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摘要:水钢1350m3高炉西铁口冷却壁烧穿后,通过采取铁口整体浇注,恢复西铁口出铁,避免了高炉非计划停炉大修。在西铁口出铁期间,采取了使用长风口、调整上下部操作制度、适当降低冶炼强度、降低铁水锰含量水平等技术措施,实现了高炉铁口稳定工作长达半年以上。取得了较好的经济效益。
关键词:高炉 铁口 再生 实践
水钢1350m3高炉于2004年9月15日建成投产。该高炉采用了并罐无料钟炉顶、软水密闭循环冷却系统、铜冷却壁、陶瓷杯炭砖综合炉底、冷水转鼓渣处理工艺、比肖夫环缝煤气处理及TRT发电、双出铁场,液压开口机及泥炮等先进工艺及技术。该高炉开炉达产以来,技术指标逐步改善,而进入炉龄后期,铁口长期受渣铁侵蚀、热应力作用,加之铁口日常操作维护不当,铁口侵蚀严重。2016年7月18日发生了铁口冷却壁烧穿事故。利用休风更换冷却壁时机,在不清理炉缸情况下对东西铁口进行整体浇注,利用自流浇注料替代损坏的铁口组合砖保护铁口冷却壁,恢复铁口出铁功能。通过采取一系列维护铁口的技术措施,高炉在保持相对较高的冶炼强度下,持续生产长达半年以上,实现铁口工作稳定,铁口冷却壁水温差下降0.3℃,达到了安全生产的目的。
表1 2016年8月-2017年1月主要技术经济指标完成情况
高炉利
用系数
t/m3.d
焦比
kg/t
煤比
kg /t
燃料比
kg /t
综合冶炼强度
t/ m3.d
入炉Fe%
风量
m3/min
风温
℃
[Si]
%
休风率
%
8月
2.335
381
158
580
1.297
54.77
3569
1094
0.4
3.28
9月
2.61
372
150
566
1.374
55.29
3683
1089
0.37
0.68
10月
2.632
362
153
565
1.367
54.06
3685
1117
0.34
0
11月
2.58
377
151
578
1.397
54.98
3620
1125
0.37
2.17
12月
2.593
381
154
586
1.4
54.35
3685
1116
0.35
0
1月
2.486
398
141
593
1.359
54.17
3643
1093
0.33
0
1 进行铁口浇注前的铁口维护
西铁口冷却壁烧坏后,堵上铁口后检查发现铁口大量来水,检查发现TB1号冷却壁36#水冷管漏水,铁口冷却壁水温差稳定在0.8℃,采取停止西铁口出铁,用东铁口单独出铁的措施,并采取按8小时休风计划变休风料,待休风料下达炉腹后休风检查。通过休风检查,发现铁口保护板被刺坏,抠开铁口发现铁口区域有空洞,并确认西铁口南下方冷却壁烧坏(TB1号冷却壁),为此采取下述措施。
1.1进行封堵
封堵TB1号冷却壁36#水冷管,采取临时浇注西铁口、对西铁口区域灌浆,将西铁口框架内的炮泥抠出,再进行灌浆,封堵铁口周围的缝隙,此次灌浆及后续灌浆用去灌浆料10吨,确保铁水不再窜至冷却壁。
1.2对西铁口冷却壁加强监控
采取人工测量冷却壁水温差,并在炉皮增设测温点,每2小时测量1次,制定铁口烧穿的应急预案、铁口水温差△t控制范围及处理措施:△t≤0.5℃(热流强度11882KCal)时正常生产; 0.5℃<△t <0.8℃时减风退顶压至120KPa、停氧、控制冶炼强度;△t≥0.8℃(热流强度≥19012Kcal)时休风凉炉。
1.3保证及时出渣铁,加强东铁口维护
采取提高炮泥强度,使用性能较好的炮泥;确保铁量差合格率大于90%,铁口合格率大于95%,每天检查、测量铁口中心位置,发现泥炮头下垂或左右偏离,以及铁口角度偏离要及时调整,并保持铁口深度按≥2.5m以上控制,铁口维护达不到上述要求,高炉炉前负责人及技术室炉前技师必须到现场跟踪指导,确保铁口工作正常。铁次由14次改为12次,为了确保均匀正点出净渣铁,要求铁罐调配时间小于35分钟的合格率大于80%。
(责任编辑:zgltw)







