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邯钢3200m3高炉长期休风操作实践(一)

时间:2017-12-02 02:53来源:河钢集团邯钢公司 作者:郭先燊 点击:
  • 摘要:对邯钢东区3200m³高炉近年来8小时以上的长期休风操作进行总结,通过优化休风料、精准出铁、快速减风操作、适当堵风口实现准时安全休风,并为送风后立刻快速恢复奠定基础。

    关键字:大型高炉;休风;复风;实践

    邯钢东区3200m³高炉设有4个铁口、32个风口,两个矩形对称出铁场、嘉恒法水冲渣,炉顶煤气采取重力除尘加布袋干法除尘。高炉自20097月开炉以来,共进行各类休风85次,其中8小时以上的长期休风34次,每次高炉都对休风复风的操作进行优化改进,逐渐形成了一套适合该高炉的休风操作系统。

    1  休风前的炉况调整

    高炉在休风前32小时根据实际炉况进行调整,保证炉况稳定顺行、炉温充沛。在高炉顶温低于110℃时,或者焦比低于380kg/t时,提前32小时提高10kg/t左右焦比,同时矿批偏大,大于88t时提前退1~2吨矿批,疏导气流。适当提高燃料比,保证炉况顺行较差时,适当增加10kg/t左右焦比。提前24小时根据炉况状态调整炉料结构和焦炭负荷,可适当增加焦比、控制煤比,提高炉况、炉温的可控性、稳定性和抗干扰能力,实现休风前的一个冶炼周期内实现。[Si]控制在0.35—0.5%,高炉操控标准的上限水平;二元碱度控制在1.24左右,低于高炉日常操控标准0.04;铁水物理热1510℃以上,与正常控制标准一致。休风前的炉况调整详细控制标准及应对措施见表1

    1  休风前24小时控制目标及对应措施

    时间段

    控制目标

    炉温低于下限的措施

    炉温超过上限的措施

    24小时

    24~16

    R2=1.28

    [Si]0.3%0.45%

    铁水温度

    15101520℃

    顶温≥90℃

    a、第一罐铁水温度14901500℃[Si]0.20.3%,先用加湿,后用煤粉提热,折合燃料比5kg/t.8小时料批少0.5批。

    b、第一罐铁水温度14801490℃[Si]<0.20%,先用加湿,后用煤粉提热,折合燃料比10kg/t8小时料批少0.5批。

    谨慎做重负荷,先加湿度后风温等短期措施过渡,避免燃料比大幅度波动,防止8小时料批超上限。

    16小时

    16~8

    R2=1.26

    [Si]0.35%0.45%

    铁水温度

    1510~1520℃

    顶温≥100℃

    a、第一罐铁水温度14901500℃[Si]0.250.35%,先用加湿,后用煤粉提热,折合燃料比5kg/t.8小时料批少0.5批。

    b、第一罐铁水温度14801490℃[Si]<0.20%,先用加湿,后用煤粉提热,折合燃料比10kg/t. 8小时料批少0.5批。

    谨慎做重负荷,先加湿度后风温等短期措施过渡,避免燃料比大幅度波动,防止8小时料批超上限。

    8小时

    8~2

    R2=1.24

    [Si]0.4%0.45%

    铁水温度

    1510~1520℃

    顶温≥120℃

    a、第一罐铁水温度14901500℃[Si]0.30.4%,先用加湿,后用煤粉提热,折合燃料比5kg/t.4小时料批少0.5批。

    b、第一罐铁水温度14801490℃大于两炉,[Si]<0.30%,先用加湿,后用煤粉提热,折合燃料比10kg/t. 每两小时料批少0.5批。

    禁止做重负荷,先加湿度后风温等短期措施过渡,适当控制风氧和冶强来保炉温和热量。

    休风时

    0~2

    R2=1.24

    [Si]0.4%0.45%

    铁水温度

    15101520℃

    顶温≥200℃

    如果上述3阶段措施作用后,炉温仍然低于0.3%,立即停加湿、控风量,促使炉温热量尽快回升,保证按时休风。

    适当控制冶强来保炉温和热量。

    (责任编辑:zgltw)
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