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摘 要 2016年水钢干熄焦系统进行为期25天的检修,2500m3高炉被迫进行100%干湿焦转换冶炼。针对焦炭质量的大幅度下降,本文以理论依据结合2014年100%湿熄焦冶炼实践进行分析,通过热制度、装料制度、送风制度调整,出净炉前渣铁等措施,消除了干湿焦转换带来的不利影响,保证了炉况稳定顺行,并取得良好的经济技术指标,为大高炉干湿焦转换积累了宝贵经验。
关键词 干焦 湿焦 转换 实践
水钢四号高炉设计有效容积为2500m3,高径比2.253,设有3个出铁场(两用一备),30个风口,于2011年3月29日点火送风。因焦化系统产能受限,正常生产时焦炭供应为2500 m3高炉使用全干熄焦,1350 m3高炉使用70%湿熄焦配加30%外购焦。一旦遇到干熄焦系统检修,2500 m3高炉就必须被迫100%转换为全湿熄焦冶炼,给炉况和生产带来大幅波动。
1 湿熄焦与干熄焦性能的对比
湿熄焦与干湿焦因生产工艺不同,除焦炭水分大幅度升高外,其余各项指标性能上较干熄焦也都明显变差,对高炉冶炼严重的不利影响。
(1)由于焦炭在焦炉进行干熄焦时,在预存段会有保温的作用(相当于焖炉),而当在温度的均匀化、残存的挥发分在析出的过程中焦炭成熟度会进一步提高,从而消除生焦。
(2)焦炭从炭化室被推出后,温度约1000℃,由于喷水快速降温冷却,湿熄焦内部的结构会产生较大的热应力,使得网状的裂纹增多,易碎裂为小块焦。在干熄焦的过程中,焦炭被缓慢冷却,从而降低了其内部的热应力,使得网状的裂纹变少,焦炭的机械强度得到提高。
(3)焦炭在干熄焦炉里进行向下的流动时,由于受到机械力的作用,使其结构脆弱的部分和生焦会变成焦粉而被筛除,不会影响焦炭的性能,焦炭的稳定性得到提高。
(4)湿熄焦时,因水分蒸发,焦炭的表面、气孔内会有碱金属的盐基物质沉积,而干熄焦则不会有沉积,从而使得干熄焦的反应性偏低。
表1:四高炉入炉干、湿焦炭质量对比
项目
机械强度
热强度
反应性
类别
H2O
M40
M10
CSR
CRI
干熄焦
0.4
86.3
6.4
65.2
24.2
湿熄焦
5.5
83.1
6.8
61.1
27.4
对比
+5.1
-3.2
+0.4
-4.1
+3.2
2 结合理论分析100%干湿焦转换对高炉冶炼的影响
焦炭在高炉冶炼过程中的作用主要是热源、还原剂、料柱骨架。在高炉风口的前端,焦炭与鼓风中的氧发生燃烧反应后产生煤气,同时放出大量的热量。煤气在上升过程中不断将热量传递给高炉炉料,同时参与高炉内部的各种物理、化学反应。焦炭是多孔状的,它约占高炉整个料柱体积的30%—50%,对改善高炉料柱透气性起着决定性的作用,随着高炉大型化和采取喷吹煤粉替代部分焦炭,焦炭对料柱透气的作用更显突出。
100%干湿焦转换的过程中,一方面焦炭水分的急剧波动,会造成高炉热制度的失常,恶化炉况,造成生产不稳。另一方面湿熄焦的冷态强度、反应性、热强度等指标都有较大幅度的下降,会严重导致高炉料柱透气性恶化,煤气利用变差,影响高炉顺行,甚至引起高炉炉缸堆积,因此100%干湿焦转换必然对高炉冶炼行程产生较大影响,操作者必须引起足够的重视和有效的手段,最大限度地保证炉况的稳定顺行。
3结合实践分析100%干湿焦转换对高炉冶炼的影响
2014年10月焦化干焦系统检修,四高炉100%全干焦转换为全湿焦冶炼,造成高炉热制度失常,炉凉严重,且高炉透气性大幅下降,频繁发生管道行程,高炉顺行状况恶化,造成产量和焦比等技术经济指标大幅下降。
表2:2014年100%干湿焦转换指标对比情况
日期
项目
风量
产量
焦比
燃料比
焦炭负荷
利用系数
m3/min
t/d
kg/t
kg/t
t/t
t/m3/d
2014年10月
全干焦
4890
6200
363
540
4.968
2.36
全湿焦
4440
5432
403
582
4.232
2.173
对比
-450
-768
+40
+42
-14.81%
-12.38%
2016年6月20日公司再次对干熄焦系统进行停产检修,四高炉在20日10时开始配加25%湿焦逐步进行干湿焦转换,至21日8时采用全湿焦入炉,用时20小时完成100%干湿焦转换。由于转换时间短,程度深,炉况迅速发生变化,风量锐减,炉温大幅波动,连续崩滑料,风压冒尖甚至吹出管道等现象频发,我厂结合上次100%干湿焦转换的经验,通过调整热制度、装料制度、送风制度、出净炉前渣铁等措施,快速有效地扭转了炉况,实现了高炉全风生产,技术经济指标明显改善,100%干湿焦转换冶炼应对取得了成功。
4 2016年100%干湿焦转换的应对措施
4.1热制度调整防止炉凉
热制度是指高炉炉缸所具有的热量和温度水平,直接反映炉缸的工作状态,稳定而充沛的热制度是高炉稳定顺行的基础。100%干湿焦转换后焦炭水分急剧增加的同时各项指标明显大幅下降,这对高炉负荷带来了较大的波动,2014年我们在相应减轻焦炭负荷的时候,过分侧重于对水分的计算上,而忽略了焦炭冷态强度、反应性、热强度等指标对负荷的影响,导致退负荷不到位发生严重炉凉。此次干湿焦转换针对负荷的调整上我们考虑更为全面,结合干、湿熄焦质量指标和使用比例情况,用科学计算来指导生产,退负荷程度更大、更合理。同时在操作上树立炉温意识杜绝低炉温现象,转换期间将生铁含[si]标准由0.260%--0.560%提高到0.300%--0.600%,物理热由1460℃提高到1480℃,保证了炉缸有充足的热量,避免了因干湿焦转换导致炉凉而对炉况稳定和气流分布造成影响。
表3 焦炭各成分对燃料比的影响
成分
水份
灰分
硫
CSR
CRI
M40
M10
变动量
+1%
+1%
+1%
+1%
+1%
+1%
+0.2%
燃料比变化
+1.1-1.3%
+1-2%
+1.5%-2%
-0.5%-1.1%
+2-3%
-5kg/t
+7kg/t
4.2装料制度调整保证气流分布合理
装料制度是高炉重要的调剂手段,决定着煤气流分布、煤气利用率以及高炉顺行状态。100%干湿焦转换后焦炭指标和性能大幅降低,会导致气流分布不均,中心不畅从而引发炉况失常。此次干湿焦转换在装料制度的选择上,坚持先疏导后抑制,打开中心,照顾边缘保证两道煤气流的原则。为了彻底打开中心,减少中心矿石,将角度由C353322302282262192O342322302282逐步调整为C354342322302262202O342322302,矿批由49t退至43t,效果良好,待中心气流打开且稳定之后,进一步调整布料角度为C353322302282252193O342322302282261º,将矿石平台增宽改善料柱透气性,以利于气流均匀分布,保证了煤气流分布得到了有效疏导和控制,炉况保持稳定顺行的状态。
表4 装料制度调整
时间
矿石批重
t
焦炭负荷
t/t
布 料 角 度
转换前
49
5.042
C353322302282262192O342322302282
转换初期
46
3.972
C354322302282262192O342322302281
43
4.071
C354342322302262202O342322302
转换后期
45
4.302
C353322302282252193O342322302282261
4.3送风制度调整保证足够的动能
送风制度调整以坚持高炉全风为原则,保证足够的鼓风动能,实现活跃炉缸的目的。我们高度重视高炉的鼓风动能参数,根据干湿焦转换情况和炉况变化,及时调整风口面积,确保高炉保持高的鼓风动能。100%干湿焦转换初期炉况透气性下降,风量大量减少,动能由113.4kj/s降低至86.5kj/s,24日主动休风将风口面积适当缩小,从原来的0.3511 m2缩小为0.3265 m2,在风量略有降低的水平上,将动能提高到103.7kj/s,保证有足够的鼓风动能吹透中心,在炉况稳定后及时打开被堵风口,增加风量进一步增加动能,活跃炉缸。同时在日常操作上适当降低压差水平,由195kpa降低到185kpa,使风量与料柱透气性相匹配,避免因高炉局部过吹发生管道,高炉炉况顺行得到有效保障,炉缸工作活跃。
表5:送风制度参数
时间
风口个数
个
风量
m3/min
风口面积
m2
鼓风动能
kj/s
V标
m/s
V实
m/s
转换前
30
4888
0.3511
113.4
227
255
转换初期
30
4601
0.3511
86.5
229
221
28
4453
0.3265
103.7
221
248
转换后期
30
4716
0.3511
113.2
233
251
4.4出净渣铁保证生产稳定
2014年干湿焦转换期间炉前渣铁不均匀造成高炉生产不稳,此次转换我们更加重视炉前渣铁管理,加大力度及时出净渣铁,避免炉缸堆积。通过及时配好渣铁罐,加强冲渣设备维护,保持冲渣率98%以上水平;实现炉前两铁口交替不间断出铁,炉内操作稳定炉温,避免炉温的大幅波动;炉前细化开口机雾化操作,稳定铁口孔道,保持出铁时间稳定;注重铁口的维护,提高炮泥强度,保证铁口深度。通过上述措施,出铁场出净渣铁工作得到明显提高,确保渣铁及时出净,为100%干湿焦转换提供了基本保证。
5 100%干湿焦转换冶炼效果
此次四号高炉100%干湿焦转换冶炼,通过热制度、装料制度、送风制度调整、炉前出净渣铁等一系列措施,快速消除了100%干湿焦转换带来的不利影响,保证了炉况的稳定顺行,取得了较好的经济技术指标。
表7:水钢四高炉全湿焦冶炼主要技术经济指标
项目
风量
产量
焦比
燃料比
焦炭负荷
利用系数
m3/min
t/d
kg/t
kg/t
t/t
t/m3/d
全干焦
4887
6323
331
505
5.042
2.529
全湿焦
4825
6182
375
536
4.434
2.473
16年转换对比
-62
-141
+44
+31
-12.06
-0.056
14年转换对比
-450
-768
+40
+42
-14.81%
-2.21%
6 结语
(1)大高炉干湿焦转换冶炼过程中,由于焦炭质量的全面大幅下降,极易引起炉况的大幅波动,处理不当甚至会引发高炉长期炉况失常。
(2)100%干湿焦转换,必须在炉缸热量充沛,状态活跃的基础上,做好上下部制度调整,以保证均匀合理的煤气流分布。
(3)此次干湿焦转换影响燃料比30-60 kg/t,焦炭负荷10-18%,为2500m3高炉干湿焦转换提供有效的数据依据。
成功之处:
1、以理论结合实践作为指导,通过制度调整保证高炉充沛的炉缸热量、足够的鼓风动能、合理的煤气分布、炉前出净渣铁,2500m3高炉100%全干湿焦转换后,整体保持了各项经济技术指标良好。
2、此次干湿焦转换影响燃料比30-60 kg/t,焦炭负荷10-18%,为2500m3高炉干湿焦转换提供有效的数据依据。
此次100%干湿焦转换仅用了20小时,料柱置换时间短,导致转换初期炉况出现了较大波动,建议以后大幅度的干湿焦转换,需计划性地将料柱置换时间延长,给高炉炉况充足的适应时间。
7 参考文献
[1] 郝素菊,蒋武锋.高炉炼铁500问[M].北京:化学工业出版社,2008年9月第1版.
[2] 张殿有.高炉冶炼操作技术(第2版)[M].北京:冶金工业出版社,2010年10月第2版.
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