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济钢3200m3高炉经济料冶炼实践

时间:2014-03-07 18:08来源:本站原创 作者:韩俊杰|董龙果|孟令君|张殿志|梁兆瑞 点击:
  •     为进一步降低生铁成本,济钢3200m3高炉逐步增加经济料比例,炉内通过在操作制度上进行一系列调整,逐渐摸索出一条经济料冶炼下的最佳模式,实现在经济料下的炉况长期稳定运行,实现了吨铁成本的逐月降低,取得了预期效果。

    关键词  高炉  经济料  送风制度  造渣制度

     

    1  概述

    济钢3200m³高炉是济钢目前容积最大、工艺最先进的大型高炉,整个高炉采用了多项国际先进的炼铁技术和装备。采用了炉缸炉底砌筑大块碳砖加陶瓷杯的综合炉底结构;炉腹及以上区域采用砖壁合一薄内衬结构技术;软水密闭循环系统;烧结分级入炉,焦丁回收,皮带上料及串罐无料钟炉顶技术;先进的全干法环保除尘系统;嘉恒法冲渣技术。201082日开炉,快速达产,各项主要技术经济指标保持了较好的水平。随市场形势严峻,为系统降低该高炉生铁成本,20117月份开始在3200m3高炉逐步实施经济料冶炼攻关试验,入炉品位降低、渣比升高,入炉硫负荷、(Al2O3)大幅度升高,原燃料成本大幅降低,但高炉逐渐不适应,一是风压和压差升高、透气性变差、风量降低;二是边缘气流不易控制,静压不稳定,随焦比降低,边缘自动加重,风量急剧萎缩;三是中心气流变弱;四是炉缸工作状态变差,对角的两个铁口铁水温度和出铁量明显偏差,炉芯温度逐渐下降。为了尽快扭转这种局面,根据现有原燃料情况及炉况表现,通过优化送风制度、处理炉缸、改变并优化上部装料制度等一系列措施,炉况逐渐得到恢复,并探索出一套适合济钢经济料冶炼的操作制度,实现了指标的持续优化和成本的降低。

    2  原燃料条件情况及技术障碍

    2.1  原燃料情况

    据统计国内3000m³级高炉共计有19座高炉,由于大部分高炉有资源优势或运输优势,对原燃料要求比较高,严格执行精料方针。济钢3200m³高炉由于既没有资源优势又没有运输优势,要想降低生铁成本,必须走经济料冶炼的道路,济钢3200m³高炉目前所使用原燃料情况如下。

    1)综合品位低(56.5%)、渣比高(370kg/t以上),渣中AL2O3偏高(16.5-17.5%)。

    2)烧结品位低(55%以下)、目前随着烧结中塞拉利昂矿粉比例加至22%以上,烧结品位下至54.0%以下。

    3)济钢3200m³高炉焦炭S高达1.0%以上,随着高硫焦煤比例增加,目前达到1.1%左右。

    4)因渣中AL2O3偏高,MgO含量济钢控制在10.0%以上,镁铝比控制在0.63以上。

    5)济钢3200m³高炉原料粒度小,强度差,烧结小于10mm的比例在30%以上,热态性能差,料柱透气性差。

    6)济钢3200m³高炉原燃料质量波动大,料种多(有时多达10种以上),炉料结构稳定性差。

    2.2  经济料带来的问题

    2.2.1  高渣比、高Al2O3的影响

    使用价格低的矿石可直接降低配矿成本。而品位低,含有害杂质的矿石又存在诸多不利因素:一是使用低铁份矿石,吨铁矿耗增加;二是铁份降低1%,直接引起综合焦比增加1.5%。三是铁份降低,渣比相应升高。渣比每升高100kg/t,焦比升高20kg/t(只考虑渣熔化热)。四是渣比增加,透液性降低,不利高炉稳定顺行,不利于采取改善煤气利用的制度,同时不利于提高煤比,从而使成本增加。渣量大可以产生一点积极的影响:烧结铁份低,相对SiO2高,加入的CaO量随着增加,尽管烧结入炉渣AL2O3量增加,但渣中(Al2O3)有一定程度降低。

    评价矿石质量除考虑铁份、吨度价外,较好的矿石还要求低碱金属KNaZn,较低的钒钛(VTi)含量,低Al2O3、低SiO2、低Mn等。Al2O3的危害众所周知,SiO2高烧结配矿必须加入大量的CaO量,不仅熔剂量增加,而且使渣比大量增加(SiO2CaO量同时增加)。不利于高炉的透性和降低焦比。再者,矿石SiO2高,即使本身铁份并不低,但烧结配CaO后,又使得铁份降低。

    2.2.2  高硫负荷的影响

    为了降低焦炭的配煤成本,济钢炼铁厂自20117月份开始大量配加高硫焦煤、高硫气肥煤、高硫肥煤,总量高达4550%,在焦炭热态强度下滑的同时,含硫量上升至1.1%以上的水平,而且高炉喷吹用煤含硫量0.70.8%,整体入炉硫负荷>5.6kg/t

    硫负荷上升后对高炉造成的影响:一是高炉被迫大幅度调高二元碱度,提高脱硫系数,以确保生铁含硫量合格,炉料结构中酸料比例下降,综合入炉品位继续下滑;二是高炉入炉硫负荷上升后,炉缸脱硫大量耗热,燃料比上升,同时铁水一级品率偏低,铁水质量下降;三是不利于低硅高热操作;四是焦炭热态强度下滑,炉缸频繁出现中心活性降低的现象。

    3  经济料条件下操作制度的探索

    3.1  送风制度的确定

    济钢3200m3高炉针对渣比高、品位低、渣中(Al2O3)相对偏高、入炉硫负荷高、焦炭质量相对较差的冶炼条件,确定了以下送风制度。

    3.1.1  坚持高风速、高鼓风动能吹透中心、活跃炉缸

    提高风速水平,缩小进风面积,确立鼓风动能控制标准为1500017000kg.m/s。济钢3200m3高炉根据开炉两年多的实践,将初期标准风速230235m/s,鼓风动能1300015000kg.m/s,确立进风面积的控制基准,逐步提升为按照标准风速≥250m/s,实际风速≥270m/s,鼓风动能1650017000kg.m/s,确立进风面积的控制基准,并配合风口上砖套实施长期探索性攻关试验,最终彻底取消砖套操作,风口面积由0.433m2逐步控制在0.410m2以内。

    3.1.2  逐步加长风口,进一步提升炉缸中心活性

    济钢3200m3高炉通过对比国内193200 m3高炉的风口长度、原燃料条件,以及本高炉开炉一年后,下部炉体温度和圆周气流稳定性变差的现象,自201212月开始逐步加长风口长度,将32个长度570mm的风口逐步加长至32620mm的风口,深入炉内的有效长度由420mm加长为470mm。炉缸经过长达两个月的演变,自20133月份圆周气流和下部炉体温度稳定性增强,炉体水温差回落至3.0℃±。

    3.1.3  取得成效

    随着适合济钢经济料冶炼条件下送风制度的确立,并通过上下部制度的配合,高炉入炉风量逐年增加,压差下降,透气性指数增加。济钢3200m3高炉201082日开炉~20136月送风参数如下(见表1

    3.2  装料制度的确定

    济钢3200m³高炉炉料结构:75%烧结+15%块矿+10%济球,渣中 Al2O316.5-17.5%,渣比370 kg/t。该炉料结构料柱透气性差,压差高,不易加风强化。为改善料柱透气性,维持高炉顺行。201273日,济钢3200m³高炉人员决定采取取消中心加焦、保持两股气流的装料制度,目的是既能保证边缘气流,也能维持较强的中心气流,对加风有利,但由于经济炉料本身边缘气流不宜过强,否则不利于水温差稳定和炉体的长寿,并且易出现局部气流,反而造成燃料消耗升高。济钢3200m3高炉通过反复验证,并总结以往去中心加焦的经验教训,成为国内19座高炉中第五座成功取消中心加焦、采用平台加漏斗布料模式的高炉。并经过将近半年的摸索,最终确定长期使用矩阵C41339337335232.5229.52O41339337335232.51,形成了适合济钢经济料冶炼的不带中心加焦布料模式。

    装料制度确定以后,气流发生了较大的变化,圆周气流及操作炉型稳定性提升,煤气利用率由长期的4445%上升到49.5%以上,炉顶温度由长期的200230℃大幅度降低至201316月份的平均160℃,铁水物理热充沛,炉况稳定性增强。燃料比大幅下降,并带动各项经济技术指标的进步(见表2)。

      

    3.3  造渣制度及热制度的确立

    3.3.1  坚持高物理热操作

    济钢3200m³高炉渣中Al2O3含量大多在16.5%左右,MgO含量在10%左右,镁铝比为0.61

    与图1Al2O3含量为17%时的曲线基本一致。从图1我们可以看出,在Al2O3含量一定的情况下,物理热低于1500℃时,炉渣粘度就会增大,低于1480℃时增大尤其明显。这就要求我们每炉铁的平均物理热必须大于1500℃,最高物理热必须大于1520℃,否则,每炉铁前期的物理热就会在1480℃左右,炉渣流动性就会变差。

     

      3.3.2  二元碱度的确立

    根据公司经济技术指标考核计划,济钢 3200m³高炉的平均[Si]0.46%,三级品率为0.5%,而济钢3200m³高炉使用的6#7#8#9#焦炭又大量配加高硫煤,焦炭中硫含量一直保持在1.0%以上。为保证生铁质量,这就要求3200m³高炉不得不上提二元碱度。因此,3200m³高炉确定碱度的第一个必要条件为铁水中硫含量符合公司要求,保证80%以上的一级品率;第二个必要条件就是在炉温为0.4%的情况下,保证1520℃以上的物理热。从这一段时间的

    实践来看,济钢3200m³高炉的二元碱度定在1.16-1.20,较为合适。并且从图1可以看出,二元碱度超过1.20以后,对炉渣熔化性温度影响较大,容易增加炉渣粘度。

    3.3.3  渣中(MgO)含量的确定

    炉渣的排碱能力随着渣中w(MgO)的增加而提高。实验已证明,提高渣中w(MgO)能使渣中K2ONa2O的活度系数大大降低,即稳定性增加,从而提高了K2ONa2O在炉渣中的溶解度。用MgO代替CaO,降低m(CaO)/m(SiO2)值,可以减少碱金属的挥发。因此,在条件许可的前提下,就单纯提高炉渣排碱能力而言,应尽量提高渣中w(MgO)

    增加MgO量会降低炉渣的粘度,改善炉渣的流动性,特别是炉渣中Al2O3含量很高时,MgO的作用尤为明显。考虑到我们渣中的Al2O3含量在16.5%左右,按照镁铝比不低于0.6来计算,渣中MgO含量应不低于10%,参照图2可以看出,在一定条件下,渣中MgO含量在10%-11%之间时,降低炉渣粘度的效果最为明显。在11%-12%之间时,降低炉渣粘度效果不明显,大于12%时,炉渣粘度反而升高。因此,综合考虑来看,渣中的MgO含量控制在10%-11%为宜。

    4  结束语

    济钢3200m³高炉通过适当缩小进风面积,提高风速、动能吹透中心,活跃炉缸;上下部制度合理搭配,提高煤气利用率;坚持高物理热,适当提高碱度,控制合理镁铝比范围,改善炉渣流动性。解决了吃经济料带来的高Al2O3、高渣比、高硫负荷等一系列难题,实现了炉况的长期稳定运行,带动了济钢炼铁技术的进步和经济技术指标的改善。

    参考文献:

    [1] 周传典.高炉炼铁生产技术手册.北京: 冶金工业出版社, 2 0 03

    [2] 何环宇,王庆祥.MgO含量对高炉炉渣粘度的影响[J].钢铁研究学报,200618(6) 11-13

    [3] 项钟庸,王筱留等.高炉设计—炼铁工艺设计理论与实践〔M〕.北京:冶金工业出版社,200789-94

    [4] 张寿荣,于仲杰等.高炉失常与事故处理〔M〕.北京:冶金工业出版社,20125-7.

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