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表3 2014年1-5月份烧结矿主要指标
月份
转鼓
10-25mm
<5mm
SiO2
MgO
TFe
FeO
R
一月
78.69
43.45
4.71
5.97
2.54
53.57
8.90
2.02
二月
78.86
41.92
5.02
6.31
2.35
53.53
8.94
1.98
三月
78.44
41.81
4.78
6.76
2.01
52.94
9.21
1.93
四月
78.97
42.53
4.51
6.96
1.74
53.09
8.52
1.89
五月
78.97
43.17
4.55
6.91
1.42
53.60
8.90
1.85
3 强化冶炼措施
3.1 提高送风温度
使用高风温已经成为高炉炼铁节能减排,降低燃料比以及提高煤比的主攻方向。莱钢3号3200m3高炉热风炉采用卡卢金形式,这种热风炉具有蓄热面积大、燃烧合理稳定、风温高的特点。热风炉设计风温水平在单烧高炉煤气的情况下,可以达到1200℃以上。1-5月份风温使用情况见图1。风温的提高,一方而提高了实际风速,活跃了炉缸;另一方而给炉内带来了大量直接热收入,为喷煤提供了热量补偿,保证一定的理论燃烧温度,促进了煤粉的燃烧,因此提高风温起到了双重降低焦比的作用。
图1 2014年1-5月份风温使用情况
3.2 提高富氧率
富氧率的提高,改善了煤粉在高炉内的燃烧环境,为提高喷煤比及节能降焦提供了可靠的保证。富氧是弥补喷煤后风口理论燃烧温度降低的有效措施。富氧增加了鼓风中的氧浓度,加快氧向煤粉表面的传递速度,促进煤粉燃烧,提高煤粉燃烧率。同时富氧还可以降低吨铁炉腹煤气量,起到抵消高煤比造成煤气量增加的作用,为高炉接受高煤比创造了条件。莱钢3号3200 m3高炉控制富氧率在2.8%以上,控制理论燃烧温度在2250℃左右。
3.3 均匀喷煤,提高煤粉置换比
均匀喷吹煤粉,是提高喷吹煤粉置换比的重要途径,同时炉缸圆周方向均匀喷煤,保证风日前燃烧带稳定,初始气流分布合理稳定,对提高炉缸工作的稳定性起到促进作用。通过规范煤枪的插入角度和深度,使煤粉中心与风口中心线重合,避免煤粉冲刷风口,造成风口漏水;加强日常风口点检工作,对空喷、堵枪及时进行处理。
3.4 提高热风压力和炉顶压力
提高热风压力,使鼓风动能提高,可进一步活跃炉缸;提高炉顶压力,会促进煤气流边缘发展,同时使煤气在炉内的流速降低,延长煤气在炉内停留时间,改善了煤气利用,促进了间接还原的发展,有利于高炉的稳定顺行。在提高炉顶压力后密切关注冷却壁温度变化,发现异常及时调整防止因边缘发展造成炉况失常。日常顶压使用为:顶压=0.036Q。
3.5 抓好炉前出铁
煤比和富氧率提高后,渣冶炼强度大幅提高铁量增加,如果不能及时排净渣铁,容易造成炉内憋风,严重时易造成煤气流失常,出现管道行程,处理不当对炉况影响较大。通过表2可以看出莱钢烧结矿品位较低,理论渣比高达380kg/tFe,因此如何出净渣铁活跃炉缸,成为保证炉况顺行的关键。莱钢3#3200 m3高炉采用两用两备的出铁组织模式,为保证及时出净渣铁,减少因出铁引起的憋风,引入见渣率概念,保证见渣率在90%以上。如出现亏铁现象,则对钻头、铁间隔进行相应调整,通过使用大钻头、重叠出铁等手段增加出铁流速,以维持全风,保证鼓风动能。
4 总结
(1)精料是提高煤比的基础。通过优化炉料结构,改善原燃料质量,为提高高炉喷煤比奠定基础。
(2)在莱钢现阶段生产条件下,渣比偏高,稳定铁口工作,及时出净渣铁,是保证高炉顺行,各项指标优化提升的基础。
(3)在搞好炉内调整的同时,要树立全风温,全风量的思想, 在条件适宜时,适当提高富氧率,以此来活跃炉缸,为提高煤比提供条件。
(4)当烧结矿中MgO含量降低时,配料计算时要参考三元碱度,既要保证炉渣脱硫性能,又要维持炉渣良好的流动性。
参考文献:
[1] 周传典.高炉炼铁生产技术手册. 北京: 冶金工业出版社, 2002.
[2] 蒋大军.高碱度条件下Feo对烧结矿性能的影响. 中国冶金:2008(11)18.
(责任编辑:zgltw)







