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酒钢7号高炉低品位大渣比冶炼技术探索

时间:2018-09-18 08:00来源: 作者:酒钢集团宏兴股份有限公司 点击:
  • 摘要  2016年以来,酒钢7号高炉为降低生铁成本,不断实施经济配料,入炉品位由53.5%逐步降低至目前的51.1%。入炉品位降低后渣比大幅度上升,对炉况造成一定影响。通过采取一系列措施,高炉实现了长周期的稳定顺行,技术经济指标持续优化。

    关键词   生铁成本 入炉品位 大渣比 炉况

     

    酒钢7号高炉(2500m3)自2011年3月开炉以来,通过不断摸索和优化大高炉操作制度,实现了高炉的快速达产,技术经济指标进入全国先进水平。2012年以来,受钢铁市场持续低迷及原燃料不断恶化影响,7号高炉不断优化炉料结构,采取经济配料,入炉品位由开炉时的54%以上降至2016年初的51.5%。随着钢铁行业供需矛盾加剧,市场持续低迷,企业盈利能力大幅下降。为进一步降低炼铁成本,高炉降低高品位的球团矿配比,提高烧结矿配比,并使用低成本块矿,入炉品位降低至目前的51.1%,渣比达到522以上。致使高炉炉况顺行变差,产量下滑,生产被动,技术经济指标劣化。通过实践,7号高炉逐步摸索出低品位大渣比冶炼制度,实现了高炉的长期稳定顺行。

    1 入炉品位降低后炉况的影响

    1.1 风量、鼓风动能

    入炉品位降低后,渣量增大,使软熔带的透气、透液性变差。风量回缩,稳定性变差,风压波动较为频繁,易出管道、崩料、悬料等状况,不利于炉况稳定。炉况稳定性变差,鼓风动能下降,降低了高炉抗外界干扰能力。

        可知,随着入炉品位的不断降低,风量不断下降,10月份最低风量为4390m3/s。通过采取应对措施后,风量逐步增加,月平均风量达到4460m3/s以上。

    1.2 产量、指标

    入炉品位下降后,高炉抗外界影响能力减弱,产量呈较明显下降趋势,入炉焦比、燃料比大幅度升高。

    可以看出,随着入炉品位的降低,产量呈下降趋势,燃料比升高明显,后经采取措施稳定炉况后,燃料比逐步下降。

    1.3 铁口维护

    渣量增大对铁口孔道侵蚀增加,铁口不易维护,主要表现为出铁时间较长,铁口深度下降,易出现出铁不均或理论铁量出不来,造成炉内憋风,后期通过提高炮泥强度后,出铁时间明显增加,但铁口深度达标率仍然不高,频繁出现3.0-3.2m铁口深度,加剧了对铁口的侵蚀,铁口维护难度大,铁口合格率变化情况。

        7#高炉铁口深度规定≥3.3m,自2015年下半年以来,铁口深度逐步下降,铁口不稳定,铁口合格率由年初的95%降低至12月的62%,浅铁口进一步加剧了铁口的侵蚀,不利于排尽渣铁,导致炉内憋风,影响高炉的炉况顺行。

    1.4 风口破损加剧、炉皮开焊冒火星严重

        入炉品位降低后,炉前铁口维护难度增加,出铁困难,炉内憋渣现象频繁。风量回缩较大,鼓风动能降低, 中心气流减弱,边缘气流发展,导致风口破损加剧,频繁出现炉皮开焊漏煤气和冒火星情况,严重制约着高炉安全生产。

    1.5 休减风率居高不下

    随着炉皮开焊漏煤气或冒火星频次增加,高炉减风控制的频率也随着升高。同时因更换破损风口、补焊炉皮及安装小块冷却壁恢复部分冷却功能的需要,导致高炉休风率居高不下,对炉况的长期稳定顺行造成了一定影响。

    2 入炉品位降低后的应对措施

    2.1 合理上下部调剂

    2.1.1上部调剂

    装料制度调整以开中心、适当抑制边缘气流为原则,保证两股气流分布合理,稳步上风量,提高鼓风动能,活跃炉缸。在布料头角38-39°的基础上,采用焦6矿4或者焦5矿4的装料制度。通过布料环数的微调,加深漏斗深度,规整炉内气流分布。炉况调整原则:高炉风量、鼓风动能低于规定24小时,调轻焦炭负荷,争取风量,确保鼓风动能达到标准;连续1周达不到标准调整进风面积。

    2.1.2 下部调剂

    利用检修机会,将进风面积由0.3459m2缩至0.3341m2,长风口(620mm)增加到 8 个以上,确保鼓风动能充足,十字测温中心温度达到650℃以上。下部调剂,将对应铁口上方风口调整为φ120*620mm长风口、小风口的措施,目的减小对应位置炉缸的侵蚀,争取风量达到4500m3/min以上,保持高炉稳定顺行。

    2.2 严格操作制度,稳定炉况

    制定《高炉操作班点检表》和《高炉日常操作要点》,指导工长操作。品位降低后重点根据“管道预防及处理”操作标准,做好管道的预防、判断及消除,确保炉况稳定顺行。

    2.2.1 风量、鼓风动能

    入炉品位降低后,日平均风量>4500m3/min控制,确保鼓风动能>115kj/s,十字测温中心温度>650℃以上,活跃炉缸,提高炉况稳定性。

    2.2.2 炉温、物理热

    入炉品位下降,渣量增加,炉渣脱硫能力增强,在保持日平均铁水物理热≥1500℃的情况下,日平均炉温按照0.65%以上控制控制,杜绝0.50%以下炉温出现。若炉温控制低于0.65%,日平均铁水温度达不到1500℃以上,采取提高炉温控制确保铁水温度≥1500℃。

    2.2.3 碱度

    为了兼顾炉渣的排碱能力和脱硫能力,碱度控制范围由1.04-1.08倍调整为1.03-1.07倍,日平均碱度不大于1.07倍。每班接班后对炉渣碱度及碱负荷进行校正,确保入炉碱负荷在标准规定范围内, 如发现原料碱金属含量有异常上升,及时调整炉料配比。值班室每天计算高炉排碱情况,并根据排碱情况,调整控制参数。

    2.3 强化炉前出铁

    由于入炉品位降低,渣量增大,一旦出铁不及时或渣铁排放不净,容易造成憋铁、憋渣现象,造成炉内气流变化,影响高炉顺行。因此,及时排净渣铁是稳定炉况工作的重中之重。

    2.3.1炉前生产组织

    品位降低后,三个出铁场均必须具备出铁条件。出铁间隔时间缩短,正常情况下出铁间隔时间按照≯10min组织;若单次铁差铁50t,或者连续三次铁累计差铁100t,采取无间隔出铁;若单次铁差铁100t,或者连续三次铁累计差铁150t,采取重叠出铁。如出现渣流大,水渣能力跟不上时,连续2次出不净渣铁,炉前做好分流准备,进行分流放干渣。每次出完铁后,下渣岗位和冶建共同确认水渣运行情况。若水渣出现故障,立即组织放干渣,避免延长出铁间隔时间,每次放完干渣及时组织清理。

    2.3.2铁口深度控制

    品位降低后,铁口深度按照≮3.3m控制,铁口深度<3.0m禁止出铁,重新堵口后重新开口或改用另一铁口出铁。如出现铁口断、铁口不易开时,间隔25分钟铁口未正常,立即组织倒场。月铁口合格率低于80%,对炮泥质量进行调整。铁口深度低于3.0米1炉次,班组组织分析,铁口深度连续2次铁低于3.0米作业区组织分析,制定涨铁口措施,有效提高了铁口的合格率,保证了渣铁的及时排放,为炉况的稳定顺行奠定基础。采取措施后,铁口能够长时间稳定工作,铁口深度基本维持在3.3m-3.4m,铁口合格率从60%提升到了96%,满足了高炉安全生产要求。

    2.4 加强原燃料管控

    精料对高炉生产起决定性作用,在入炉品位持续降低的冶炼进程中,高炉抗外界影响能力减弱,如果入炉粉末过多会影响高炉料柱的透气性,不利于高炉稳定顺行。因此,加强原燃料管控,及时做好应对措施尤为重要。

        (1)加强对来料及槽存情况进行检查,杜绝混料及异常料入炉,坚决不允许出现低槽位拉料情况。

    (2)加强与烧结厂信息沟通,当烧结矿生产出现异常情况,高炉及时采取措施,把原燃料质量波动对高炉的影响减少到最小。

    (3)定期对原燃料进行筛分取样分析,对入炉原燃料中粒度<5mm的粉末进行测定,如发现<5mm的粉末比例超标,则立即查找原因进行处理,严格控制入炉粉末。

    3 效果

    通过对降低入炉品味后炉况存在的问题进行分析,了解低品位、大渣量冶炼的特点,摸索出与之相匹配的高炉操作制度,同时通过强化炉前出铁及加强原燃料管理,实现了炉况的稳定顺行,高炉指标进步明显,高炉部分参数及指标变化情况见表1。

              表1 高炉技术指标变化情况(数据统计剔除休减风及堵风口影响)

    时间

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    1

    2

    入炉品位%

    53.56

    53.53

    53.5

    52.47

    52.21

    51.68

    51.31

    51.1

    51.41

    51.38

    渣比

    498.83

    499.11

    499.39

    509.20

    511.73

    516.98

    520.71

    522.85

    519.70

    520

    煤气利用率/%

    45.85

    45.73

    46.23

    46.27

    46.25

    46.46

    45.57

    45.27

    45.24

    45.13

    风量(m3/s)

    4489

    4476

    4458

    4421

    4404

    4390

    4461

    4481

    4504

    4490

    产量/t

    5108

    5002

    4770

    4860

    4927

    4952

    4971

    4840

    4770

    4771

    焦比kg/t

    443.47

    453.22

    457.46

    450.48

    446.09

    445.46

    444.84

    450

    445.43

    447.77

    燃料比kg/t

    559.22

    561.75

    564.25

    569.38

    564.24

    570.67

    565.47

    560.34

    559.76

    561.9

    由上表可以看出,在入炉品位不断下降的情况下,通过对低品位大渣比冶炼制度的不断摸索,取得了以下效果:

    (1)高炉煤气利用率基本稳定在45%以上,为高炉优化指标创造了条件。

    (2)入炉品位降低前,高炉风量基本维持在4460m3/s以上,随着入炉品位的下降,炉况接受风量能力受到影响,风量回缩,10月份最低风量只有4390m3/s。通过采取措施,炉况稳定性增强,高炉风量恢复到4460m3/s以上。

    (3)产量呈下降趋势,下降幅度较大,除了受入炉品位下降影响外,主要是炉役后期降低冶炼强度所致。

    (4)随着入炉品位的降低,燃料比呈现先增后降趋势,说明高炉低品位冶炼实践取得较大成效,为进一步提高自产烧结矿配比及低价块矿配比,持续降低炼铁成本积累宝贵的经验。

    4 结论

    (1)在低品位大渣比冶炼下,采取开中心、适当发展边缘气流的措施是实现高炉稳定顺行的提前,操作中注重稳定热制度,同时加强管道的预防,稳定煤气利用率,实现高炉指标持续优化。

    (2)加强铁口维护和设备点检,合理组织炉前出铁,均匀并及时地排放渣铁,为炉内争取风量、稳定炉况创造条件。

    (3)在原燃料条件恶化的情况下,做好原燃料延伸管理,控制好炉料粒度,确保上料准确性,是搞好高炉冶炼的基础。

    参考文献

    【1】陆勤.新钢9高高炉低品位大渣比操作实践[J].江西冶金,2014.12.


    (责任编辑:zgltw)
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