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水钢2500m3高炉100%干湿焦转换冶炼实践

时间:2018-09-20 08:00来源: 作者:王二亮 点击:
  • 摘  要  2016年水钢干熄焦系统进行为期25天的检修,2500m3高炉被迫进行100%干湿焦转换冶炼。针对焦炭质量的大幅度下降,本文以理论依据结合2014年100%湿熄焦冶炼实践进行分析,通过热制度、装料制度、送风制度调整,出净炉前渣铁等措施,消除了干湿焦转换带来的不利影响,保证了炉况稳定顺行,并取得良好的经济技术指标,为大高炉干湿焦转换积累了宝贵经验。

    关键词   干焦   湿焦    转换   实践

    水钢四号高炉设计有效容积为2500m3,高径比2.253,设有3个出铁场(两用一备),30个风口,于2011年3月29日点火送风。因焦化系统产能受限,正常生产时焦炭供应为2500 m3高炉使用全干熄焦,1350 m3高炉使用70%湿熄焦配加30%外购焦。一旦遇到干熄焦系统检修,2500 m3高炉就必须被迫100%转换为全湿熄焦冶炼,给炉况和生产带来大幅波动。

    1 湿熄焦与干熄焦性能的对比

    湿熄焦与干湿焦因生产工艺不同,除焦炭水分大幅度升高外,其余各项指标性能上较干熄焦也都明显变差,对高炉冶炼严重的不利影响。

    1)由于焦炭在焦炉进行干熄焦时,在预存段会有保温的作用(相当于焖炉),而当在温度的均匀化、残存的挥发分在析出的过程中焦炭成熟度会进一步提高,从而消除生焦。

    2)焦炭从炭化室被推出后,温度约1000℃,由于喷水快速降温冷却,湿熄焦内部的结构会产生较大的热应力,使得网状的裂纹增多,易碎裂为小块焦。在干熄焦的过程中,焦炭被缓慢冷却,从而降低了其内部的热应力,使得网状的裂纹变少,焦炭的机械强度得到提高。

    3)焦炭在干熄焦炉里进行向下的流动时,由于受到机械力的作用,使其结构脆弱的部分和生焦会变成焦粉而被筛除,不会影响焦炭的性能,焦炭的稳定性得到提高。

    4)湿熄焦时,因水分蒸发,焦炭的表面、气孔内会有碱金属的盐基物质沉积,而干熄焦则不会有沉积,从而使得干熄焦的反应性偏低。

    表1:四高炉入炉干、湿焦炭质量对比

    项目


    机械强度

    热强度

    反应性

    类别

    H2O

    M40

    M10

    CSR

    CRI

    干熄焦

    0.4

    86.3

    6.4

    65.2

    24.2

    湿熄焦

    5.5

    83.1

    6.8

    61.1

    27.4

    对比

    +5.1

    -3.2

    +0.4

    -4.1

    +3.2

    2 结合理论分析100%干湿焦转换对高炉冶炼的影响

    焦炭在高炉冶炼过程中的作用主要是热源、还原剂、料柱骨架。在高炉风口的前端,焦炭与鼓风中的氧发生燃烧反应后产生煤气,同时放出大量的热量。煤气在上升过程中不断将热量传递给高炉炉料,同时参与高炉内部的各种物理、化学反应。焦炭是多孔状的,它约占高炉整个料柱体积的30%—50%,对改善高炉料柱透气性起着决定性的作用,随着高炉大型化和采取喷吹煤粉替代部分焦炭,焦炭对料柱透气的作用更显突出。

    100%干湿焦转换的过程中,一方面焦炭水分的急剧波动,会造成高炉热制度的失常,恶化炉况,造成生产不稳。另一方面湿熄焦的冷态强度、反应性、热强度等指标都有较大幅度的下降,会严重导致高炉料柱透气性恶化,煤气利用变差,影响高炉顺行,甚至引起高炉炉缸堆积,因此100%干湿焦转换必然对高炉冶炼行程产生较大影响,操作者必须引起足够的重视和有效的手段,最大限度地保证炉况的稳定顺行。

    3结合实践分析100%干湿焦转换对高炉冶炼的影响

    2014年10月焦化干焦系统检修,四高炉100%全干焦转换为全湿焦冶炼,造成高炉热制度失常,炉凉严重,且高炉透气性大幅下降,频繁发生管道行程,高炉顺行状况恶化,造成产量和焦比等技术经济指标大幅下降。

    表2:2014年100%干湿焦转换指标对比情况

    日期

    项目

    风量

    产量

    焦比

    燃料比

    焦炭负荷

    利用系数

    m3/min

    t/d

    kg/t

    kg/t

    t/t

    t/m3/d

    2014年10月

    全干焦

    4890

    6200

    363

    540

    4.968

    2.36

    全湿焦

    4440

    5432

    403

    582

    4.232

    2.173

    对比

    -450

    -768

    +40

    +42

    -14.81%

    -12.38%

    2016年6月20日公司再次对干熄焦系统进行停产检修,四高炉在20日10时开始配加25%湿焦逐步进行干湿焦转换,至21日8时采用全湿焦入炉,用时20小时完成100%干湿焦转换。由于转换时间短,程度深,炉况迅速发生变化,风量锐减,炉温大幅波动,连续崩滑料,风压冒尖甚至吹出管道等现象频发,我厂结合上次100%干湿焦转换的经验,通过调整热制度、装料制度、送风制度、出净炉前渣铁等措施,快速有效地扭转了炉况,实现了高炉全风生产,技术经济指标明显改善,100%干湿焦转换冶炼应对取得了成功。

    4  2016年100%干湿焦转换的应对措施

    4.1热制度调整防止炉凉

    热制度是指高炉炉缸所具有的热量和温度水平,直接反映炉缸的工作状态,稳定而充沛的热制度是高炉稳定顺行的基础。100%干湿焦转换后焦炭水分急剧增加的同时各项指标明显大幅下降,这对高炉负荷带来了较大的波动,2014年我们在相应减轻焦炭负荷的时候,过分侧重于对水分的计算上,而忽略了焦炭冷态强度、反应性、热强度等指标对负荷的影响,导致退负荷不到位发生严重炉凉。此次干湿焦转换针对负荷的调整上我们考虑更为全面,结合干、湿熄焦质量指标和使用比例情况,用科学计算来指导生产,退负荷程度更大、更合理。同时在操作上树立炉温意识杜绝低炉温现象,转换期间将生铁含[si]标准由0.260%--0.560%提高到0.300%--0.600%,物理热由1460℃提高到1480℃,保证了炉缸有充足的热量,避免了因干湿焦转换导致炉凉而对炉况稳定和气流分布造成影响。

    表3 焦炭各成分对燃料比的影响

    成分

    水份

    灰分

    CSR

    CRI

    M40

    M10

    变动量

    +1%

    +1%

    +1%

    +1%

    +1%

    +1%

    +0.2%

    燃料比变化

    +1.1-1.3%

    +1-2%

    +1.5%-2%

    -0.5%-1.1%

    +2-3%

    -5kg/t

    +7kg/t

    4.2装料制度调整保证气流分布合理

    装料制度是高炉重要的调剂手段,决定着煤气流分布、煤气利用率以及高炉顺行状态。100%干湿焦转换后焦炭指标和性能大幅降低,会导致气流分布不均,中心不畅从而引发炉况失常。此次干湿焦转换在装料制度的选择上,坚持先疏导后抑制,打开中心,照顾边缘保证两道煤气流的原则。为了彻底打开中心,减少中心矿石,将角度由C353322302282262192O342322302282逐步调整为C354342322302262202O342322302,矿批由49t退至43t,效果良好,待中心气流打开且稳定之后,进一步调整布料角度为C353322302282252193O342322302282261º,将矿石平台增宽改善料柱透气性,以利于气流均匀分布,保证了煤气流分布得到了有效疏导和控制,炉况保持稳定顺行的状态。

    表4  装料制度调整

    时间

     

    矿石批重

    t

    焦炭负荷

    t/t

    布 料 角 度

     

    转换前

    49

    5.042

    C353322302282262192O342322302282

    转换初期

     

    46

    3.972

    C354322302282262192O342322302281

    43

    4.071

    C354342322302262202O342322302

    转换后期

    45

    4.302

    C353322302282252193O342322302282261

    4.3送风制度调整保证足够的动能

    送风制度调整以坚持高炉全风为原则,保证足够的鼓风动能,实现活跃炉缸的目的。我们高度重视高炉的鼓风动能参数,根据干湿焦转换情况和炉况变化,及时调整风口面积,确保高炉保持高的鼓风动能。100%干湿焦转换初期炉况透气性下降,风量大量减少,动能由113.4kj/s降低至86.5kj/s,24日主动休风将风口面积适当缩小,从原来的0.3511 m2缩小为0.3265 m2,在风量略有降低的水平上,将动能提高到103.7kj/s,保证有足够的鼓风动能吹透中心,在炉况稳定后及时打开被堵风口,增加风量进一步增加动能,活跃炉缸。同时在日常操作上适当降低压差水平,由195kpa降低到185kpa,使风量与料柱透气性相匹配,避免因高炉局部过吹发生管道,高炉炉况顺行得到有效保障,炉缸工作活跃。

    表5:送风制度参数

    时间

    风口个数

    风量

    m3/min

    风口面积

    m2

    鼓风动能

    kj/s

    V

    m/s

    V

    m/s

    转换前

    30

    4888

    0.3511

    113.4

    227

    255

    转换初期

     

    30

    4601

    0.3511

    86.5

    229

    221

    28

    4453

    0.3265

    103.7

    221

    248

    转换后期

    30

    4716

    0.3511

    113.2

    233

    251

    4.4出净渣铁保证生产稳定

    2014年干湿焦转换期间炉前渣铁不均匀造成高炉生产不稳,此次转换我们更加重视炉前渣铁管理,加大力度及时出净渣铁,避免炉缸堆积。通过及时配好渣铁罐,加强冲渣设备维护,保持冲渣率98%以上水平;实现炉前两铁口交替不间断出铁,炉内操作稳定炉温,避免炉温的大幅波动;炉前细化开口机雾化操作,稳定铁口孔道,保持出铁时间稳定;注重铁口的维护,提高炮泥强度,保证铁口深度。通过上述措施,出铁场出净渣铁工作得到明显提高,确保渣铁及时出净,为100%干湿焦转换提供了基本保证。

    5  100%干湿焦转换冶炼效果

    此次四号高炉100%干湿焦转换冶炼,通过热制度、装料制度、送风制度调整、炉前出净渣铁等一系列措施,快速消除了100%干湿焦转换带来的不利影响,保证了炉况的稳定顺行,取得了较好的经济技术指标。

    表7:水钢四高炉全湿焦冶炼主要技术经济指标

    项目

    风量

    产量

    焦比

    燃料比

    焦炭负荷

    利用系数

    m3/min

    t/d

    kg/t

    kg/t

    t/t

    t/m3/d

    全干焦

    4887

    6323

    331

    505

    5.042

    2.529

    全湿焦

    4825

    6182

    375

    536

    4.434

    2.473

    16年转换对比

    -62

    -141

    +44

    +31

    -12.06

    -0.056

    14年转换对比

    -450

    -768

    +40

    +42

    -14.81%

    -2.21%

    结语

        1)大高炉干湿焦转换冶炼过程中,由于焦炭质量的全面大幅下降,极易引起炉况的大幅波动,处理不当甚至会引发高炉长期炉况失常。

    (2)100%干湿焦转换,必须在炉缸热量充沛,状态活跃的基础上,做好上下部制度调整,以保证均匀合理的煤气流分布。

    (3)此次干湿焦转换影响燃料比30-60 kg/t,焦炭负荷10-18%,为2500m3高炉干湿焦转换提供有效的数据依据。

    成功之处:

    1、以理论结合实践作为指导,通过制度调整保证高炉充沛的炉缸热量、足够的鼓风动能、合理的煤气分布、炉前出净渣铁,2500m3高炉100%全干湿焦转换后,整体保持了各项经济技术指标良好。

    2、此次干湿焦转换影响燃料比30-60 kg/t,焦炭负荷10-18%,为2500m3高炉干湿焦转换提供有效的数据依据。

    不足之处:

    此次100%干湿焦转换仅用了20小时,料柱置换时间短,导致转换初期炉况出现了较大波动,建议以后大幅度的干湿焦转换,需计划性地将料柱置换时间延长,给高炉炉况充足的适应时间。

    参考文献

    [1] 郝素菊,蒋武锋.高炉炼铁500问[M].北京:化学工业出版社,2008年9月第1版.

    [2] 张殿有.高炉冶炼操作技术(第2版)[M].北京:冶金工业出版社,2010年10月第2版.


    (责任编辑:zgltw)
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