整
针对炉况已近波动,我们针对性的及时做了调整,并且调整得当,迅速的扭转了被动局面。主要在于上下部的调整和进料工作的改善。具体如下:
(1)大幅度退矿批/负荷
退守前矿批/负荷(75/4.65),12日夜班炉况变化很大,风量萎缩较多,于62回矿批负荷退到73/4.53,经过白班和中班的观察,炉况没有明显好转,在146回直接大幅度退矿批负荷到68/4.20。由图1可见,12日后期高炉开始受风,透气性得到改善。
(2)上部装料制度调整
由于边缘水温差波动,煤气利用受到破坏,中心气流弱化。于是我们通过布料装置的调整,以发展中心,稳定边缘为调整原则。同时富氧水平由16000m³/h退到10000m³/h,稳定和控制边缘气流。装制调整见表3。
(3)补足炉缸热量,活跃炉缸运行状态
从表2可以看出,炉况波动前期炉温水平已近到下降,8月12日夜班后期,燃料比持续走低,铁水中[Si]含量、pt也持续走低,采取加净焦,提高燃料比的形式,补充炉缸热量,使炉缸热量得到保证;同时,紧抓炉前渣铁排放为炉况的恢复创造条件,具体结果可见表2。

(4)调整炉料结构,强化原料的筛分管理
我们判断,炉况的波动,比较大的原因在于块矿的使用增加幅度较大,高炉入炉粉末急剧增加导致。12日的炉料结构为烧结:77%+球团9%+块矿14%立即调整为烧结79%+球团12%+块矿 9%。另外,要求槽下做好筛网的清理工作,加强焦炭筛的清理频次,同时要求原料进料块矿筛也做好清筛工作,进一步减少入炉的粉末。
通过上述调整,二号高炉的工作状况有明显改善,各项经济指标均恢复到波动前水平,此次炉况的波动调整的比较及时到位。表4为前后的数据对比。

5 总结
(1)原燃料的影响首先是一个较为缓慢的过程,是长期的,因此面对原燃料的波动不能够麻痹大意,要时刻谨记:高炉操作,七分原料,三分操作的原则,对原燃料的管理任何时候不能够放松。
(2)合理的炉料结构首先要根据自身资源获得条件,确定大体的炉料结构框架,在框架内进行小幅度、分步骤的调整,确保高炉的稳定顺行。
(3)高炉风量、压量关系偏离正常较多时,应做好炉缸热状态的工作,避免炉况的进一步失常。
(4)面对原燃料的波动,应该提前做好相应的预案和调整,不应该被动的去调整,高炉操作中我们的退、守、攻都要把握好主动权,确保稳定顺行。
6 参考文献
[1] 周传典.高炉炼铁生产技术手册[M].北京:冶金工业出版社,2008.
[2] 王筱留.高炉生产知识问答[M]. 北京:冶金工业出版社,2013.
[3] 龙防,沈峰满,郭宪臻,胡涛.高炉合理炉料结构探析.炼铁,2020,39(3):35-38.
[4] 罗晓岗,康作云.水钢4号高炉变料引发炉况波动的处理.炼铁,2020,39(3):30-34.
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