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今年初以来,鞍钢集团攀钢钒公司炼铁厂努力向先进企业指标看齐,成立降低焦比攻关队,着眼于全工序能耗结构的优化,不断降低全工序金属损失率,提高煤气利用率等措施,入炉焦比得到进一步优化。1月~7月份,该厂吨铁综合焦比降低到540公斤,创历史同期最好水平,降本增效成效显著。
该炼铁厂把降低综合焦比作为降本增效的主阵地,通过成立攻关队,每月召开专题会议,开展“烧结熔剂结构比例优化”工业试验,探索提高烧结矿强度的新途径,为高炉优化指标创造有利条件;通过加强焦炭筛专项管理,安排专人定期对筛子的孔径进行监测,及时更换孔径过大的筛板,确保小块焦充分回收利用,进一步降低燃料消耗。针对高炉煤气利用率不高的情况,该厂通过不断优化高炉操作制度、加大矿石批重、加重焦炭负荷、合理使用小粒级烧结矿控制炉内煤气流,提高炉内间接还原度,在保证高炉稳定顺行的前提下继续提高煤气利用率,由42.22%提高到43.0%,为高炉稳定生产和优化指标夯实了基础。
围绕降低全工序金属损失率,该厂加快研究适宜的添加剂,不断改善炉渣性能,提高渣铁分离效果;采取加强铁罐保温措施、降低铁水粘罐程度、不断优化铁水罐周转运行时间、稳步推进“一罐到底”作业等措施,促进了综合焦比指标进一步优化。
(责任编辑:zgltw)







