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首钢京唐1号高炉灰比升高分析与研究(一)

时间:2017-01-24 17:37来源:首钢京唐钢铁联合有限责任公司 作者:吴惠滨 郑朋超 陈艳波 点击:
  • 摘要:2013年下半年以来,首钢京唐1#高炉灰比异常升高,最高达到月均25.07kg/t,每天卸灰量达到300吨以上,比以前每天多卸除尘灰约130吨,经常发生除尘灰无法卸空的现象,影响高炉的正常生产。从原燃料粒度变化、煤气分布、除尘灰成分变化等多方面进行了分析,最终确定是由于矿石布料制度的调整,导致边缘煤气的逐步开放,进而导致了灰比的升高。

    关键字:高炉  灰比 烧结矿 焦炭 煤气分布  装料制度

    1.     前言

    首钢京唐钢铁公司拥有两座5500m3大型高炉,煤气除尘系统分为两级,一次除尘为旋风式除尘器,二次除尘采用全干法除尘器。其中全干法除尘器为国内首次在5000m3大型高炉上应用,除尘后煤气中含尘量低于5mg/m3,且具有提高气热值、节约水电消耗、环境保护等综合社会经济效益。

    20095月份投产以来,1号高炉正常生产时每日卸灰量一般为:旋风除尘灰130吨,干法除尘灰40吨,合计170吨,灰比约13-14kg/t左右。但进入2013年下半年以来,1#高炉卸灰量明显增加,灰比明显升高,其中20137-12月份灰比达到20.86kg/t(如图1所示),高于同期2#高炉灰比(15.86kg/t),也高于国内同类大型高炉平均水平(如图2所示)。

     

    1. 2013-2014年京唐高炉灰比变化情况

     

    2. 2013年全国大高炉(≥4000m3)灰比情况

    京唐1号高炉灰比的持续升高,造成高炉卸灰量持续增加,由于运输能力有限,多次发生除尘灰不能卸空的现象,给高炉正常生产造成极大威胁。针对灰比持续过高,京唐1号高炉从原燃料、煤气分布、炉腹煤气量、除尘灰成分等多方面因素进行了分析。

    1.    原燃料对灰比的影响

    2.1除尘灰成分分析

    首先委托首钢技术研究院对京唐1号高炉除尘灰的成分进行了化验,如表1所示:

    1.  1号高炉除尘灰成分分析

     成分

    焦炭

    焦变残炭

    焦变灰渣

    原煤

    热变煤

    煤变残炭

    比例 %

    38.11

    0.49

    5.1

    1.46

    1.7

    0

    成分 

    原矿

    球团

    烧结

    半透明

    灰渣

    比例 %

    3.4

    13.11

    15.78

    15.05

    1.7

    3.64

    旋风灰主要由含铁颗粒、焦炭颗粒和煤粉颗粒组成。含铁颗粒主要有球团矿颗粒、烧结矿颗粒、块矿颗粒和金属颗粒(还原矿物裂化),焦炭颗粒按照其被利用的情况可分为焦炭颗粒(其微观结构保持了焦炭原有的微观结构)和焦变残炭颗粒(部分保持了焦炭的微观结构,但其表面有明显的烧损痕迹),煤粉颗粒按照其利用情况可分为原煤颗粒、热变原煤(挥发分被分解)、煤变残炭(煤粉颗粒在燃烧带与氧气发生剧烈的氧化反应)和灰渣(煤粉中的灰分)。

    从京唐1号高炉旋风灰微观结构组成来看,原煤和热变煤占比很小,说明灰中炭物质主要来源是焦炭;另外矿物在低温区还原后会产生粉末,球团矿低温还原粉化指数RDI+6.395-99之间,烧结矿RDI+6.360-70之间,因此认为金属颗粒主要来源于烧结矿。因此,重点对烧结矿质量和焦炭质量进行分析与研究。

    2.2烧结矿质量对灰比的影响

    首钢京唐公司有两台烧结机,分机上料,其中一烧对1#高炉,二烧对2#高炉,采用相同配料工艺与原料成分。入炉烧结矿粉末增多,或者低温还原粉化指数变差都有可能造成炉尘吹出量的增多。20139月初组织相关人员在高炉料仓进行了烧结矿的取样工作,送化验室进行化验,并对化验数据进行了分析对比。

    2.  烧结矿粒度分析对比

     

    平均粒度 mm

    >40mm

    40-25mm

    25-16mm

    16-10mm

    10-5mm

    <5mm

     

     

     

     

     

     

     

     

    1

    16.74

    3.43

    11.59

    25.06

    31.06

    27.24

    1.63

    2

    15.38

    2.4

    10.02

    21.41

    30.3

    34.01

    1.85

    从表2 可以看出,一烧平均粒度16.74mm,二烧平均粒度15.38mm,一烧粒度比二烧粒度要大。小粒度烧结矿(10-5mm)所占比例也是一烧小于二烧,与1高炉灰比偏高正好相反,说明烧结矿的粒度分布不是造成1高炉灰比升高的原因。

    此外,低温还原粉化指数(RDI)也是衡量烧结矿冶金性能的重要指标之一。如果RDI指数变差,会导致烧结矿在低温区(500℃)大量粉化,生成的粉末会随上升的煤气从炉顶吹出,造成除尘灰增多。低温还原粉化指数的化验结果如表3所示,从表中可以看出,一烧的RDI指数要好于二烧,说明烧结矿的RDI差别不是引起1炉灰比升高的因素。

    3.  烧结矿低温还原粉化指数对比

     

    RDI6.3(%)

    RDI3.15(%)

    RDI-0.5(%)

     

     

     

     

    1

    52.5

    72.8

    9.3

    2

    44.5

    68.1

    8.0   

    (责任编辑:zgltw)
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