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酒钢7号高炉应对焦炭质量变差生产实践(一)

时间:2018-02-06 17:49来源:酒泉钢铁集团宏兴钢铁股份有限公司 作者:曾仁福 雷宪军 范鸡鸣 点击:
  • 摘要:本文对焦炭质量恶化对炉况的影响进行了分析,通过采取合理上下部调剂、细化炉内操作、强化炉前出铁及加强原燃料管理等措施,高炉炉况恢复正常,经济技术指标优化。

    关键词:焦炭质量、炉况、技术指标

    1 酒钢7号高炉(2580m3)焦炭质量情况

    高炉生产对焦炭质量指标要求是:M40高、M10低、CRI低、CSR高,挥发分低、固定碳高,灰分低、水分、硫磺低,且各项质量指标都要求保持稳定,以利于高炉操作及长期稳定顺行。正常生产情况下,酒钢7号高炉使用3#4#焦炉干熄焦,由于7号高炉处于炉役后期,炉体破损较严重,出于护炉需要,3#4#焦炉焦炭指标基本保持稳定,但在干熄焦供应不足或焦化检修期间,高炉被迫补充部分落地焦或者使用湿熄焦生产。2016年8月5日至9月3日,焦化系统检修,7号高炉改用湿熄焦生产,湿熄焦质量差,成分波动较大,粒度碎,导致炉内料柱透气性变差,高炉炉况波动,产量下降,经济技术指标恶化。

                        表1  焦炭质量变化对比

    成分

    Mt

    Ad

    Std

    M10

    M40

    CRI

    CSR

    干熄焦

    0.34

    13.36

    1.13

    6.93

    84.65

    22.23

    67.32

    湿熄焦

    2.90

    13.46

    1.22

    7.12

    84.47

    22.58

    67.23

    差异

    2.56

    0.10

    0.09

    0.19

    -0.18

    0.35

    -0.09

        从表1中看出,改用湿熄焦后焦炭综合Mt升高2.56 %、Ad上升0.10 %、Std上升0.09 %、M10升高0.19%、M40下降0.18%、CRI升高0.35%、CSR下降0.09%,其中Mt、CRI上升显著。

    2 焦炭质量变差对炉况的影响

        2.1 高炉接受风量能力变差,频繁出现滑尺、崩料,影响炉况顺行

    焦炭质量变差对炉况的影响首先表现在高炉接受风量能力下降,风压不稳,容易憋压,料速不均;频繁出现滑尺崩料、风压冒尖现象,严重时可能引起管道、悬料,甚至炉况失常。2016年8月5日改用湿熄焦后,炉况稳定性逐渐变差,风量回缩,频繁出现静压、风压冒尖现象,其中因静压冒尖造成高炉减风6次、悬料2次、难行一次、管道行程1次。

    表2   使用湿熄焦检修期间高炉减风情况

    日期

     

    高炉减风时间(mim)

    高炉减风原因

    2016-8-14

    8

    (19:33-19:41)处理静压冒尖

    2016-8-15

    12

    (0:43-0:48)/(1:57-2:04)处理静压冒尖

    2016-8-16

    15

    (4:05-4:20)处理风压、静压冒尖

    2016-8-19

    11

    (10:32-10:43)处理悬料

    2016-8-22

    10

    (12:15-12:20)、(19:19-19:24)处理静压冒尖

    2016-8-28

    7

    (3:58-4:05)处理难行

    2016-8-31

    2

    (8:59-9:01)处理管道行程

        2.2 中心气流下降,边缘气流不稳定

        湿熄焦入炉后,中心气流逐步减弱、中心区域变大,十字测温中心温度由660℃下降至550-620℃,期间虽对装料制度多次进行调整,但效果不理想,风量由4450m3/min进一步回缩至4350m3/min,中心气流进一步下降至500℃以下,边缘气流不稳定,炉墙温度波动大,炉皮开焊及冷却壁水管破损加剧。

        2.3 煤气利用变差,炉缸热制度不稳定

    随着焦炭质量变差,高炉调轻焦炭负荷应对,造成高炉煤气利用率下降较多且不稳定,高炉操作难度增加,炉温波动大,炉温合格率低,硅偏差高。8月份炉温合格率41.13%,9月份炉温合格率47.25%,8-9月份日平均硅偏差高达0.134,生铁一级品率0.44%,二级品率86%。

        2.4 炉缸不活,风口破损加剧

    因炉况稳定性变差,风量回缩,鼓风动能下降,导致炉缸活跃性变差,而且焦炭质量变差后,死料柱的透液性和透气性下降,熔融的渣铁在风口回旋区不易渗下去,导致风口烧损几率增加,使用湿熄焦期间风口破损六件,因更换破损风口非计划休风一次。

        2.5 渣铁排放不均

        因中心气流不足,炉缸渣铁环流加剧,铁口维护难度大,常出现铁口通道卡碎焦现象,炉前出铁不均匀,一个铁口出渣多,另一个铁口出铁多,并且出铁时间缩短、铁次增加,炉前劳动强度加大。

        2.6 炉墙温度上升

    使用干熄焦生产时,炉身二段温度最高点基本在500℃以下,改用湿熄焦以后,随中心气流减弱,边缘气流逐步发展,炉身热负荷升高,造成炉墙温度波动,最高温度达到800℃,频繁出现大于600℃的温度波动。

    (责任编辑:zgltw)
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