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首钢通钢2号高炉正常炉况无计划休风快速恢复实

时间:2021-01-14 08:49来源:第十二届全国炼铁系统高 作者:zgltw 点击:
刘文明 (首钢集团通钢公司炼铁事业部) 摘 要 通钢2号高炉设计有效炉容2680m3,于2017年9月25日中修完毕后开炉,4天后高炉产能达到了设计产能,实现了安全快速达产。2019年4月10日,
  • 刘文明

    (首钢集团通钢公司炼铁事业部)


    摘  要  通钢2号高炉设计有效炉容2680m3,于2017年9月25日中修完毕后开炉,4天后高炉产能达到了设计产能,实现了安全快速达产。2019年4月10日,由于外阜电厂倒电误操作,造成高炉大面积停电,非计划休风42小时18分,复风之后炉况恢复很顺利。在以后生产过程中,风口小套不定期出现破损,导致2号高炉多次出现无计划休风,经过不断的摸索实践,总结出切实可行的无计划休风情况下的休、复风经验。

    关键词  高炉  无计划休复风  快速恢复


    1  前言

    通钢2号高炉设计有效炉容2680m3,于2017年9月25日中修完毕后开炉。2号高炉设计3个铁口,30个风口。高炉使用的新技术新工艺有:炉底采用大块碳砖加陶瓷垫技术、炉缸采用大块碳砖(只更换上部两层大炭块至风口部位的耐火砖)及铁口区碳砖加厚设计、炉底炉缸侵蚀预报监测技术、顶燃式热风炉、烧结矿分级入炉及焦丁回收技术、串罐无料钟炉顶设备、联合软水密闭循环系统、明特法+底滤池渣处理设施(冲渣水冬季供厂区采暖余热利用)、全干法煤气除尘+“TRT”发电装置等。在2019年4月10日发生停电故障,休风42小时18分,之后多次短时间休复风,虽然对高炉各项指标完成产生了较大冲击,但没有产生异常炉况。本文对通钢2号高炉无计划修复风进行总结。

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    无计划休风较计划休风在炉况恢复上主要有以下几个不利因素:

    (1)正常操作下的高炉在无计划休风后,正常冶炼行程被打断,炉缸热损失较大。

    (2)炉渣碱度因热制度变化而变化,频繁的无计划休风易造成炉缸不活,由于煤粉是酸性的,正常碱度平衡被打破。

    2  无计划休风情况下的休风关键点

    (1)休风前炉况稳顺是关键,如炉况不稳,调剂稳定后再休风,如发生悬料要先坐料,料下回风后再休风坐料,无空尺低料线作业。休风前禁止向炉顶打水。

    (2)休风操作前与有关岗位联系好(热风炉、燃气、鼓风机、TRT,上料、喷煤),做好休风准备,提前将送鼓风机拨风系统的禁止拨风信号送至鼓风机并确认。

    (3)日常在渣铁温度管理上要高度重视,确保渣铁物理热温度1480-1510℃水平,炉外渣要有良好的流动性,二元碱度在1.15-1.25之间。

    (4)休风前是否出净渣铁,对后续恢复起到至关重要的影响。因此休风前末次铁要双场迅速出净渣铁,铁口大吹10分钟,吹过撇渣器,关混风调节阀及混风大闸,此时看计产与实产是否相符,如渣铁未排净可在减风时多出一会,力争排净渣铁。在铁口见吹前保持正常的操作,堵口时铁口打泥量杜绝对炉前出铁作业的影响。

    (5)热风炉禁止烧炉。向炉顶、重力除尘器通蒸汽。

    (6)在铁口出现见吹征兆时,首先停氧、停煤,确保风口前不会出现未然煤粉。视铁口见吹情况分步减风:第一次减风至270kPa,同时配合减顶压,维持 5-10分钟;第二步铁口又吹,再减风至200kPa,同时配合减顶压,停止上料,提起探尺,维持5-10分钟;第三步减风至120-100kPa,配合减顶压。开放散改常压,开放散后,联系布袋切煤气。铁口大吹后,逐步用放风阀放风。

    (7)放风过程中检查风口,重点看日常状态不好的风口有无涌渣,放风过程中坏风口及冷却设备要减水,放风至20kPa,全面检查风口,风口有无灌渣,风口无危险后,放风至零,全面检查风口,确认风口安全后通知热风炉休风操作,如需倒流休风开倒流休风阀。(倒流时风口开1/3窥视孔盖,当渣铁排放不够净,而又必须作休风手续时,发出休风信号与通知倒流之间要有3~5分钟的时间间隔)。

    (8)休风1小时后水压要降至合理水平,最大限度减少不必要的热量损失。

    3  无计划休风情况下的复风恢复关键点

    (1)复风前确认干法除尘、TRT是否具备引煤气条件,送风装置是否严密,各环节是否具备复风条件,防止因不能正常引煤气影响正常送风过程。

    (2)复风前料线过深(或不明)时,可在送风前加料到料线4m以内。

    (3)高炉应以不高于全风量的80%复风,参照透气性指数和压差, 保证料尺正常工作。送风后,30分钟料尺不动,应适当减风或进行坐料。送风后如果风口活跃,料尺自由活动,即改按风量操作。复风后风压125kPa,联系布袋除尘引煤气操作,得到回复后,开重力除尘器遮断阀,关炉顶放散阀。此时要低压检查风口是否严密,确认不漏风才允许加风。待风压平稳20分钟后,加风量500 m3/min平稳30分钟,期间炉顶温度控制在300℃左右水平,放料操作主要结合顶温和料线运动趋势,以此类推,分三次加风,后续每次加风300 m3/min,间隔时间为0.5小时,待风压加至正常风量80%后,改高压,打开混风大闸,风温调节改自动,根据情况喷煤和富氧。一般达全风量90%以后,每次加风≯50m3/min,两次间隔时间>15分钟。同时注意炉顶压力调节的配合。

    (4)炉况恢复过程中掌握合适的加风节奏,保持合理的风速、动能。计算好鼓风动能和实际风速,使得两者相匹配,风速控制在240-260m/s。

    (5)保持合理的出铁间隔。恢复前期料速慢,风量水平低,出铁间隔时间短会带来出铁时间短,不利于炉前出铁,间隔时间过长会造成憋渣铁,不利于高炉恢复。计算好铁量50-80吨出铁,既保证每次出铁时间,又能避免高炉憋风。

    (6)炉况恢复前期以出铁为目标,进行灵活的炉前操作。炉前根据风量水平,铁口情况,及时更换钻头及打泥量。

    4  低料线的负荷调整

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    无料钟高炉料线3m~4m范围,处于自动调节堆尖区域,焦炭负荷可不调或少调。

    停止喷煤时的负荷调整见表3;

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    5  无计划复风过程计划表

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    上表为2次无计划休风后的复风操作记录,复风后过程中严格执行制定的复风计划表及各项操作要点,炉况能够在很短的时间内恢复正常操作水平,为高炉各项指标的进一步优化消除了诸多不利因素。

    6  结语

    (1)休风前炉前渣铁力求出净,看计产与实产是否相符,为后续快速恢复创造先期条件。

    (2)在复风过程中,按照复风进度表进行,思路要明确,措施果断到位。一切以炉况稳定顺行为主,各参数要匹配,期间尽快喷煤,以平衡突然停煤碱度带来的影响。

    (3)高度重视炉缸状态,渣铁流动性及物理热,稳步推进,步步为营、快速恢复正常操作水平。

    7  参考文献

    [1] 刘云彩.现代高炉操作[M].北京:冶金工业出版社,2016.5.


    (责任编辑:zgltw)
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