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摘 要 针对烧结机普遍存在漏风严重的现象,阐述了漏风产生的原因以及主要的漏风点,在大修过程中对其系统进行治理。
关键词 烧结机 漏风 治理
1 前言
龙钢公司炼铁厂现有265㎡烧结、400㎡烧结、450㎡烧结三台烧结机,三台烧结机分别建于2008年,2010年,2014年,由于265㎡烧结机,400㎡烧结机漏风严重,设备故障偏多,于2014年进行了大修,对漏风进行了系统整治。
烧结机抽风系统漏风,使通过烧结料层的风量减少,影响燃料的燃烧速度,使烧结的终点后移,使烧结矿的质量变差,产量减少,由于燃料未充分燃烧,造成烧结矿在环冷机进行二次燃烧,造成料温偏高,影响成品带的使用寿命,设备故障偏多。因此降低烧结机漏风率是提高烧结矿产量和质量,节省主抽风机电能消耗,降低工序能耗的重要措施。
2 烧结机的漏风位置
(1)抽风机到烧结风箱之间的漏风,主要是管道磨损和补偿器变形及放灰系统密封不严,包括降尘点、风箱各连接法兰,补偿器等处。这部分的漏风基本占到5%-10%之间。
(2)头尾密封装置与台车地面之间的漏风,目前265㎡烧结采用的柔磁性台车头尾密封板,由于频繁受冲击力,对长期受台车与密封板之间的物料摩擦,导致密封板表面拉钩或槽,这部分的漏风约占烧结机总风量的10%左右。
(3)烧结机台车本体漏风,由于运行设备不能与固定滑道很好接触,台车与台车之间,栏板与栏板之间及台车与篦销之间都能造成漏风,这部分的漏风占到总风量的30%左右。
(4)台车动静滑道之间的漏风
(5)小格风箱风管及补偿器的漏风,由于高温、风抽,物料冲刷等原因磨损较快,法兰、补偿器处都存在大量的漏风。
(6)双层卸灰阀的漏风,主要是物料冲刷导致的放灰系统密封不严。
3 烧结机漏风治理措施
烧结机的漏风治理难度很大,作为一个世界性难题,我们只能将其漏风降低,但不能根除,根据本人一线生产实践,以及烧结机的漏风地点,有以下措施。
3.1 抽风机到烧结风箱之间的漏风
(1)主抽到风箱及卸灰阀的漏风加强点检,发现漏风点临时处理做好记录,检修进行补漏;
(2)对于热胀冷缩引起的密封不严,利用大修在螺栓上加蝶形垫片,进行紧固,待开机运行一段时间后再进行紧固。
3.2 头尾密封装置与台车地面之间的漏风
头尾密封装置的漏风建议每次检修检查一次,及时调整,间隙控制在2mm为宜,出现的沟槽及磨损利用停机检修进行补焊。
3.3 烧结机台车本体漏风
烧结机本体的漏风,发现变形的栏板,及时更换,对台车体的大螺栓,全部进行紧固,篦条与销钉要恢复固定到位。
3.4 台车动静滑道之间的漏风
将台车轨道进行校正,静滑板进行更换,动静滑板之间的间隙保持在1mm为宜,检查疏通智能润滑系统,利用油膜进行密封动静滑板。
3.5 小格风箱风管及补偿器的漏风
小格风箱、风管、补偿器是烧结机主要漏风点,及时发现漏点要及时进行临时处理,利用检修停机对破损部位进行补焊。大修之前,使用壁厚仪对风箱、风箱支管的厚度进行测量,对于变薄的风箱、风箱支管(以10mm为界)按照图纸进行加工,并在内部焊接龟甲网,涂抹耐磨材料,大修进行更换。
3.6 双层卸灰阀的漏风
对于放灰系统密封不严的现象主要措施是补漏,将双层卸灰阀下料刀口改为橡胶密封;再就是工艺控制,在放灰系统利用料密封,定期进行排料。
4 结语
综上所述,解决烧结机漏风有以下几点措施:
(1)风箱连接处的更换、改进;
(2)头尾密封装置的补漏;
(3)台车体与台车体、台车本体的处理;
(4)台车动静滑道之间的漏风处理;
(5)小格风箱风管及补偿器的漏风处理;
(6)双层卸灰阀的漏风处理。
经过大修后,在满足烧结生产的前提下,两台主抽风机的电流下降20-30A左右,漏风大大降低,有利于提高烧结产量,降低烧结能耗。
5 参考文献
[1] 董辉,赵勇,蔡九菊,等. 烧结-冷却系统的漏风问题[J]. 钢铁,2012.
[2] 金永龙,徐南平,邬士英,等. 烧结机分区段漏风测试技术研究及应用[J]. 钢铁,2003.
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