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邯钢2000 m3高炉气流调节生产实践

时间:2020-05-14 16:45来源:河钢集团邯钢公司 作者:司俊朝 魏航宇 点击:
摘要:通过炉顶装料制度和下部送风制度的调整,使炉内气流分布得到较好的分布,压量关系和煤气能量利用得到了较好的调节,调整后炉顶煤气利用率升高了1%,压差水平降低了1kPa,
  • 摘要:通过炉顶装料制度和下部送风制度的调整,使炉内气流分布得到较好的分布,压量关系和煤气能量利用得到了较好的调节,调整后炉顶煤气利用率升高了1%,压差水平降低了1kPa,降低燃料比10kg/t铁,最终实现了505kg/t铁的较低燃料比冶炼。

    关键词:装料制度;煤气流;燃料比


    1  概述

    邯钢5号高炉由1260 m3扩容到2000 m3,扩容后于2005年7月投产,目前炉役已经11年零10个月,近年来由于公司调节原燃料结构,致使5高炉综合品位下降,综合品位由58.5%降低到58.1%,特别是烧结矿混匀料增加了3%的除尘灰后,造成整个烧结矿冶炼性能变化加大,另外焦炭品种复杂多样,一般最低时同时配吃2种焦炭品种,最多时4种,由于焦炭质量偏差较大,高炉冶炼情况逐渐变差,利用系数降低到2.50t/m3·d,大焦比一直处于400kg/t铁以上,甚至由于炉况波动焦比会增加至420kg/t铁,燃料比525kg/t铁,煤气利用率47%。2013年3月经过对送风制度和装料制度的调节,一方面把提高煤气利用率[1,2]作为主攻方向,煤气利用率提高至49%以上;另外一方面煤气流直接影响炉内压差水平,这也是高炉降焦增煤的一个主要限制性环节,同过调整压差水平降低了2kPa,煤气流得到了较大的改善,利用系数提高到了2.6 t/m3·d以上,焦比完成了335kg/t铁,燃料比505kg/t铁。

    2  装料制度的调整

    2.1  布料角度

    2014年后,3月份-7月份高炉生产指标较好,焦比295kg/t铁,但由于后期原燃料成本措施的实行,整体质量下降较多,特别是品位下降0.5%-1%,致使高炉炉内气流分布与炉料分布情况变化且不相适应,变化后对炉顶装料制度和送风制度作出相应调整,调整后基本起到了稳定炉况的效果,但由于原燃料条件一直处于波动时期,高炉布料制度和送风制度也一直再跟随调整。2013年-2015年5#高炉主要布料角度变化。

    2.2  布料环数和料线

    布料环数和料线对炉料分布情况起较大作用,今年以来5高炉虽布料角度发生变化,布料环数和料线变化也较为明显,布料环数一直处于上升趋势,特别是炉况出现较大变化过程后,为了调节煤气流分布避免出现局部气流和气流不畅等现象,布料环数的调整一定意义上相当于定点布料,实施后效果还是较为明显。料线主要是块状带厚度的一个体现,2012年3月前料线一直处于1.5m,由于5高炉左右探尺自开炉以来很少走齐,偏差较大,特别是炉顶装料后,焦炭和矿石所反应情况更不相同。针对这种情况,2012年3月-2012年6月曾经要求矿料线1.4m,焦料线1.3m。但使用效果还是较差,后又调整为1.5m,进入2013年后通过整体的炉顶装料制度调节,两探尺基本走齐,偏差较小,探尺动作变化对比。

    3  送风制度的调节

    3.1  风口面积调整

    煤气流的第一次分布和形成过程主要受送风制度影响,送风制度主要包括风口长短、面积和对应的鼓风动能和炉腹煤气量的大小等,风口的长短和面积是对应于装料制度相应调节的一个主要手段,每次风口的调整都是由于高炉煤气流分布较为偏差,且鼓风动能偏离正常值范围,另外根据中心和边缘温度情况选定合适的风口长度。5#高炉所用风口主要包括,550×120、550×110、500×120和500×110四种,其中的550mm长风口使用较谨慎,最多未超过6个,后期通过与上部装料制度的匹配,选择了全部500×120风口作为下部送风初始条件,风口面积变化。

    3.2  煤气量的优化

    五高炉自2013年起一直寻求风氧最佳平衡问题,特别是富氧的使用上更是较为谨慎,一方面富氧对成本影响较大,2014年仅用氧节约成本700余万元,另外风氧的匹配主要影响炉腹煤气量和炉缸的初始煤气分布,五高炉前期原燃料基本稳定情况下,送风比高达2.2,富氧率只有1%。但自2015年11月份后,原燃料变化加大,炉缸工作状态明显下降,特别是炉缸中心温度点测温值下降近40℃,接受煤气量能力明显偏弱,此时没有调节风氧使用比例,造成炉腹煤气量过大,炉况波动加大,后期逐渐控制风量,将送风比控制到1.7后,富氧率控制到2.5%,后期加风分阶段逐步增加,并根据炉缸工作状态逐步降低富氧率,增大风量使用,保证炉腹煤气量与原燃料条件的合理匹配。

    4  煤气流分布的演变

    煤气流分布变化主要可通过炉顶煤气利用率、炉顶测温、压量关系和壁体温度变化来体现,只有较高的煤气利用率、合适的压量关系、稳定的壁体温度、合适边缘温度和中心温度才是良好煤气分布的象征。

    4.1  煤气利用率与压差

    煤气利用率是煤气能量利用的直接体现者,而压差则是我们日常操作的主要参数,两者互相矛盾又互相关联,我们在追求好的压量关系前提下最大程度的提高煤气利用率。5#高炉煤气利用率和压差都由于外部调节变化较大,每次偏离正常范围后都会对操作制度进行调整,使煤气利用率在47.5%以上,压差稳定在150kPa以下,煤气利用率和压差趋势。

    4.2  壁体炉顶十字测温

    壁体温度和十字测温直接反应炉内气流的分布,壁体温度主要反应下部渣皮的稳定性,5#高炉渣皮稳定性受炉内气流影响较大,进而影响炉温的高低,反过来进一步影响煤气流的分布,因而5#高炉对壁体温度关注度较高,每次出现波动时都会采取相应措施,对于长时间炉顶边缘温度高于120℃,水温差高于3.5℃;或炉顶边缘温度长期低于70℃,炉体水温差低于2.5℃的情况,都证明气流分布及其不适宜,并对送风和装料制度进行调节,以将温度控制在合适的范围内,最终将炉体水温差控制到了平均3.5-4℃,十字测温中心温度稳定在550℃,边缘温度70-120℃,十字测温和水温差趋势。

    4.3  调整后参数

    根据原燃料条件对应调节煤气的初始分布,根据压差水平和煤气利用率调节炉顶装料制度,从目前5#高炉送风制度看,动能9500-10000 kJ/m2·s,回旋区深度1.643m,炉腹煤气量4850-5050m3/min,煤气指数57-59m3/min·m2,回旋区深度和指数属正常范围。从上部料制来看,平台加漏斗较好,料线1.3m情况下调整后平台1.258m,基本上接近炉喉的1/3。

    5  结语

    1)煤气流的分布与很多因素有关,主要是初始煤气分布,因此要选择合适的风口长度和风口面积,稳定鼓风动能,从调节效果看,5#高炉最佳动能为9500-10000kJ/m2·s,回旋区深度在1.643m;

    2)炉顶装料制度,要保证上部块状带与煤气流的合理接触,达到最佳的煤气能量利用,保证煤气利用率47.5%以上和压差小于150kPa的压量关系;

    3)布料角位和环数根据炉顶温度和壁体温度反应综合来看,要保证边缘和中心都有气流通道,炉顶边缘温度控制在70-120℃,水温差控制在3.0-4℃;

    4)矿批和料线对煤气分布影响也较为严重,但就炉喉焦炭层厚度看,5#高炉厚度应控制在400-480之间,因此以目前焦比看矿批还可增至59吨/批。

    参考文献:

    [1] 王筱留.高炉生产知识问答.冶金工业出版社.[M].2008年:77-78.

    [2] 周传典.高炉炼铁生产技术手册. 冶金工业出版社.[M].2008年:313-370.

    (责任编辑:zgltw)
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