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延长新钢3号炉使用寿命的措施

时间:2021-04-28 07:13来源:第十二届全国炼铁系统高 作者:zgltw 点击:
刘 强 黄智辉 肖 斌 黄 闽 廖 宏 (新钢集团公司焦化厂炼焦一车间) 新钢焦化厂炼焦一车间目前有4座焦炉一共有192孔炭化室,年产焦量130万t,其中3号焦炉为JN43-80型,是在1986年建成的
  • 刘  强  黄智辉  肖  斌  黄  闽  廖  宏

    (新钢集团公司焦化厂炼焦一车间)


    新钢焦化厂炼焦一车间目前有4座焦炉一共有192孔炭化室,年产焦量130万t,其中3号焦炉为JN43-80型,是在1986年建成的10孔及1993年增建25孔后而组成的35孔焦炉。25孔已服役22年,老10孔29年,均已超期服役多年。

    为了保证3号焦炉生产,分别于2012年对14孔炉墙进行陶瓷焊补大修,于2014年进行过17孔炉墙陶瓷焊补大修,目前推焦还是比较困难,电流超过250A(正常值为150A),并且炉墙窜漏、穿孔现象还是经常发生,2015以来已经累计出现了20余次,危及安全生产并且影响环保。

    从环保的角度考虑,由于保护板的断裂等原因,焦炉的冒烟冒火。根据最新的《炼焦化学工业污染物排放标准-GB16171-2012》要求焦炉烟囱排放标准为低于50mg/Nm3,而新钢焦化厂3号焦炉烟囱尾气达不到该标准。从安全生产的角度考虑,由于3号炉的现状已经无法保障安全生产了,所以必须进行技术特护。

    1  现在分析

    3号炉(老十孔1987 、25孔1993年)投产,焦炉的一代炉龄一般为25年左右。老十孔已超过了正常服役年限,25孔也处于一代炉龄的末期了。所以现在的3号炉炉况很不理想。例如:3号炉顶层1眼、2眼、27眼、28眼严重剥蚀、错位造成大量的荒煤气窜入燃烧室,从而使燃烧室的煤气燃烧不完全,导致3号炉烟囱经常性冒黑烟(图1),炉头系数长期在0.47左右,有些炉头温度甚至低于1000℃,使得出焦时,大量黑烟外溢(图2),严重污染环境。

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    2  方案的制定具体施工方案和部分实例介绍

    用风管清扫看火孔周围剥蚀、错位、裂纹中的粉尘,再用自制的工具(如图3所示—喷浆引流管)进行灌浆,可以点对点进行缝隙的抹补修复(如图4所示),从而将裂纹灌严实密封100%堵住煤气的串漏,最后清扫所有斜道口赃物。

    (1)炉墙串漏1层关闭本排燃烧室煤气,小时内处理完。

    (2)炉墙串漏2层以上要求炭化室1#斗2/3装煤量,关闭本排及前排煤气考克进行降温修补,如时间短于3小时以内修补好后可直接送煤气升温,时间过长修补面积大要设缓冲炉并延长结焦时间,修补好后进行闷炉1-2小时再逐步开煤气考克1/2至全开缓慢升温。

    (3)灌浆的有1#燃烧室1眼、2眼、27眼、28眼;2#燃烧室27眼、28眼;3#燃烧室27眼、28眼;4#燃烧室27眼、28眼;5#燃烧室1眼;6#燃烧室27眼、28眼;11#燃烧室28眼;30#燃烧室27眼、28眼;1#燃烧室1眼、2眼;33#燃烧室27眼、28眼。

    image.png

    (4)车间组织热修班组安排专人对3号炉进行热态维护,每天检查机、焦侧,炉顶、加热系统的使用状况。

    (5)车间每周根据前一周的检查状况,按照生产、环保、安全等方面下工作计划;对炉体进行热态维护;

    (6)修补后的维护和检查制度:

    ①要求对病号炉,出炉时炉炉进行检查,由值班长做好记录,记录内容包括出炉日期、出炉时间、推焦电流、炉温、炉底砖检查情况、处理及向车间领导汇报情况,记录由值班长班班交接。

    ②负责炉底砖检查的责任人是炉门工和热修工,若发现有问题或判断不清的必须联系值班长或车间领导仔细检查。

    ③负责炉底砖维护和处理的是热修工。

    ④炉门工及时把检查出的有问题炉底砖的炉号报告值班长,由值班长通知热修工处理。

    ⑤推焦车司机推焦时若发现有高电流号,必须通知炉门工、热修工、值班长仔细检查炉体。

    ⑥推焦车司机把高电流炉号的检查情况汇报值班长和加热组长,值班长和加热组长分别记录好高电流炉号的检查情况。

    ⑦热修工记录好病号炉炉底砖的检查和处理情况。

    通过上述施工,可将目前3号焦炉所存在的急需解决的一系列安全及环保等隐患较好的消除。

    3  效益分析

    3.1  环保效益

    通过特护,可解决荒煤气窜漏等一系列问题,从根本上解决了烟囱冒黑烟的现象,不存在因环保而停产和高额罚款的问题。

    3.2  能源效益

    3号焦炉经原地大修后,焦炉严密性得到根本性改善,焦炉炉况良好,炼焦耗热量将极大地降低,同时相应的窜漏减少。现按照特级焦炉的标准并结合我厂的煤气消耗价格进行计算如下:

    特级焦炉使用高炉煤气加热炼焦耗热量参照3号焦炉的标准为125元/吨焦,而目前3号焦炉的炼焦耗热量目前为131元/吨焦,平均每生产一吨焦炭可节省6元钱。现按周转时间18h计算,年生产焦炭量为:

    14t/炉×35炉×24h/18×365=23.9万吨

    年节约煤气消耗:23.9万吨×6元/吨=143.4万元

    3.3  环保效益

    通过原地大修,可从根本上解决荒煤气窜漏等一系列问题,从根本上解决了烟囱冒黑烟的现象,环保得到保障。

    3.4  焦炭质量

    焦炭质量得到根本性保证,可杜绝炉头焦、夹生焦等焦炭的产生,为高炉提供更优质的焦炭,为稳定大高炉生产提供保障。

    3.5  安全保障

    消除集气管严重变形,循环氨水滴水现象及焦炉倒塌事故,消除3号焦侧平台往外倾斜,导致拦焦车轨道与其他焦炉不在同一直线上,部分位置由于往外倾斜严重已经影响熄焦车的通行,威胁到安全生产。


    (责任编辑:zgltw)
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