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江阴兴澄特钢2#高炉中修停炉的实践(一)

时间:2018-02-06 17:58来源:江阴兴澄特种钢铁有限公司 作者:刘运峰 点击:
  • 摘 要    江阴兴澄特钢2#高炉中修停炉采用前期回收煤气打水降料面的方法。通过采取停炉料的精确计算、雾化打水降温、炉内精心操作等措施,实现了安全快速停炉,为以后中修停炉积累了经验。

    关键词   高炉    停炉    回收煤气

    1  引言

    兴澄特钢2#高炉(450m3)第二代炉役于2013年3月18日大修投产。由于公司1#高炉、3#高炉到了炉役后期,产量和指标基本压在2#高炉上。2#高炉大修开炉一周后,快速进入了高冶强阶段,高炉利用系数一度达到4.4。由于长期大风量、高富氧操作,再加上1#高炉和2#高炉的高压水和中压水共用一个供水系统,炉体冷却强度不足等因素影响,导致炉腹冷却壁和炉腰冷却板大面积烧损,高炉漏煤气严重,采取炉壳喷水冷却,存在重大安全隐患。公司决定于2017年4月份对2#高炉进行为期一个月的中修,本次中修主要是更换炉腰冷却板,5、6段炉腹冷却壁以及对炉体内部进行整体喷涂。

    2  停炉前的准备工作

         本次停炉采用前期回收煤气打水降料面的停炉方法。为了实现快速、安全的降料面,制定了详细、周密的操作方案。

    2.1   停炉前设备检查及材料的准备工作

    (1)校对冷风流量、热风压力、炉顶压力和炉顶温度等仪表,确保显示准确、稳定。

    (2)炉顶雾化打水设备试用正常,压力≥1.7Mpa,流量≥40t/h。

    (3)检查蒸汽、N2气管道和阀门及喷煤N2管道和阀门,确保管道畅通,阀门灵活好用。

    (4)检查煤气放散阀、遮断阀等阀柄、钢丝绳滑轮,开关灵活、可靠。

    (5)安装煤气取样管,引至风口平台,并安装球阀控制,取样检测。

    2.2   停炉前的高炉操作

    (1)提前三天焦炭结构调整:由准一级焦100%转换为50%一级干焦+50%准一级焦,100%一级干焦,100%外购一级湿焦,湿焦水分高利于降低顶温。

    (2)布料角度由正常生产时ppp30(4)28(4)kk30(3)28(3)26(2)改为ppp29(4)27(4)kk29(3)27(3)25(2)整体退一度,发展边缘气流,防止炉墙粘结。

    (3)停炉前三天开始调整炉温和渣系,炉温控制在0.5%-1.0%,物理热≥1480℃,碱度由正常生产时的1.2降低到1.05。

    (4)停炉前一天开始轻负荷。停止加料前6~8小时左右停煤改为全焦操作,即停止加料时全焦料到达风口,停炉料理论燃料比600kg/t。

    (5)盖面焦。停止加料时加盖面焦15吨。确保降料面期间,炉墙粘结的渣皮脱落进入炉缸充分熔化,能从铁口顺利排出。

    (6)全面检查冷却设备,确定漏水的冷却壁直接闭掉。排查风口设备,发现漏水及时休风更换,严禁风口设备向炉内漏水。

    3   降料面操作

    3.1 降料面

    4月22日15:00加完15吨盖面焦后,停止加料开始降料面。降料面时风量1329m3/min,风压212KPa,前期争取大风量操作,快速降料面。根据炉顶温度,风量逐步稳定往下降,同时减风温操作。17:15分左右料面降低到炉身下部,当时风量1150 m3/min,平均顶温200℃。随后炉顶温度逐步升高,不断增加打水量,炉顶打水由2组增加到3组。19:10,发现2#小套漏水,采取控水,加强监视。19:23分,料面降低到炉腰位置,平均顶温250℃以上,TRT出口温度已经超过200℃,减风至1100 m3/min 。19:45将料罐的上密关闭,下密打开,炉顶均压放散阀关闭,均压阀打开向炉内通N2,同时通过喷煤管道向炉内通N2,充分稀释打水产生的爆炸性气体。20:04分,减风50 m3/min至950 m3/min,开炉顶放散开始切煤气操作。20:36料面降低到炉腹位置。22:37发生小爆震,伴随着轻微呼啸声,当时风量830 m3/min,顶压38KPa,顶温西南587℃、西北135℃、东北511℃、东南91℃。0:05风口吹空发黑立即休风。

    降料面过程中主要操作参数见表1。

    3.2 炉顶打水作业

      由于本次降料面前期回收煤气,对炉顶温度严格控制,确保设备安全。顶温必须满足:炉顶气密箱温度<45,布袋除尘温度<250以及公司净煤气管道温度<200。前期控制顶温<300℃。打水装置分为3组6根枪,最大打水量45m3/h。降料面过程中,根据顶温状况,主控室用对讲机通知专人打水,严格控制打水量,防止打水过多,水急剧汽化发生爆震。实际操作过程中,四点顶温偏差比较大,主要是没有对打水的管道进行彻底的清洗,部分打水管道存在堵塞,打水量不足。煤气放散前控制在300℃以下,20:04煤气放散以后,顶温适当控制高些,末期顶温500℃左右。整个降料面过程中仅发生一次小爆震。

    3.3 炉前渣铁排放情况

    整个降料面过程中出铁4次。最高硅1.79%,炉温基本维持1.4以上。23:30出现一次管道气流,导致物理热下降较快,最后一炉铁物理热仅1438℃。具体出铁出渣情况见表2.

    表2 江阴兴澄特钢2#高炉出渣出铁情况

     

    打开

    时间

    堵口

    时间

    出铁

    时间

    【Si】

    %

    【S】

    %

    T铁

    出铁量

    t

     

    14:40

    15:24

    44

    1.79

    0.015

    1493

    111.3

     

    16:15

    16:46

    31

    1.44

    0.021

    1515

    60.7

     

    17:55

    19:16

    81

    1.61

    0.018

    1496

    96.8

     

    22:40

    0:01

    81

    1.75

    0.047

    1438

    26.1

    (责任编辑:zgltw)
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