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汪勤峰 王亚力 胡兴康
(云南省昆钢科技创新中心技术中心)
摘 要 文中分析了制约昆钢6号高炉(2000m3)长寿的主要因素[1],通过对原燃质量改善、高炉长寿技术攻关、设备技术改造、冷却水质监控、炉衬喷补和含钛料护炉等关键技术的运用,并对昆钢6号高炉一代炉役长寿维护经验进行了总结分析,最终昆钢6号高炉取得了一代炉役达12年零3个月,单位炉容产铁9527t/m3,达到国内同级别高炉先进水平的好成绩。
关键词 高炉长寿 一代炉役 技术措施
1 前言
昆钢6号高炉是1997年2月1日正式开工建设的,于1998年12月25日建成投产。其主体设备和技术是从卢森堡大公国ArbedWC公司Belval厂的C高炉全套引进的,共设3个铁口,无渣口,26个风口,炉体采用PW软水密闭循环冷却、全冷却板炉体冷却及炉缸双层炉壳水套冷却形式,炉底采用水冷管埋设于炉底密封钢板下的方式,采用半石墨化低气孔率自焙炭块加陶瓷砌体复合炉衬技术。
6号高炉投产以来,依靠对原燃质量改善,高炉长寿技术攻关、设备技术改造、冷却水质监控、炉衬喷补和含钛料护炉等技术,高炉长周期保持稳定顺行,各项生产指标不断提高。至2011年4月7日停炉技改,高炉一代炉役达12年零3个月,单位炉容产铁9527t/m3,实现了高炉长寿运行。
昆钢6号高炉炉型参数表1。

2 制约6号高炉长寿的主要因素
6号高炉从开炉后第3年6号高炉出现炉底上涨、风口上翘的现象,制约6号高炉长寿的主要因素主要有以下几方面问题。
(1)炉体连续上涨
测量结果见表2、表3。


由上表2图1、2可看出,第一层铜冷却板位置变化与炉顶钢圈测量结果上涨速度相对应,6号高炉炉体发生上涨,平均上涨速度约30mm/年。
(2)炉底封板变形撕裂炉底煤气串漏严重
炉役后期检修时发现炉底煤气封板因炉体上涨而上翘、撕裂见图1,圆周方向上的裂缝越来越大,已由刚发现的14米增至24米,超过圆周的50%,撕开高度最大180mm,炉基煤气泄露严重见图2。
(3)铁口中心线上移
由于炉体的上涨,铁口框架、铁口组合砖、铁口冷却壁及铁口孔道中心均发生上移,而在出铁场平台上的泥炮和开口机的标高未变,形成实际的铁口孔道中心逐渐下移至接近铁口下方的冷却壁,从实测结果显示,炉役后期铁口孔道中心较开炉时相对下移了近20cm,出铁时铁水与铁口冷却壁下距离缩短,严重威胁到铁口冷却壁的安全。
(4)风口变形煤气泄漏严重
因炉底上涨风口中套被挤压变形,大套、中套、小套之间的结合不严密,风口平台区域煤气外漏严重,安全生产受到严重威胁。
(5)高炉炉体倾斜
由于炉体的不断上涨,圆周方向上呈不均匀上涨,炉体出现轻微倾斜。测量结果见表4。

2009年5月17日中班23:10,6号高炉炉顶齿轮箱旋转溜槽突然停转,无法上料。经查,主要原因是:炉体不均匀上涨,导致炉体倾斜,炉顶钢圈随之倾斜,造成齿轮箱回转支承卡死。更换齿轮箱时6号高炉人员对炉顶钢圈标高进行测量,测量结果表明:炉体钢圈整体上移276mm~281mm,高差5mm,证实了炉体倾斜的事实。
3 针对6号高炉长寿采取的技术措施
3.1 炉体上涨
昆钢6号高炉有害元素负荷一直处于较高水平,一代炉役有害元素负荷情况见表4和图3。


由上表4图3可看出,6号高炉一代炉役有害元素侵蚀主要是受铅、锌有害元素侵蚀作用,在投产3年以后就发生了炉底上涨20mm,风口角度平均上翘5.7度的异常情况,这不但对高炉组织高效经济生产造成了不良影响,而且对高炉长寿和安全生产造成了威胁。为此各部门及时采取一些技术措施,主要包括:
(1)从源头控制好原燃料质量,6号高炉炉役后期有害元素负荷得到有效控制。
(2)针对炉体连续上涨,风口上翘的问题,在每次计划检修时,校正部分风口中套,保证了送风制度的合理性。
(3)针对炉体连续上涨,铁口孔道中心逐渐下移的问题,在炉役中期提高开口机、泥炮的标高约14cm,使铁口中心线恢复至原始中心线,消除了铁口的安全隐患。
(4)针对炉体连续上涨,冷却水管拉裂的问题对冷却水管进行改造,保证冷却系统正常工作。
(5)针对炉体连续上涨,炉顶设备变形的问题,对炉顶设备进行改造:移动小车及除尘罩切割,眼睛阀波纹管改短,四根上升管根改短,料流阀平台切割,三台机械探尺改造等等。
(6)针对炉体连续上涨,炉底煤气封板撕裂的问题,利用检修机会,在耐热基墩周围及煤气封板周围加了一层灌浆带,上面加焊了一圈预防再次拉裂的膨胀环,并在每次计划停风时坚持对炉基实施灌浆,尽量减少煤气泄漏势态的扩大。
(7)针对风温水平逐年降低的问题,炉役后期新建4#热风炉并先后完成1#、2#热风炉的大修,风温水平大大提高。
(8)针对炉体周围煤气浓度高的问题,在炉体各平台安装抽风机,以驱散煤气,确保工作人员安全。
3.2 炉身、炉腰、炉腹耐火材料的喷涂造衬改造
针对6号高炉在一代炉役期间炉腰、炉腹、炉身的耐火材料受到炉料磨损、煤气流冲刷、有害元素侵蚀等的影响而破损脱落。高炉喷涂造衬后,高炉内型得到修复,各项技术经济指标得到改善。
3.3 加强冷却系统的水质管理
6号高炉纯水冷却系统在开炉投入运行前,进行了管路的化学清洗和预膜钝化处理,为了保证系统运行的稳定,长年坚持每周对水质进行分析,并根据水质分析在冷却水中加入WT—305缓蚀剂,降低冷却设备和管路的结垢、腐蚀速率,以保证6号高炉纯水水质在控制范围内。6号高炉一代炉役冷却水质情况见表5。
由表5可看出,冷却水总体质量较好,大部分能满足控制要求。主要问题是:炉役中后期总铁含量、硬度、浊度偏高,超过控制值。2005年以后冷却水中的总铁升高,并超过控制值,说明冷却水对冷却设备有一定的腐蚀性。2008年后硬度、浊度均超过控制水平,说明冷却水质变差,需进一步加以改善。
3.6 钒钛矿护炉效果
6号高炉一代炉役期间入炉TiO2负荷长期保持在10~15kg/t,渣中(TiO2)含量为1.5~3.0%,平均2.0%左右,铁水中[Ti]含量为0.08~0.14%,平均0.10%左右,达到护炉要求,在一定程度上起到护炉作用。钒钛矿护炉期间,6号高炉主要经济技术指标见表6。


3.7 一代炉役技术经济指标
一代炉役主要经济技术指标见表7。

6号高炉在一代炉役期间在矿石入炉品位变化不大的情况下,产量、利用系数煤比逐年提升,焦比逐年下降,2011年最低达376.42 kg/t,煤比在150 kg/t以上。
通过采取以上一系列技术改造措施,昆钢6号高炉实现了高产,低耗,长寿,一代炉役达12年零3个月,单位炉容产铁9527t/m3,达到国内同级别高炉先进水平。
4 结语
制约6号高炉长寿的主要因素是炉底上涨、风口上翘等,针对昆钢6号高炉原燃料质量逐步下降,炉体上涨等影响高炉长寿生产的问题,对高炉进行长寿技术攻关、设备技术改造、冷却水质监控、炉衬喷补和含钛料护炉等技术,取得了高炉长寿技术进步。昆钢6号高炉一代炉役达12年零3个月,远远超过10年的设计年限,达到国内同级别高炉先进水平。
5 参考文献
[1] 张贺顺,等.首钢高炉长寿维护实践[J].炼铁.2009 28(6).
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