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梅钢1280m3高炉中修开炉实践

时间:2021-06-01 05:58来源:第十三届全国炼铁系统高 作者:zgltw 点击:
张 宏 孙俊杰 李志辉 (梅山钢铁股份有限公司炼铁厂) 摘 要 梅钢2号高炉按照计划停炉中修更换炉腹炉腰段冷却壁,中修结束后,按照开炉方案开炉,开炉送风后39分钟风口全亮,1h后探
  • 张  宏  孙俊杰  李志辉

    (梅山钢铁股份有限公司炼铁厂)


    摘  要  梅钢2号高炉按照计划停炉中修更换炉腹炉腰段冷却壁,中修结束后,按照开炉方案开炉,开炉送风后39分钟风口全亮,1h后探尺开始走尺,3小时后开始引煤气,第3炉铁水物理热达到1474℃,第3天铁水硅降至炼钢铁,第4天产量达到设计利用系数。本文通过介绍整个开炉过程,对中修开炉的经验进行了总结,为高炉相关的工作者提供参考。

    关键词  高炉  开炉  中修  利用系数


    1  前言

    高炉开炉是一个繁杂的系统工程,不仅耗资巨大,而且高炉开炉过程中的控制水平往往决定了高炉生产指标、冶炼成本甚至一代炉龄,开炉顺利与否对高炉生产来说非常关键[1]。高炉开炉方案制定和生产准备事关开炉顺利与否和达产周期的长短,需精心研究和周密安排[2]。

    目前国内高炉开炉方式主要有枕木填充开炉和全焦开炉两种,两种方式各有优缺点。枕木填充开炉由于枕木燃点、灰分低,易着火,燃烧后上部料柱可以快速松动,风口前燃烧产生的高温煤气使炉缸升温,并阻止进入炉缸的初渣温度下降,同时为改善下部透气性,将部分高温煤气由铁口排出;缺点是浪费了大量木材,并需要进入炉内作业,作业流程复杂,况且为防止枕木自燃,要求高炉烘炉后凉炉的时间比较长,安全保障条件要求比较高。全焦开炉的优点是大大降低了凉炉和装料时间,缺点是焦炭不易于加热炉缸,且焦炭灰分中 Al2O3含量高,容易造成开炉炉渣黏度大、流动性差,开炉出铁困难较大[3]。

    梅钢2号高炉有效容积为1280 m3,20个风口,双铁口(无渣口),采用串罐无料钟炉顶,料车上料,冷却系统采用板壁结合的冷却方式,在炉腰安装两层铜冷却板以加强冷却效果,炉缸采用国产半石墨炭砖+进口炭砖+陶瓷杯复合砌筑。

    梅钢2号高炉按照计划于2020年3月10日进行停炉中修更换炉腹炉腰段冷却壁,中修13.5天,借鉴梅钢[4-6]高炉开炉经验,制定了开炉方案,按照方案顺利执行后,与2020年3月23日18:18点火开炉送风,3月24日10:48产出第一炉铁水,3月25日9:45TRT并网发电,14:28恢复喷煤,3月27日16:15用富氧,高炉开始富氧鼓风冶炼,当日产量2970t,利用系数2.32,达到设计要求,3月31日铁水产量突破3500吨,利用系数达到2.78,开炉投产一周累计铁水产量31782吨。

    2  开炉料计划与实际对比

    2020年3月22日23:45开始装开炉料,23日6:00将第一段净焦和第二段空焦加完,6:40开始进行高炉系统打压查漏,利用焊补漏点的时间进行带风装料,在18:18送风开炉前,开炉料装完,料线3.9m。

    2.1  实际装料料单

    本次开炉装料分为净焦、空焦和正常料三种料装入,共分为八段料。表1为实际装料料单。

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    2.2  理论装料料线和实际装料料线对比

    根据高炉内部尺寸、表1中的八段料和所装炉料的密度计算了理论料线,表2为八段料装入后每段理论料线与实际料线对比。

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    通过表2可以看出第一段和第二段实际料线比理论料线浅,从第三段开始实际料线要深于理论料线。

    2.3  实际装料参数

    开炉料准备与计算以及净焦、空料、正常料的装料安排都与大修后开炉相同。但总焦比须根据清理炉缸及烘炉与否来确定:清理炉缸且烘炉的,总焦比取值同大修后开炉;未经烘炉的总焦比较高10~20%;未清理炉缸的总焦比最高,因为加热炉缸还包括其中残余物和凝固渣、铁的加热和熔化[8]。梅钢2号高炉未清理炉缸,也未烘炉,实际装料的全炉焦比为3208kg/t,具体如表3所示。

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    3  开炉过程

    3.1  初始参数设定

    风口面积的确定原则:开炉初期风量小,为保持足够风速,送风点火前需专门选择风口参数。2号高炉风口小套尺寸如表4所示,风口全开面积为0.2172m2。考虑到点火初期适当的风速和点火后正常生产的需要,根据开炉方案,送风前堵5#、6#、7#、15#、16#、17#风口,采用11个φ120mm的风口,3个φ110mm的风口,风口面积0.1529m2。送风后7#、16#吹开,实际开炉风口面积0.1719m2。随着风量的恢复,逐步捅开15#、6#、5#、17#风口。

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    3.2  软融带形成过程

    送风后4h左右,煤气利用率开始上升,22:10由14.21%上行至23:04达到21.26%,送风5h后煤气利用率开始上行明显,0:30送风6h30min后,顶温由68℃上行至100℃。说明送风后6小时左右逐渐形成软融带,但后期由于悬料坐料,原先建立的煤气通道重新分布。

    3.3  首次出铁

    按照开炉方案计划,送风后打开东西铁口空喷,待有渣铁喷出时堵铁口。前期西铁口空喷较东铁口好,偶尔有炭屑和红焦炭喷出。按照开炉方案计划节点累计风量达到90万m3时开始组织出铁,24日6:00累计风量达到89.958万m3,炉前组织开西铁口,但未见渣铁流出。考虑到被还原后的渣铁滴落至炉缸后冷凝,堵塞了流出孔道,要求炉前一直烧铁口,10:48铁口烧开,出首炉铁。西铁口放铁时间1h58min,总出铁172t。14:09出第二炉铁,放铁1h23min,出铁135t,物理热1420℃。两炉渣铁均不分离,渣铁直接进鱼雷罐。鱼雷罐按照液位仪显示2.2m后送至大高炉进行冲罐作业。根据出铁实际情况,从第三炉开炉渣铁正常分离,满贯受铁,当炉铁水物理热达到1471℃。26日东主沟交出,东铁口具备出铁条件,视炉温水平铁水物理热持续>1460℃,12:35开东铁口,铁口正常,恢复双面出铁。

    3.4  提负荷的过程

    开炉方案,开炉后初始O/C为2.00。前期按0.2/6小时幅度增加,后期可以按0.1/5小时增加,负荷提高到2.90时,做好喷煤准备。实际过程中根据实际炉温水平进行调整,负荷调整比计划要慢。具体如表6所示。

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    4.5  降硅过程

    开炉后第一罐铁水含硅量为6.69%,目标值设定5.0%,通过不断提高风量,调节风温、湿分以及提高负荷,到3月26日,[Si]降到1.0%以下。前3炉铁水成份如表7所示。

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    因铁水硅高、挂沟,渣铁分离良好,结合铁水温度适度加快降Si进程,26日5:28第13炉铁,铁水由铸造铁将至炼钢铁口。12:35开东铁口,东铁口首炉铁水温度达到1474℃,铁水硅0.6%。从上表可以看出铁水成分及炉渣碱度基本满足开炉料设定预想要求,但实际碱度较理论碱度偏高,实际渣中Al2O3较理论偏高,可能来源与炉身喷涂料有关,导致镁铝比偏低,降低了渣铁的流动性。

    4  总结

    (1)梅钢2号高炉开炉送风后39分钟风口全亮,1h后探尺开始走尺,3小时后开始引煤气,初期加风较为顺利。第3炉铁水物理热达到1474℃,第3天铁水硅降至炼钢铁,第4天产量达到设计利用系数。

    (2)开炉装料实际与开炉装料理论计算,存在较大差异,主导致实际装料料线未达预期,通过这次开炉遇到的问题将进一步优化开炉料理论计算,提高炉身上部的炉料压缩比至14.5%,同时根据装料实际料线,及时调整开炉料结构,确保开炉料基本参数保持不变。

    (3)梅钢2号高炉开炉初始风量设定为800Nm3/min,风温为700℃,湿分为20g/m3,风口面积为0.1719m2,堵4个风口,标准风速137m/s,22:20风温设定950℃,22:13用加湿20g/m3。较高的送风温度利于炉缸加热和炉料的预热,利于枕木和焦炭燃烧。

    (4)控制适宜的加风速度,避免软熔带形成期由于透气性变坏而减风。软融带一般在送风后5-8小时左右开始形成,在软融带形成过程中煤气中CO2含量出现急剧升高,利用率上升,高炉的压差不断升高,易出现连续崩滑,该阶段需减缓加风速度或不进行加风操作。2号高炉在送风后5个半小时左右形成软熔带,壁体温度明显升高,此时风量维持在1750Nm3/min。

    (5)清理炉缸时,铁口区域请理干净应进行保护,铁口可预埋导管,有利于首炉出铁。

    5  参考文献

    [1] 张作程.大型高炉开炉装料实践浅析[J].山东冶金,2017(05):7-9.

    [2] 王雪峰.关于大型高炉精准开炉的若干问题[J].炼铁,2018,37(06):23-27.

    [3] 刘振均.宝钢大型高炉的开炉操作[J].炼铁,2005(B09):50-53.

    [4] 孟飞.梅钢2号高炉封炉后开炉达产实践[J].山西冶金,2013(03):44-45+48.

    [5] 倪立.梅山2号高炉开炉快速达产实践[J].宝钢技术,2006,000(002):5-7,31.

    [6] 杨文光,董跃玲. 3200m3高炉中修停炉及复产操作实践[J].中国钢铁业, 2017(4).

    [7] 成兰伯.高炉炼铁工艺及计算[M]. 冶金工业出版社,1991.


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