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(1)扩建原料场。
为稳定烧结用料的配比,减少成份波动,改造了原料场。原料场在扩建前,占地面积为2.5万平方米,储存能力不足10万吨,原料进厂机械化水平低,主要靠人工卸车,并且“一卸就满,一吃就光”,严重制约了高炉生产。改造后的料场,占地面积由原来的25万平方米增加到19.4万平方米,年受料量400万吨以上,混匀料年处理量255万吨。
(2)提高原料(精矿)品位和燃料质量。
在优化原料、燃料结构中,坚持低杂质、高品位、高效益的原则。从原料采购抓起,制定了严格的采购标准,按照造球用铁精粉品位和200目细度含量“双65%”。
在制定年度配料计划时,以实现炼铁低渣量、铁水成本低为目标,努力降低火炉料中的有害杂质,合理控制高炉炉渣三氧化二铝含量,在保证公司内含铁废料充分利用的同时,大量选用品位高,非金属物含量低的巴西、澳大利亚、印度等进口矿,提高进口矿和高质量矿使用比例,改变了过去大量吃杂矿、生矿,“买着便宜吃着贵”,铁成本高的状况。经过优化,1998年烧结矿的品位达到55.24%,高炉火炉品位达到56.9%,吨铁渣量由1995年的509公斤降至390公斤,降低119公斤。
根据烧结生产要求,努力稳定中和料的配比,提高中和料质量。1998年二次料场供料率达到100%。通过加强工序质量控制,使全铁稳定率和二氧化硅稳定率大幅度提高,为稳定烧结矿质量指标、降低团体燃耗创造了良好的条件。
通过优化焦炉配煤结构,提高焦炭质量,降低焦炭灰份,所有高炉用焦全面整料入炉,为高炉稳定运行创造条件。对进厂煤按照提高焦炭强度,降低灰份、硫份,提高冶金焦率和降低焦炭成本的要求选择煤矿、煤井,按结构要求稳定供应。利用自动配煤技术,使各种煤的配比稳定,发挥了各种煤的优点和互补作用,配煤结构优化,成本没有增加,质量明显改善。为了利用低价值资源焦粉,开发了湿法细磨焦粉配煤技术,为弥补弱粘性煤的不足,降低焦炭灰份、硫份,提高抗碎、耐磨强度发挥了重要作用,细磨焦粉配比2%,年配量2万吨以上,年效益近900万元。焦炉用煤结构的优化,为高炉提供了优质的焦碳。1998年焦炭灰份降到11.91%,硫份降到0.52%,分别比1995年下降l.4和0.16个百分点,M40由1995年的75.7%提高到了83.7%,同时,炼铁采用切焦机进行焦炭整粒,提高焦炭利用率2%以上。
(3)优化溶剂结构。
在优化溶剂结构方面,经过多年的探索,分别不同容量烧结机生产矿的碱度进行了控制,对90平方米、36平方米烧结机生产的烧结矿碱度均保持在1.8左右,第二炼铁厂24平方米烧结机生产的烧结矿碱度基数稳定在1.7-1.8。第三炼铁厂对平方米烧结机生产的烧结碱度控制在2.0。
为解决高炉渣中MgO含量低、炉渣性能差的问题,在36平方米烧结机配加4%的轻烧白云石粉和6%的水淬钢渣,烧结矿MgO含量由过去的1.6%提高到2.3%。
90平方米烧结机配加5%左右的破碎钢渣,烧结矿中MgO含量提高到1.9%,高炉渣中MgO含量达到9-11%,炉渣碱度由1.19降到1.5,使炉渣流动性改善,脱硫效率提高。配加钢渣后烧结矿强度提高,含粉率下降,满足了高炉强化冶炼的需要。90平方米烧结机烧结矿含粉率由20%以上下降到13.29%。36平方米烧结机烧结矿含粉7.99%下降到7.14%。实验证明,每配用100吨钢渣,相当于回收铁矿粉28吨,轻烧白云石20吨,生石灰16吨,按1998年价格测算,每吨钢渣直接效益为137元,1998年两个烧结厂共消化钢渣22万吨,年经济效益3014万元。在球团矿生产方面,使用-260网目镁质复合粘结剂代替-200网目纯膨润土,不仅降低了膨润土用量,提高了球团矿品位,而且提高了球团矿MgO含量,改善了球团矿冶金性能。使用一260网目膨润土后,吨球团矿粘结剂消耗降低5千克。
(责任编辑:zgltw)







