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摘要:对邯钢东区3200m³高炉近年来8小时以上的长期休风操作进行总结,通过优化休风料、精准出铁、快速减风操作、适当堵风口实现准时安全休风,并为送风后立刻快速恢复奠定基础。
关键字:大型高炉;休风;复风;实践
邯钢东区3200m³高炉设有4个铁口、32个风口,两个矩形对称出铁场、嘉恒法水冲渣,炉顶煤气采取重力除尘加布袋干法除尘。高炉自2009年7月开炉以来,共进行各类休风85次,其中8小时以上的长期休风34次,每次高炉都对休风复风的操作进行优化改进,逐渐形成了一套适合该高炉的休风操作系统。
1 休风前的炉况调整
高炉在休风前32小时根据实际炉况进行调整,保证炉况稳定顺行、炉温充沛。在高炉顶温低于110℃时,或者焦比低于380kg/t时,提前32小时提高10kg/t左右焦比,同时矿批偏大,大于88t时提前退1~2吨矿批,疏导气流。适当提高燃料比,保证炉况顺行较差时,适当增加10kg/t左右焦比。提前24小时根据炉况状态调整炉料结构和焦炭负荷,可适当增加焦比、控制煤比,提高炉况、炉温的可控性、稳定性和抗干扰能力,实现休风前的一个冶炼周期内实现。[Si]控制在0.35—0.5%,高炉操控标准的上限水平;二元碱度控制在1.24左右,低于高炉日常操控标准0.04;铁水物理热1510℃以上,与正常控制标准一致。休风前的炉况调整详细控制标准及应对措施见表1。
表1 休风前24小时控制目标及对应措施
(责任编辑:zgltw)时间段
控制目标
炉温低于下限的措施
炉温超过上限的措施
24小时
(24~16)
R2=1.28
[Si]:0.3%~0.45%
铁水温度
1510~1520℃
顶温≥90℃
a、第一罐铁水温度1490~1500℃,[Si]0.2~0.3%,先用加湿,后用煤粉提热,折合燃料比5kg/t.8小时料批少0.5批。
b、第一罐铁水温度1480~1490℃,[Si]<0.20%,先用加湿,后用煤粉提热,折合燃料比10kg/t,8小时料批少0.5批。
谨慎做重负荷,先加湿度后风温等短期措施过渡,避免燃料比大幅度波动,防止8小时料批超上限。
16小时
(16~8)
R2=1.26
[Si]:0.35%~0.45%
铁水温度
1510~1520℃
顶温≥100℃
a、第一罐铁水温度1490~1500℃,[Si]0.25~0.35%,先用加湿,后用煤粉提热,折合燃料比5kg/t.8小时料批少0.5批。
b、第一罐铁水温度1480~1490℃,[Si]<0.20%,先用加湿,后用煤粉提热,折合燃料比10kg/t. 8小时料批少0.5批。
谨慎做重负荷,先加湿度后风温等短期措施过渡,避免燃料比大幅度波动,防止8小时料批超上限。
8小时
(8~2)
R2=1.24
[Si]:0.4%~0.45%
铁水温度
1510~1520℃
顶温≥120℃
a、第一罐铁水温度1490~1500℃,[Si]0.3~0.4%,先用加湿,后用煤粉提热,折合燃料比5kg/t.4小时料批少0.5批。
b、第一罐铁水温度1480~1490℃大于两炉,[Si]<0.30%,先用加湿,后用煤粉提热,折合燃料比10kg/t. 每两小时料批少0.5批。
禁止做重负荷,先加湿度后风温等短期措施过渡,适当控制风氧和冶强来保炉温和热量。
休风时
(0~2)
R2=1.24
[Si]:0.4%~0.45%
铁水温度
1510~1520℃
顶温≥200℃
如果上述3阶段措施作用后,炉温仍然低于0.3%,立即停加湿、控风量,促使炉温热量尽快回升,保证按时休风。
适当控制冶强来保炉温和热量。







