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宁钢2号高炉热负荷波动原因和应对措施

时间:2020-05-14 16:35来源:宁波钢铁有限公司炼铁厂 作者:李刚 王良波 韩启 点击:
摘要:本文通过分析热负荷波动前后炉况的变化,发现块矿比例的增加和湿熄焦成分的波动,引起了热负荷波动,而热负荷的上升又引起炉温的波动,通过增加焦比提高炉温到正常范围
  • 摘要:本文通过分析热负荷波动前后炉况的变化,发现块矿比例的增加和湿熄焦成分的波动,引起了热负荷波动,而热负荷的上升又引起炉温的波动,通过增加焦比提高炉温到正常范围,热负荷波动逐渐下降到正常范围。

    关键词:热负荷  炉温  煤比  燃料比 


    宁钢2号高炉设计炉容2500m3,年产铁水220万余吨,炉体为矮胖型、砖壁合一薄内衬结构,联合全软水密闭循环冷却方式。基本的炉料结构是:烧结80%+块矿20%,干熄焦60%+外购湿焦40%。2017年2月因使用质量较差的湿熄焦,引起热负荷较大幅度的波动,下面以2月16日到17日的热负荷[1]波动为例,分析热负荷波动原因及应对措施。

    1  热负荷波动原因

    2017年2月8日到18日,2号高炉集中使用质量波动较大的湿熄焦,湿熄焦使用比例10%,期间出现多次热负荷较大的波动,因热负荷的波动,炉温也有较大的波动,多次通过增加焦比,提高燃料比,炉温回归到正常范围后,热负荷波动逐步减少。下面是2月使用湿熄焦的主要指标变化。

    可以看出:本次使用的湿熄焦质量波动大,尤其是水分、灰分、CRI、CSR都有比较大的波动,挥发份含量高,从干熄焦与湿熄焦的指标对比来看,湿熄焦质量明显较差,每次更换新配比时,对炉况产生很大的影响。

     可以看出,7日没有使用水熄焦,炉温充沛,热负荷13717×103Kcal/h,煤气利用率49.29%,燃料比516kg/t,8日到18日使用湿熄焦期间,因湿熄焦质量波动大,热负荷波动大,煤气利用率有所下降,燃料比和煤比都有比较大的波动。19日湿熄焦用完后,炉温充足,热负荷稳定,煤气利用率上升到49.36%,煤比提高到162kg/t。综上可以看出:湿熄焦质量的波动,引起了热负荷的波动,燃料消耗明显增加。

    2  热负荷波动前炉况的变化

    2017年2月16日夜班炉况顺行良好,压量关系合适,下料顺畅,夜班平均煤气利用率49.8%,夜班4点钟小时热负荷平均值上升2000×103Kcal/h左右,后炉温有所下降,夜班后期小时燃料比也有所下降,白班前期没有适当提高小时燃料比,炉温继续下行,热负荷波动更大。16日36ch块矿比例由18%增加到19%,14:20湿熄焦换3#1配比的湿熄焦,从表1可以看出:3#1湿熄焦质量相比3#总体相当,但灰分上升0.32%,加上热负荷波动加剧了炉况的波动。

    从表3可以看出:热负荷上升前,炉温充足,铁水物理热1510℃左右,热负荷波动后,炉温有所下行,没有适当提高小时燃料比,加剧了炉温的继续下行和热负荷的波动。

    3  热负荷波动过程

    3.1 热负荷波动期间炉况的变化

    2017年2月16日白班炉况顺行总体良好,压量关系合适,下料顺畅。但8:00开始出现炉温缓慢下行趋势,热负荷也有所上升,白班铁水物理热的平均值1495℃,【Si】0.27%,热负荷从11170×103Kcal/h最高上升到15027×103Kcal/h后又下降到10858×103Kcal/ht;中班炉况顺行可,偶有压差偏高现象,下料偶有滑尺现象,炉温继续下行,热负荷波动频繁,出现因压差高小幅减风50-100m3/min两次,中班平均铁水温度1482℃,【Si】0.23%,热负荷从11271×103Kcal/h上升到19561×103Kcal/h后又下降到13741×103Kcal/h;

    17日夜班炉况顺行欠佳,压量关系偏紧,下料不均匀,时有塌滑料现象。压差时有160Kpa以上的现象出现,热负荷波动更加频繁,从14687×103Kcal/h最高上升到25099×103Kcal/h后又下降到19306×103Kcal/h,下料均匀性变差,时有快慢料现象;煤气利用率波动大,受长时间热负荷波动影响中心气流和边缘气流波动大,接班铁水物理热1450℃,【Si】0.20%,因炉温低接班减风100m3/min到4600m3/min维持一个小时,氧气从6000m3/h减到5000m3/h维持6个小时,夜班平均铁水温度1476℃,【Si】0.21%,平均燃料比541kg/t;夜班通过提高小时燃料比,接班加轻料1t/ch,轻负荷料到风口带时,炉温开始快速回升;随着炉温的回升,压量关系也逐步偏紧,7:02因压差高,减风到4400m3/min适应一段,通过大幅度减煤、撤风温、开加湿,减风控压差,白班9:00以后炉温逐步走顺,压量关系趋于合适,下料开始均匀顺畅,炉温回归正常水平,再通过提高料速,热负荷从23534×103Kcal/h大幅度下降到10507×103Kcal/h,白班平均铁水温度1501℃,【Si】0.28%。

    3.2 热负荷变化与其他参数相关性的分析

        当热负荷有上升趋势时,炉温下行明显;当热负荷下行趋势时,炉温上行明显;总体来看,热负荷的波动对炉温的影响比较密切。

       中班热负荷虽有波动,但中心温度基本稳定,夜班随着热负荷继续波动上升时,中心气流开始出现下行明显,而且热负荷上升幅度越大,中心温度下降的越多。因为热负荷波动时,说明铜冷却壁的渣皮和炉身中上部的粘结物有大量的脱落,气流从边缘通过的就会增加,相对中心气流就会变弱,若热负荷波动时间越久,对中心气流影响就会越大   从图3可以看出:热负荷上升时,煤气利用率呈下降趋势,而且热负荷上升幅度越大,煤气利用率下行的越多。

       从上面的三张趋势图来看,随着热负荷的增加,炉温波动较大,而且热负荷波动的时间越久,对气流分布的影响越大。

    4  热负荷波动期间的应对措施

    4.1  控制合适的风量和压    从图5可以看出:热负荷波动期间,有两次较大幅度的减风,第一次在17日1:02,第二次是7:02;第一次减风时压差在155Kpa左右,第二次减风时压差已经到165Kpa以上;可以看出两次的减风目的不同,第一次减风之前,炉温低,被迫减风控料速提高炉温,第二次减风时,轻负荷料已经到了风口带,炉温急剧回升,导致压差上升较多,减风适应一段。可以看出第二次大幅减风后,压差降到153Kpa,后随着压差下降到正常范围,加上炉温回归正常,8:36风量已经恢复到全风4800m3/min,此时压差也在正常范围。通过控制风量和压差,对控制炉温的波动有利,进而对控制热负荷的波动有利。

    4.2及时减增氧气量(17日夜班到白班)

     6000m3/h→(0:29)5000m3/h→(6:08)5500m3/h→(8:09)6000m3/h→(8:35)6500m3/h

     →(8:59)7000m3/h→(9:42)7500m3/h→(12:37)8000m3/h

       从上面氧气变化来看,夜班前期因炉温低,0:29减氧到5000m3/h,直到炉温有较大回升趋势时,才逐步把氧气加到6000m3/h,白班接班后炉温回升较快,料速偏慢,通过进一步加氧来提高料速,通过跑料来进一步稳定热负荷的波动。

    4.3 开加湿提高料速(17日夜班到白班)

       8:05以前,加湿一直持续增加,当时炉温回升较快,通过开加湿,一方面可以降低理论燃烧温度,对降低压差有好处,另一方面可以降低炉温快速回升的势头,对提高料速有利,这样有利于减少热负荷的波动。

    5  采取应对措施后的成效

    5.1 小时燃料比、煤比、热负荷、料速以及负荷的变化

    和负荷变化来看:通过逐步提高燃料比到535kg/t,控制煤比在170kg/t以下,热负荷波动中下行,炉温也逐步上升到正常范围,再通过进一步降低煤比到150kg/t,热负荷快速大幅度下降到12000×103Kcal/h左右。

    5.2 热负荷波动与稳定过程

       热负荷波动剧烈时,燃料比增加较多,后通过退负荷降低煤比到150kg/t左右,热负荷稳步下降到正常状态,燃料比大幅度下降。

    6  结语

    1、外围原燃料质量的波动容易引起热负荷的波动,从而影响煤比的提高,只有稳定外围原燃料的变化,才能保证煤比的稳定。

    2、外围原燃料变差时,要及时退负荷,控制煤比不大于150kg/t,这样可以减少热负荷波动对炉况的影响程度。

    3、炉温下行较多时。要果断提高小时燃料比,同时根据炉温情况,燃料比要及时调整。炉温是基础,是保证炉况顺行的关键。

    4、炉温正常后,通过提高料速,有利于快速降低热负荷的波动。

    [参考文献]

    [1] 周传典.高炉炼铁生产技术手册[M].北京:冶金工业出版社,2002.

    (责任编辑:zgltw)
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