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韶钢6号高炉封炉复风实践

时间:2020-07-18 17:05来源:江西冶金 作者:zgltw 点击:
刘立广 陈生利 (宝武集团韶关钢铁有限公司 ) 摘要为了使 6 号高炉封炉复风后的炉况快速恢复,本次高炉封炉料采用了三段式炉料结构,分别是净焦段+净焦熔剂段+焦炭熔剂负荷料
  • 刘立广  陈生利

    (宝武集团韶关钢铁有限公司)

     

    摘要为了使6号高炉封炉复风后的炉况快速恢复,本次高炉封炉料采用了三段式炉料结构,分别是净焦段+净焦熔剂段+焦炭熔剂负荷料段.复风前进行铁口埋氧枪加热炉缸措施.复风后,高炉渣铁物理热充沛,渣铁排放通畅,高炉接受风量,炉内下料顺畅.本次6号高炉的封炉料加入合理,达到了高炉顺利复风、炉况快速恢复的目的。

    关键词高炉封炉复风

     

    韶钢6号高炉炉容1050m3,设计年产炼钢生铁90t。根据韶钢实际和国内高炉冶炼发展趋势采用厂如下技术:采取料车上料、顶燃式热风炉、高温区使用铸钢冷却壁、小冲渣等设计。高炉投产后,各项技术经济指标居于国内同类型高炉前列.2月为配合钢后计划检修,6号高炉也同步对炉台下铁水称量系统进行改造,满足铁包一罐制需要.称量系统改造期间6号高炉进行休风封炉。

    从以往高炉封炉复风情况来看,封炉后的高炉由于高炉炉缸有冷凝渣铁,封炉复风比新建高炉开炉更加困难.以往高炉的封炉料大多采用全焦封炉,这虽然有利于加热炉缸,但也会引起连续炉温高,容易烧损风口,延长高炉达产时间,增加高炉成本.针对以往封炉料的弊端,本次高炉封炉料采用了分段式封炉料.现将休风封炉以及复风操作情况总结如下.

    1封炉配料

    高炉封炉料加入是否科学合理,直接影响高炉复风后的各项操作,对高炉顺产、达产有决定作用[1].六号高炉本次封炉休风料主要借鉴近年6号高炉及8号高炉封炉及开炉经验制定,配料总方案如下:

    l)具体高炉封炉炉料结构如表l、表2、表3所示.

    2)封炉装入休风料总焦比(含净焦)为5.48t/t,装入休风料体积约862.65m3.

    3)空焦段以上部位炉料控制要求:炉渣二元碱度按1.05控制,目标铁水[Si]:4.0%;炉渣:Al2O3控制在≤13%,Mgo8.0%.通过加入硅石、白云石、石灰石、锰矿、莹石调整炉渣成分[2].

    4)净焦段炉料加至高炉炉腰,空焦段炉料加至高炉炉身上部,高炉炉身上部为2.2t/t负荷料.

    2高炉休风过程操作

    1)高炉5日开始进行洗炉(热洗),洗炉的控制参数为:[Si]=0.5-0.7%、R=1.00~1.05[Mn]0.8%,保证炉缸热量充沛,PT(铁水温度)≥1475℃

    2)高炉5日中班改低煤比冶炼,喷煤比由140kg/t逐步降至100kg/t;22:00开始上休风料;62:00高炉全停煤,4:30休风料加完(合计焦炭446t,矿石合计123t);5:30高炉休风,休风料线1200mm;末次铁PT:1485℃,铁水[Si]0.6%

    3高炉复风操作

    2510:16高炉复风,初始风量550m3/min.利用1号铁口上方的4个风口送风.1215高炉开始引煤气,12:20高炉改高压操作,18:00高炉风量达到1050m3/min.

    267:20高炉铁水过避渣器进铁包,9:50高炉开始喷煤,15:00高炉开始富氧,16:00高炉全风口送风,20:30高炉恢复全风2300m3/min.

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    3.1高炉风里恢复

    高炉复风初始风量550m3/min,送风比为0.5,风温800℃.送风风口为靠近1号铁口的1、2、19、20号风口,送风面积0.052m2.10:31开始2#、19#风口有亮光,19#风口10:40有亮光、1#风口11:00有亮光.风口亮后按照50m3/min的速度逐步增加风量.19:00高炉风量达到1050m3/min,此时高炉软熔带逐步形成,为避免引起炉况波动,高炉风量稳定一个冶炼周期待软熔带稳定后再增加风量[3].26日1:00后高炉压量关系匹配,渣铁物理热充足,开始再次增加风量,高炉接受风量能力较强,20:30高炉恢复全风2300m3/min.整个加风过程基本与计划加风过程相符合.高炉计划风量与实际风量见图1.

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    为了确保高炉加风过程中生成合适的操作炉型,高炉必须对理论燃烧温度进行控制[4].通过调节风温和鼓风湿分维持理论燃烧温度在2100~2300℃之间.

    3.2炉前出铁

    高炉复风前在铁口提前埋入煤氧枪,利于充分加热炉缸下部和风口区生成的液态渣铁顺利下行到铁口,也便于炉前顺利开铁口.25日11:12炉前拔出煤氧枪,用氧气管烧开铁口,烧通后立即来渣,出渣5分钟,出渣约3t,之后喷出少量焦炭.11:36铁口大喷,高炉堵口.前期渣铁温度低,渣铁分离效果不好,为确保安全冲制水渣,前几次铁安排进干渣坑[5].随着铁次的增加,渣铁温度明显提高,流动性和渣铁分离效果越来好.26日7:20高炉开始渣铁过避渣器,共出铁约150t,铁水成分(pt:1429℃,[Si]=2.628,[S]:0.107).高炉前期出渣铁情况见表4.

    3.3高炉负荷与富氧喷煤操作

    高炉要尽快达产的必要条件之一就是降低铁水硅含量,而降硅的重要手段是提高焦炭负荷、富氧喷煤[6].为了确保炉缸热量充足,六号高炉复风后继续上轻负荷料(负荷2.2),25日21:30开始逐步增加焦炭负荷,26日9:50高炉开始喷煤,14:00高炉开始富氧,高炉喷煤后理论燃烧温度按照2150~2250℃进行控制,17:30焦炭负荷加到4.0.六号高炉复风后炉况顺行良好,富氧喷煤提高高炉冶炼强度,促进了高炉降硅[7],仅用两天时间铁水硅含量就逐步降至0.5,6号高炉产量28日达到3100t,利用系数2.95,高炉实现了快速达产.6号高炉复风后焦炭负荷变化和铁水成分见图2、图3.

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    3.4高炉开风口操作

    高炉开风口可以为进一步增加风量创造条件,但若时机把握不好也会影响高炉炉温控制反而影响加风节奏[8].6号高炉捅风口参照以下条件:①高炉风量、风压关系匹配,风压加到位;②炉内下料顺畅,无崩、悬料;③炉温充沛,炉外出铁正常;④准备捅开风口的风口水温差有较明显的上升.本次6号高炉开风口时机比较合适,高炉整个开风口过程基本与计划一致.高炉送风面积变化具体见图4.

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    4复风后高炉指标

    6号高炉复风后,炉况恢复较顺利,高炉炉况稳定顺行,高炉快速达产,经济技术指标也快速达到休风前水平.具体休风前后经济指标对比见表5.

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    5结论

    1)本次6号高炉封炉料采用了三段式炉料结构,分别是净焦段+净焦熔剂段+焦炭熔剂负荷料段.从复风进程来看,本次封炉料加入合理,复风后高炉炉温充足,炉况快速恢复到正常水平.

    2)开风口的时机把握可以参考风口水温差变化来判断,水温差明显上升,且炉温充足可以开风口.

    3)复风前铁口打入煤氧枪能充分加热炉缸下部和铁口区域,打通风口和铁口间的通道,利于风口区生成的液态渣铁顺利下行到铁口,也便于炉前顺利开铁口排放渣铁.

    4)高炉复风过程中要重视理论燃烧温度的管理,通过风温、加湿等手段确保理论燃烧温度在2150~2250℃的控制范围.


    参考文献:

    [1]刘振均.宝钢大型高炉的开炉操作[J].炼铁,2005,24(增刊1)(149):50-53.

    [2]朱仁良.宝钢大型高炉操作与管理[M].北京:冶金工业出版社,2015.

    [3]张殿有.高炉冶炼操作技术[M].北京:冶金工业出版社,2010.

    [4]李湘,余映红.2号高炉焖炉及开炉恢复实践[J].江西冶金,2015(1):11-15.

    [5]管财堂,刘广全,莫云星.新钢6号高炉全焦开炉实践[J].炼铁,2010(2):28-30.

    [6]刘立广.韶钢8号高炉开炉快速达产实践[J].炼铁,2010(2):=15-18.

    [7]贾艳,李文兴.高炉炼铁基础知识[M].北京:冶金工业出版社,2007.

    [8]由文泉,赵民革.实用高炉炼铁技术[M].北京:冶金工业出版社,2004.


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