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摘要:本文对焦炭质量恶化对炉况的影响进行了分析,通过采取合理上下部调剂、细化炉内操作、强化炉前出铁及加强原燃料管理等措施,高炉炉况恢复正常,经济技术指标优化。
关键词:焦炭质量、炉况、技术指标
1 酒钢7号高炉(2580m3)焦炭质量情况
高炉生产对焦炭质量指标要求是:M40高、M10低、CRI低、CSR高,挥发分低、固定碳高,灰分低、水分、硫磺低,且各项质量指标都要求保持稳定,以利于高炉操作及长期稳定顺行。正常生产情况下,酒钢7号高炉使用3#4#焦炉干熄焦,由于7号高炉处于炉役后期,炉体破损较严重,出于护炉需要,3#4#焦炉焦炭指标基本保持稳定,但在干熄焦供应不足或焦化检修期间,高炉被迫补充部分落地焦或者使用湿熄焦生产。2016年8月5日至9月3日,焦化系统检修,7号高炉改用湿熄焦生产,湿熄焦质量差,成分波动较大,粒度碎,导致炉内料柱透气性变差,高炉炉况波动,产量下降,经济技术指标恶化。
表1 焦炭质量变化对比
成分
Mt
Ad
Std
M10
M40
CRI
CSR
干熄焦
0.34
13.36
1.13
6.93
84.65
22.23
67.32
湿熄焦
2.90
13.46
1.22
7.12
84.47
22.58
67.23
差异
2.56
0.10
0.09
0.19
-0.18
0.35
-0.09
从表1中看出,改用湿熄焦后焦炭综合Mt升高2.56 %、Ad上升0.10 %、Std上升0.09 %、M10升高0.19%、M40下降0.18%、CRI升高0.35%、CSR下降0.09%,其中Mt、CRI上升显著。
2 焦炭质量变差对炉况的影响
2.1 高炉接受风量能力变差,频繁出现滑尺、崩料,影响炉况顺行
焦炭质量变差对炉况的影响首先表现在高炉接受风量能力下降,风压不稳,容易憋压,料速不均;频繁出现滑尺崩料、风压冒尖现象,严重时可能引起管道、悬料,甚至炉况失常。2016年8月5日改用湿熄焦后,炉况稳定性逐渐变差,风量回缩,频繁出现静压、风压冒尖现象,其中因静压冒尖造成高炉减风6次、悬料2次、难行一次、管道行程1次。
表2 使用湿熄焦检修期间高炉减风情况
日期
高炉减风时间(mim)
高炉减风原因
2016-8-14
8
(19:33-19:41)处理静压冒尖
2016-8-15
12
(0:43-0:48)/(1:57-2:04)处理静压冒尖
2016-8-16
15
(4:05-4:20)处理风压、静压冒尖
2016-8-19
11
(10:32-10:43)处理悬料
2016-8-22
10
(12:15-12:20)、(19:19-19:24)处理静压冒尖
2016-8-28
7
(3:58-4:05)处理难行
2016-8-31
2
(8:59-9:01)处理管道行程
2.2 中心气流下降,边缘气流不稳定
湿熄焦入炉后,中心气流逐步减弱、中心区域变大,十字测温中心温度由660℃下降至550-620℃,期间虽对装料制度多次进行调整,但效果不理想,风量由4450m3/min进一步回缩至4350m3/min,中心气流进一步下降至500℃以下,边缘气流不稳定,炉墙温度波动大,炉皮开焊及冷却壁水管破损加剧。
2.3 煤气利用变差,炉缸热制度不稳定
随着焦炭质量变差,高炉调轻焦炭负荷应对,造成高炉煤气利用率下降较多且不稳定,高炉操作难度增加,炉温波动大,炉温合格率低,硅偏差高。8月份炉温合格率41.13%,9月份炉温合格率47.25%,8-9月份日平均硅偏差高达0.134,生铁一级品率0.44%,二级品率86%。
2.4 炉缸不活,风口破损加剧
因炉况稳定性变差,风量回缩,鼓风动能下降,导致炉缸活跃性变差,而且焦炭质量变差后,死料柱的透液性和透气性下降,熔融的渣铁在风口回旋区不易渗下去,导致风口烧损几率增加,使用湿熄焦期间风口破损六件,因更换破损风口非计划休风一次。
2.5 渣铁排放不均
因中心气流不足,炉缸渣铁环流加剧,铁口维护难度大,常出现铁口通道卡碎焦现象,炉前出铁不均匀,一个铁口出渣多,另一个铁口出铁多,并且出铁时间缩短、铁次增加,炉前劳动强度加大。
2.6 炉墙温度上升
使用干熄焦生产时,炉身二段温度最高点基本在500℃以下,改用湿熄焦以后,随中心气流减弱,边缘气流逐步发展,炉身热负荷升高,造成炉墙温度波动,最高温度达到800℃,频繁出现大于600℃的温度波动。
(责任编辑:zgltw)







