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宁钢高炉干湿转换期间湿熄焦使用问题探析
刘维勤 张红雨 陈安国
(宁波钢铁有限公司)
摘要 结合近年来宁钢高炉干湿转换期间使用湿熄焦情况,对湿熄焦使用中的若干问题进行了探讨。使用湿熄焦后,对高炉技术经济指标的影响明显。要做好干湿转换,保证高炉炉况稳定顺行,关键在于提高湿熄焦质量,干熄焦、湿熄焦CSR两者极差控制在2%-3%为宜;而配煤结构是影响湿熄焦质量的一个关键因素,建议强黏煤配比≥55%;此外,应高度重视干湿转换期间的高炉操作。
关键词 高炉 干熄焦 湿熄焦 焦炭质量
钢铁企业焦化厂干熄焦系统年修,常规做法是恢复湿法熄焦系统。由于干法熄焦与湿法熄焦系统工艺的差异,湿熄焦的冷态强度和热态强度均有不同程度的下降,湿熄焦配煤比和其他炼焦工艺条件控制不当,在高炉使用湿熄焦后会出现较大的炉况波动。本文结合近年来宁钢高炉干湿转换期间的生产实践,对湿熄焦使用中的若干问题进行探讨。
1干湿转换期间的高炉生产
1.1 2014年高炉生产
干湿转换过渡方案如下:
(1)干熄焦剩余2500t左右时,高炉组织配加湿熄焦。
(2)干湿转换焦炭过渡步骤见表1。在过渡过程中每隔8h变换一次焦炭结构,第一步建议高炉焦比10~15kg/t,适当退煤比。
表1 宁钢高炉干熄焦转换为湿熄焦的调整步骤
项目
1号高炉
2号高炉
第一步
30%湿熄焦+30%干熄焦+40%外购焦
20%湿熄焦+40%干熄焦+40%外购焦
第二步
60%湿熄焦+40%外购焦
40%湿熄焦+20%干熄焦+40%外购焦
第三步
60%湿熄焦+40%外购焦
(3)焦炭初始水分设定为13%。
(4)湿熄焦水分化验频次为1次/班,同时加强振动筛的t/h管理。
(5)原则上外购焦全部在料场筛分。
干湿转换期间的焦炭质量指标见表2,高炉技术经济指标见表3。两座高炉使用湿熄焦期间,炉况基本稳定,技术经济指标略有下降;高炉中心和边沿气流均有下降,炉顶温度整体整体下降约20~30℃,对2号高炉干法输送除尘灰产生一定影响。
表2 宁钢高炉2014年焦炭质量指标,%
项目
Mt
Ad
Vdaf
St,d
M40
M10
CRI
CSR
干熄焦(4月1日-15日)
0.39
11.6
1.04
0.63
90.39
5.46
26.29
63.53
湿熄焦(4月16日-5月20日)
5.56
11.86
1.23
0.66
88.81
5.91
27.69
61.52
表3 宁钢高炉2014年干湿转换期间的主要技术经济指标
项目
焦比(大),kg/t
煤比,kg/t
燃料比,kg/t
ηco ,%
1号高炉(4月1日-15日)
310.81
168.25
508.94
50.18
1号高炉(4月16日-5月20日)
320.65
161.76
515.24
48.97
2号高炉(4月1日-15日)
296.38
181.25
507.44
50.92
2号高炉(4月16日-5月20日)
315.38
166.26
511.65
49.82
1.2 2015年高炉生产
干湿转换过渡方案与上年基本相同。干湿转换期间的焦炭质量指标见表4,高炉经济技术指标见表5。使用湿熄焦后,生铁成本提高约20元/t。
表4 宁钢高炉2015年焦炭质量指标,%
项目
Mt
Ad
Vdaf
St,d
M40
M10
CRI
CSR
干熄焦(11月)
0.52
12.06
1.11
0.75
89.84
5.46
23.83
65.58
湿熄焦(12月1日-1月12日)
8.01
12.31
1.27
0.76
88.93
5.88
25.8
63.39
表5 宁钢高炉2015年干湿转换期间的主要技术经济指标
项目
焦比(大),kg/t
煤比,kg/t
燃料比,kg/t
ηco ,%
1号高炉(11月1-30日)
325.5
160.0
512.1
49.43
1号高炉(12月1-30日)
360.5
142.4
539.7
47.55
2号高炉(11月1-30日)
309.0
172.9
504.2
49.44
2号高炉(12月1-30日)
341.1
150.5
526.8
47.09
使用湿熄焦期间,高炉炉况经历了较长时间失常。以1号高炉为例,湿熄焦使用不久,炉况很快恶化,压差高,炉凉甚至大凉,燃料比大幅上升,炉墙热负荷剧烈波动,煤气利用率差,全焦负荷由4.55退至3.89,直至12月3日中班炉况炉况方才好转。之后,又分别在8日、20日和24日发生了三次炉况失常[1]。炉况失常的原因,主要是湿熄焦质量下降明显,尤其是强度、粒度的变化对炉况影响较大。此外,库存约2000t质量差的湿熄焦是引发炉况失常的导火索。
1.3 2017年高炉生产
干湿转换过渡方案与往年基本相同。使用湿熄焦期间,高炉生产稳定。高炉操作应对措施:①产能调整。计划计划产量为11800t/d,不追求高产。②焦比调整。调整焦比总量为≥30kg/t,第一步调整焦比为20kg/t,第二、三步过渡时,根据实际炉况加焦比15~20kg/t,重点以保证炉况稳定为主进行调整,煤比≤150kg/t。③炉温控制。保证炉温充沛,铁水温度控制目标为1520℃,不小于1510℃,[Si]0.3%~0.45%。④气流调整。稳定中心气流,适当疏松边沿气流。⑤炉前作业管理。强化出铁管理,按零间隔组织出铁。⑥压差管理。压差水平控制不要高于正常炉况水平,降低顶压与风量相互匹配(原则上是顶压5kPa对应风量100m³/min)。
干熄转换期间的焦炭质量指标见表6,高炉主要技术经济见表7。
表6 宁钢高炉2017年焦炭质量指标,%
项目
Mt
Ad
Vdaf
St,d
M40
M10
CRI
CSR
干熄焦(10月1-31日)
0.44
11.57
1.03
0.73
89.36
5.52
24.06
65.86
湿熄焦(11月1-30日)
6.58
11.76
1.39
0.79
88.78
5.58
24.73
65.01
表7 宁钢高炉2017年干湿转换期间的主要技术经济指标
项目
焦比(大),kg/t
煤比,kg/t
燃料比,kg/t
ηco ,%
1号高炉(10月1-31日)
348.9
153.1
539.6
48.44
1号高炉(11月1-30日)
353.5
147.7
535.4
47.94
2号高炉(10月1-30日)
330.6
163.1
520.1
48.55
2号高炉(11月1-30日)
341.1
148.8
523.3
47.97
2 湿熄焦使用中应重视的若干问题
(1)湿熄焦质量是干湿转换期间高炉炉况稳定顺行的关键。①2014年之前,湿熄焦质量相对较好且稳定,2014年自产干熄焦与湿熄焦CSR两者较差在2.34%。高炉使用湿熄焦后,对炉况顺行影响主要表现在煤气利用率下降,入炉风量有所减少,产能有所下降,燃料比升高。②2015年,湿熄焦质量下降明显,主要是焦炭热态强度下降较多,挥发分上升。与同期干熄焦对比,M40低1.34%,M10高0.53%,CRl高3.95%,CSR低5.44%。湿熄焦质量下降,对高炉顺行产生严重影响。③2017年,干熄焦年修期间调整焦化生产工艺,强化配煤结构,采取措施提高湿熄焦质量,年修期间高炉生产稳定。
(2)配煤结构是影响湿熄焦质量的一个关键因素。2015年,湿熄焦质量变差,配煤结构是影响湿熄焦质量的一个关键因素。近年来,宁钢焦炭质量尤其是CSR指标控制存在争议,有一种观点认为CSR指标性能过剩。在这种观点指导下,大幅度下调强黏煤配比,一度最低强黏煤配比低至40%以下,焦化在干熄焦生产期间强黏煤配比对指标的影响不明显,一旦干熄炉检修或年修,强黏煤配比对湿熄焦质量影响逐步显现。宁钢高炉目前条件下,主焦煤配比宜维持在37%-40%,肥煤配比维持15%~18%,强黏煤配比≥55%。2017年,干熄焦年修期间焦化大幅度提高强黏煤配比,湿熄焦质量明显改善,为炉况顺行创造条件,但强黏煤配比是否需要提至64%,值得商榷。
(3)应高度重视干湿转换期间的高炉操作。2015年炉况严重失常,操作上不够重视是根本原因,如:在湿熄焦质量严重下降的情况下,基本延续上年度干湿转换过渡方案;炉况出现问题后,应对措施又不力,尤其是配煤结构调整措施滞后;还大比例使用库存湿熄焦,成为炉况失常的导火索。而2017年高炉操作上采取相应措施,强黏煤配比提至历史最好水平,年修期间高炉生产稳定。
(4)使用湿熄焦对高炉技术经济指标影响明显。宁钢高炉使用湿熄焦的生产实践表明,高炉技术经济指标与湿熄焦质量呈正相关(见表8)。湿熄焦质量好且稳定,对高炉技术经济指标影响相对较小;反之,湿熄焦质量质量越差,高炉技术经济指标越差。
表8 宁钢高炉湿熄焦质量与生铁成本的关系
年份
湿熄焦评价分(总分60)
生铁成本,元/t
使用期比预算
基准期比预算
2014
46
下降10.39(5月)
下降29.85(4月)
2015
40(36)
上升38.64
下降29.03
2017
43
上升14.22
下降0.7
注:2015年的36分为含库存湿熄焦配比数据
3 结语
干湿转换期间,宁钢高炉需要做好以下几方面工作:
(1)强化配煤结构,主焦煤配比宜维持在37%~40%,肥煤配比维持15%~18%,强黏煤配比≥55%。
(2)适当调整焦化生产工艺,采取措施提高湿熄焦质量,干熄焦、湿熄焦CSR两者极差控制在2%~3%为宜。
(3)日常干熄炉检修所产生的湿熄焦,应该避免在转换过程中使用。
(4)高炉操作上要做好湿熄焦使用期间各项应对措施。
4 参考文献
[1] 王菲,刘维勤.宁钢1高炉使用湿熄焦期间炉况失常处理[C]//中国金属学会炼铁分会.2016年全国高炉炼铁学术年会论文集.河北邯郸:中国金属学会炼铁分会,2016:769~775.
(责任编辑:zgltw)







