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周火珠 汪超 张军 宋静 叶兵
(新钢公司焦化厂)
摘 要 文章详细论述了新钢1#焦炉在装煤时产生烟尘的主要原因,并针对这些原因,提供了合理的意见,采取了合理的措施加以治理。该措施简单、实用,真正意义实现了减少焦炉烟尘排放。
关键词 焦炉烟尘治理装煤
1 前言
焦化厂炼焦一车间共有四座四米三焦炉,但1#焦炉在装煤时会产生较大的烟尘,且冒烟的数量比较多。根据生产技术科数据统计:2018年早班八小时装煤烟尘平均每月22.2个,占总烟尘数50%。因此选取了18年8-12月份乙班早班装煤烟尘的记录数据,从统计图可以看出(如图1):每月至少有一个早班达到1个装煤烟尘。这些污染物主要通过上升管、装煤孔及平煤小炉门散发至大气,炼焦一车间单炉装煤时间约2-3分钟,冒烟时间约1-2分钟。其中12月份有两个早班只有一个装煤烟尘,如果做好烟尘治理工作,做到每月每个早班只有一个装煤烟尘,每月的早班烟尘总数就可以减少到8个。

2 产生烟尘的原因分析
焦化工业所产生的焦炉烟尘含有多种污染物,若是直接将焦炉烟尘排放到大气中,烟尘会迅速冷凝并附着在空气中的微粒表面,人体吸入后,会对呼吸系统造成极大的伤害,毒性较大,所以要尽量减少焦炉烟尘排放[1]。
2.1取煤偏析
在装煤时,煤车的料斗里煤料发生倾斜,导致装煤不均,容易阻碍烟气进入集气管而导致烟尘不得已而从装煤孔往外冒,使得烟气外溢。
2.2煤车水封堵塞
煤车采用的的螺旋给料装置,在螺旋给料装置的上方有一个水封槽,用一个水封罩来阻止在装煤时烟尘从螺旋给料机的上方冒出(如图2)。如果水封没有水,烟尘就会从水封盖与水封槽的缝隙中冒出,从而导致烟尘外溢。
2.3除尘导套闭合系统不良
地面除尘器翻版在励磁作用下开启后,除尘导套将伸出与除尘口对接,在对接时因工艺要求操作不合格,导致导套闭合不良(如图3),烟尘从缝隙处外溢。

2.4煤斗挂料
装煤过程中,由于煤斗易挂料,导致煤斗中心区域的煤被装完,煤斗旁边的煤却不下去,导致煤斗中心区域空心了,烟尘从中心区域向外溢出。
3 采取的措施
(1)加强煤斗虑网清扫频次,确保干净,每次装煤尽可能装满,保证装煤时不发生偏析现象。
(2)针对煤车水封易被焦粉堵塞的问题,加强了对煤车水封的清扫频次,并增加了巡检次数,发现缺水及时补充。
(3)收除尘导套严格按照工艺具体要求进行操作。
(4)采用高料位圈数设计,使得煤斗尽量不挂料,少挂料。
4 巩固措施
(1)煤车取盖顺序3,2,1;煤车盖炉盖顺序1,2,3。
(2)对炉圈及炉顶平面进行调整,使煤车装煤内套与炉圈平面之间密封严密,减少荒煤气外溢。
(3)增强煤车与推焦车的配合,在装煤结束前5~10s提前通知推焦车进行平煤操作,在推焦车通知余煤出后,在平煤杆收时提导套进行盖盖,收除尘伸缩管动车,减少装煤末期荒煤气及煤粉的飘散。
(4)加强点巡检,确保设备运行正常。
5 总结
针对新钢1#焦炉装煤的问题,通过分析,并制定实施了这些举措,改善粉尘的外溢,减少对环境的污染,稳定系统设备的顺行,提高除尘效率,和稳定性,改善焦炉作业环境,提高煤气的回收,增加化学产品,提高经济效益。为提升生产及环保效益做出了较大的贡献。
6 参考文献
[1] 吕红涛. 浅谈焦炉装煤烟尘治理[J]. 中国科技博览,2009(4):248-248.
(责任编辑:zgltw)







