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用新技术改造老高炉,实现高效炼铁——酒钢1、2号高炉优化升级改造实践

时间:2013-09-26 18:10来源:中国炼铁网 作者:高建民 点击:
  • 酒钢本部1号高炉(1800m3)于1998410日停炉大修,在第三代1513m3高炉基础上扩容,1998612日开炉投产,613日顺利出铁。截止20129月停炉,已连续生产14年零2个月,超设计炉龄62个月,单位炉容产铁量10378t/m32号高炉(1000m3)在第一代750m3基础上扩容,200010月投产,截止20133月停炉,服役12年零5个月,超设计炉龄45个月,单位炉容产铁量10695t/m3,进入国内长寿高炉行列,也是酒钢历史真正意义上的长寿高炉。

    1  高炉存在的主要问题和实施改造性大修的必要性

    1.1  安全方面

    1)双高炉炉缸侵蚀严重,其中1号高炉炉缸2段冷却壁水温差达到2.3℃,炉缸2段冷却壁最高热流强度达到73000KJ/m2·h2号高炉炉缸2段冷却壁水温差最高达到2.4℃,热流强度94000kJ/m2·h),两座高炉炉缸水温差及热流强度均已大幅度超标。根据炉缸侵蚀二维模型对侵蚀情况进行诊断、计算,结果显示1号高炉炉缸局部内衬剩余厚度仅为430mm,已接近炉缸侧壁厚度≤300mm时必须进行大修的行业经验值;2号高炉炉缸侧壁最薄处只有278mm,已达到炉缸侧壁厚度≤300mm时必须进行大修的行业经验值,存在炉缸烧穿的重大安全隐患。同时,为控制炉缸水温差,高炉被迫采取频繁休风堵(换)风口、长期配加钒钛球、局部使用小长风口等措施护炉,大大增加了高炉运行成本,经济技术指标持续劣化,每年单高炉因护炉需增加1000万以上费用。

    2)炉身冷却壁破损较多,煤气泄漏严重,其中1号高炉炉体重要部位——炉腹,其67段冷却壁破损率65.62%,已达到炉腹、炉腰部位冷却壁损坏率达到60%时必须进行大修的行业经验值,其中占炉腹总面积11.46%的区域仅依靠炉皮维持生产。炉身中上部10-11段冷却壁主体破损率达到55.2%,且炉喉钢砖上翘严重,达到500-700mm;炉皮开裂约5000mm,炉身煤气大量泄露,区域环境煤气高达400ppm以上;2号高炉炉腹部位7-8段冷却壁勾头破损率70%11段冷却壁主体破损5块,破损率13.89%,冷却壁破损后炉皮开裂约1500mm,炉身环境煤气含量长期在300ppm以上。利用检修机会对炉皮多次进行补焊,并结合安装冷却柱和炉皮打水的方式维持生产,但效果不理想,炉皮裂缝反复开裂,炉身煤气泄漏得不到有效治理,职工作业现场煤气严重超标,安全生产得不到保证,加上1号高炉由1513m3扩容为1800m32号高炉由750m3扩容为1000m3,炉体自立式框架未做改动,导致扩容后高炉风口及炉身各层平台空间狭小,岗位人员和检修人员在日常作业时均需佩戴空气呼吸器,作业效率低下,不能满足安全作业的环境条件。

    1.2  节能环保问题

    节能、环保水平差,不符合国家环保要求,煤气除尘系统国内高炉基本使用干法除尘,而12号高炉使用湿法除尘,水量消耗大,除尘效果不好,煤气温度低,TRT发电效率不高;高炉渣处理采用干渣处理系统,运输干渣工作量大、成本高;高炉采用工业开路水冷却,水耗大,冷却、节能效果差;出铁场除尘采用电除尘器,除尘效率低,除尘效果差,外排指标无法达标;高炉料罐放散直排大气,对环境造成污染,同时造成能源浪费。以上原因致使高炉运行不能达到国家节能环保的基本要求,且经济性差。

    1.3  操作炉型不合理,指标劣化严重

    双高炉自大修投产以来不断消化吸收炼铁新技术,并结合原燃料条件对基本操作制度进行摸索、优化,高炉强化冶炼取得了显著成效,各项技术经济指标明显进步。但随着炉役后期,高炉炉缸侵蚀、冷却壁破损、耐火料侵蚀、炉喉钢砖磨损、上翘,高炉操作内型不规整,发生了较大变化,致使操作炉型不合理,上部装料制度调整效果不明显,煤气利用无法进一步改善,经济技术指标呈严重劣化趋势,入炉焦比由2009年的400.99kg/t逐年上升到2012年的432.7kg/t,同时由于12号高炉需长期配加钒钛球护炉,每年钒钛块矿护炉造成采购成本上升1200万元,吨铁成本上升5.6元左右。受炉体状况及强化护炉影响,双高炉入炉焦比由2009年的400kg/t上升到420kg/t,吨铁成本升高30/吨。由于综合焦比大幅度上升,导致工序能耗也大幅度上升,超出国家行业准入标准,高炉日产量也大幅下降,高炉生产处于强化与护炉的两难境地。

    1.4  超期服役,效率低

    1号高炉19986月大修扩容后已生产14年零1个月,分别于20027月、20087月进行了两次中修;2号高炉200010月大修扩容后已生产了1111个月。于20074月份进行了一次中修。双高炉分别超期服役4年零1个月和111个月,设备装备水平为90年代配置,缺少自动化监控手段,岗位人员作业环境恶劣,作业劳动强度大,危险性高。高炉技术通过近十年的发展,设备装备、生产监控水平均有了长足的进步,但12号高炉仍然停滞在扩容后的水平,已经不能满足目前高风温、大富氧等冶炼要求,落后于同行业。

    2  大修项目及效果评价

    20129月和20133月,12号高炉分别停炉实施改造性大修,计划投资6.2亿元,大修主要本着以下几项原则进行:一是解决安全生产的问题,消除安全隐患;二是利用技术创新,技术改造,引进、消化、吸收软水密闭循环系统、煤气干法除尘、水渣处理系统等先进工艺,提高节能、环保的水平,实现高炉生产安全、长寿、低耗、环保、优质、高效的目的;三是对现有老系统进行升级改造,引进水温差在线监测、炉缸侵蚀模型、炉顶煤气在线分析、炉顶喷雾打水、风口成像、风口检漏等先进技术,提高高炉装备水平,实现一代炉龄15 年无中修,提高劳动生产率。

    双高炉改造性大修炉身各层平台基本保持不变,炉顶平台扩建,风口平台重新设计;高炉炉型重新设计,炉喉钢圈标高不变,采用“矮胖型”炉型,炉体冷却设备采用全冷却壁结构(铸铁+铜),对铁口冷却区以及高炉软融带冷却设备做重点设计论证,炉喉钢砖采用两段水冷式钢砖;取消渣口;高炉内衬采用砖壁合一薄壁炉衬,重点对炉底、炉缸耐火材料选型进行科学论述;新增炉缸数学侵蚀模型、水温差在线监测及冷却壁微漏检测系统;引进风口成像、炉顶喷雾、液流显示器、风口检漏、视频监控、煤气在线自动分析、炉体热流强度在线检测、煤气自动报警等先进成熟技术。工艺除尘系统由湿法改为干法;TRT重新配置增加发电量;新增炉顶料罐均压煤气回收设施;渣铁处理采用转鼓法水渣技术,达到节能、环保;出铁场主沟采用半贮铁式“L”型新工艺,降低渣中带铁;优化出铁场布置;对原有系统振筛筛分效果差,重新设计选型;高炉冷却系统采用先进的联合软水密闭循环冷却技术;大套采用无水冷却工艺;高炉出铁场除尘由电除尘器改为布袋除尘,增加除尘点,改善岗位人员作业环境,满足达标排放要求;对三电系统升级改造,实现集中控制。

    通过对上料系统、高炉本体系统、出铁场系统、风口平台系统、煤气系统、渣铁系统、除尘系统等进行升级改造,现场环境更加宽敞、设备更加先进,高炉在安全生产方面有充分保障;通过采用全炉体冷却技术,使得内衬形成稳定的渣皮,增强炉况稳定性,为高炉一代炉役15年无中修创造有利条件;高炉大修后利用合理的炉型,入炉焦比由大修前的425kg/t左右降低到398kg/t;通过采用先进、成熟、合理的工艺、节能型设备及节能技术,炼铁工序能耗将达到国家清洁生产标准;使用布袋干法除尘后,TRT吨铁发电量将由12kwh提高到48kwh;出铁场系统除尘设施改造后排放气体粉尘浓度≤25mg/m3,达到排放标准;通过配置炉顶在线煤气自动取样分析系统、红外线摄像仪、应用炉缸侵蚀模型,实时监测高炉内衬侵蚀状况、风口成像、水温差在线监测、送风装置热点监测、液流显示器、铁沟沟壁厚度监测等新技术、新材料、新工艺的应用,将提高高炉装备水平及监控水平,降低劳动强度,提高劳动生产率。

    4171号高炉已经顺利送风,5月初实现了达产达标,2号高炉于812点火开炉。1号高炉达产达标后,各项指标与停炉前相比均有一定程度的优化,特别铁水成本下降明显:

    1号高炉201368月较201258月成本降低109.21/吨。

    1)燃料比下降42.4kg/t,燃料成本降低73.52/吨。

    2)炉体状况改善,产能提升;环水及鼓风消耗下降。动力能源成本节支6.1/吨。

    3)生产劳务费及分摊费用降低,制造费用节支7.3/吨。

    4)劳动生产率提高,成本降低3.6/吨铁。

    5)渣处理方式改变降低成本6.44/吨铁:①水渣价格扣除扣水、运费、装载费=20-2.4-5.8-2.12=9.68/吨渣,可使吨铁成本降低4.28/吨。②取消水渣池运行效益=100000÷30÷3820=0.87/吨。③运输费用降低=148000/30/3820=1.29/吨。

    6TRT改造后发电量由停炉前的12.0KWh/t增加到48.0 KWh/t,生铁成本降低12.25/吨。

    12号高炉为酒钢的发展立下了不可磨灭的功劳。经过此次改造性大修后,引进许多新工艺、新设备及新技术,双高炉的装备水平得到有效的提升,各项经济技术指标将会得到优化,对酒钢高炉炼铁的综合竞争力将起到积极促进作用。 (责任编辑:zgltw)
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