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摘 要 本文较系统地分析了大量使用含铅高的地方矿,给高炉安全生产带来的危害,总结了南钢排铅经验并完善了生产中排铅新技术,该技术对消除安全生产隐患和延长高炉寿命有积极的意义。
关键词 高炉 铅害 排铅
中图分类号 TF 063 文献标识码 B
1 概述
南昌长力钢铁股份有限公司(以下简称“南钢”) 4号 高炉于2006年2月11日开炉,有效容积为450m3,炉底采用复合棕刚玉陶瓷垫,炉缸采用微孔碳砖,与陶瓷杯结合,没有设计排铅孔,采用无料钟装料设备,设计14个风口,1个铁口,1个渣口。
近年来,由于国内矿源缺口较大, 加之其它条件所迫, 致使南钢高炉大量吃地方矿,地方矿一大特点是铅含量高,2008年南钢炉料成分见表1,从表中数据可以看出吨铁铅的含量在0.78%左右,从而导致入炉铅负荷增加。4号 炉出铁过程中,大沟铁水沟冒大量白烟,整个出铁场弥漫着呛人的气味,环境极差;在修补大沟和撇渣器的时候,发现在其底部有银白色的金属存在;开铁口的时候有银白色的液体在铁口渗出,铁口维护困难,来风早,理论铁量难以出干净;同时炉缸2层~5层在渣口大
套方向炉壳多次出现开裂,裂纹长度最宽处达25mm,且由于炉壳开裂致使冷却壁管根出现拉裂断水、减流。裂纹产生后,裂纹处渗透煤气并富集,造成间断性煤气爆炸,使炉裂加剧,严重威胁炉缸安全,炉缸开裂情况见图1。综合分析4号 炉出铁场环境差和炉裂均与铅的沉积富集有极大关系,因此决定强制炉底钻孔排铅。
2 铅对高炉生产的危害性
铅在矿石中主要以PbSO4、PbS(方铅矿)形式存在,在高炉内很容易被CO、C、Fe还原。
PbSO4+4C→PbS+4CO -277985KJ
PbS+Fe=FeS+Pb -544KJ
PbS也可借CaO的作用分解成PbO,然后由CO还原成Pb
PbO+CO=Pb+CO2 +64141KJ
可以说,铅在高炉内几乎全部还原。铅的循环富集对高炉生产的危害极大,它不但能降低矿石的软化温度、引起球团矿的异常膨胀使其严重粉化,造成料柱透气性变差,危及高炉冶炼的正常进行;同时碱金属粘附于炉墙上,既能使炉墙严重结瘤,又能直接破坏砖墙耐火材料[1-4]。因铅的密度(11.34)比铁水(7.87)大得多,而熔点低(327℃),成为液态沉至炉底(部份被铁水带走),迅速渗入炉底的砖缝中,破坏炉底砖的整体性,甚至造成炉底耐火砖“飘浮”,危及高炉寿命和安全生产。
2.1 恶化料柱透气性、结瘤
PbO与炉料多种成分都能组成低熔点化合物或共晶体, 降低炉料熔融软化温度, 使成渣带上移, 软熔带增厚, 对料柱透气性有不良的影响。ZnO熔点高达2000℃, 但却能与8倍的PbO组成低熔点化合物和共晶体,使下降管, 上升管, 炉身中上部易结含铅锌甚高的瘤。南钢4号 高炉上升管锌瘤含铅3~8%,炉身中上部铁质瘤含铅4~30%。可见铅、氧化铅在锌瘤、铁质瘤的成长过程中, 均起重要的作用。
2.2 铅对炉衬的腐蚀
当高炉没有设计排铅槽时, 由于炉底排铅困难, 将使其炉衬遭受不同程度的破坏。如冷水铁3号高炉(100m3)于1980年12月投产,因铅的渗透作用1年后即使炉衬上涨。经测定, 东、西、南、北四方向分别增长90, 80,110,105毫米;生产6年后, 又分别增长到405,408,430,410毫米。同时,炉壳胀裂严重, 其中渣口大套边缘纵向下开裂长达3米, 横向缝宽200毫米,5号风口大套边缘纵向下开裂达4米, 横向裂口宽400毫米。由于炉底破损严重, 1987年7月被迫停炉大修。1986年9月2号高炉(100m3)中修时同样发现, 因炉身砖衬渗入铅、碱金属及高温变形作用, 对炉喉钢砖挤压上顶的破坏力极强, 致使钢砖脱落, 上凸变形, 严重影响了高炉生产。
2.3 污染环境, 危容工人健康
高炉冶炼中, 使用含铅矿石后, 放渣出铁时, 铅被夹带排出炉外, 在1450℃左右的温度下, 铅接近沸腾状态, 蒸汽压力甚高, 出铁时铁沟上方红综色的浓烟中, 有相当数量铅的各种氧化物, 他们都有不同程度的毒性, 这些氧化物经由呼吸系统、消化系统进入体内, 会使人产生慢性或急性铅中毒, 造成神经系统、造血系统以及血管受损, 严重影响操作工人健康[5 - 7] 。按国家工矿企业设计卫生标准规定,车间工作现场空气中铅及其无机化合物最高允许浓度为0.01毫克/米3。可见, 若不能够合理解决高炉铅害, 将对炼铁工人身体健康构成严重威胁。
3 排铅过程
3.1 排铅孔位置的选择
4号高炉的炉底没有设计排铅孔,因此排铅的关键之处就是选择合适的位置开孔。开孔的位置既要能顺利开孔,又要照顾高炉本体的安全,还要能顺利排出铅。铅的排出取决于排铅槽内温度,而影响温度高低的因素除与材质有关外, 还与沟槽在炉底中的位置高度有重要关系。位置太高, 即排铅沟过于接近高温区的死铁层, 在高炉一代寿命的后期阶段, 炉底砖被部分侵蚀后, 就可能造成炉底铁水渗漏事故;位置太低, 则开炉后长期处于低温, 排铅就有困难, 不能充分发挥其效果。经过分析炉缸的侵蚀程度及炉底的砌筑特点,排铅孔拟开在第2~3层炭砖之间,此处刚好有一个冷却壁安装螺栓孔,利用这个原有的孔,一方面可以大大减少对高炉本体强度的损害,另一方面又可以降低钻孔难度。
3.2 排铅方案
(1)利用休风机会提前开孔。
(2)搭建排铅平台。为方便操作,搭设两个操作平台,设计制作集铅槽与排铅导管和法兰,安装好2.54cm水管、氧气接管与排风扇等准备工作。
(3)6月2号白班在高炉处于全风正常生产状态下,炉底铅液热量充足,流动性好,铅液能顺利通过炭砖缝隙流向排铅孔,开始尝试排铅,在拟开钻孔处钻孔,孔径为50 mm,深度为550 mm(此时有少量铅液流出,停止往内钻孔),先用烧氧加热排铅孔,烧氧过程由两人配合,一人拿氧气管加热排铅孔,一人控制氧气流量,氧气流量不可太大,以防喷火伤人,烧氧的人应该做好个人防护。这时向排铅孔里塞焦碳,其目的是给排铅孔道提供足够的热量,保证铅液能顺利流出,加热一段时间后铅液顺利从排铅孔流出,就这样持续时间约12 h,排铅约1t吨。最后, 待放完铅后,将排铅沟用耐火泥堵好, 以便下次再放。
3.3 排铅后效果
排铅后,高炉出铁场环境大为改观,大沟、铁沟烟气量减少;修补大沟及撇渣器时,底部不再有银白色的铅液,铁口不再有铅液渗出,铁口维护相对容易;炉缸炉底温度也有所下降。
4 结论
(1)高炉临时开孔排铅是可行的。
(2)在南钢目前原料情况下,定期排铅是必要的。
(3)排铅在高炉正常生产、炉况稳定顺行时进行,效果较好,既有经济效益又有社会效益。
(4)排铅孔位置的选择应结合高炉砌筑特点,综合各方面情况,保证安全。
(5)降低原料有害铅负荷是高炉长寿的重要条件。
参考文献
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