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事故的预防和处理

时间:2013-02-18 16:46来源:中国炼铁网 作者:佚名 点击:
  • 高炉事故的预防和正确处理是高炉技术操作的重要方面。对于事故要防患于未然,消灭于萌芽,一旦发生事故,要全力抢救,正确处理,防止事故扩大,减少事故造成的损失。

    8.1 突然停风的处理

    8.1.1 突然停风的主要危险

    1)炉内煤气向送风系统倒流,可能造成送风管道甚至风机爆炸。

    2)风口、吹管、弯头、灌渣,甚至烧坏吹出。

    3)煤气管道产生负压,引起爆炸。

    8.1.2 处理程序

    1)发出紧急休风信号(不一定等信号返回)按休风程序紧急休风。

    2)往炉顶通蒸汽。

    3)通知热风炉进行倒流。

    4)停喷煤,关闭富氧调节阀,停止上料,顶压及风温调节必须手动。

    5)尽快打开铁口,尽量多排出渣铁。

    6)风口如有灌渣,应打开窥视孔大盖,将渣子排出。

    7)组织风口灌渣处理工作。

    8.2 紧急停水的处理

    高炉紧急停水,会造成冷却设备大量损坏,(尤其是风口)甚至造成炉身变形,导致高炉瘫痪。

    8.2.1 处理方法

    1)若风口供水系统压力低于正常的30%,则立即减风,改常压操作,停富氧,停喷煤,并立即组织出铁,准备休风。水压低于正常水压的50%,应立即休风。突然断水时要尽快进行紧急休风操作,避免风口送风装置烧坏、大量吹出热态物酿成人身或设备大事故。

    2)休风后检查风口有无损坏,坏的风口予以更换。

    3)软水系统停水,要立即快速启动柴油机驱动应急供水泵,如开不起来,也要组织休风。

    8.2.2恢复

    断水故障消除后,高炉恢复送水按下列程序进行操作:

    a.风口系统水压须低且逐个缓慢通水,待通水后,再开到正常水压,以防风口因水急剧受热发生蒸汽爆炸。

    b.检查全部风口进水是否正常,更换损坏的风口。

    c.软水系统运行后,待软水温度降到正常范围,便可送风。然后进一步检查系统有无问题,进行相应处理。

    8.3 停蒸汽的处理

        蒸汽中断或压力过低,一般不得休风,休风时停汽可在重力除尘器和炉顶通入氮气代替,并将煤气系统的用汽阀门全部关闭。

    8.4 突然停电的处理   突然停电要分清停电的区域,针对性进行处理。

    8.4.1 上料系统突然停电时,当即不能上料,重点保护气密箱和主皮带,炉顶要及时打水,如半小时以上不能排除停电故障,且顶温降不来应减风配合,同时立即组织出铁,进行休风,防止炉顶温度过高而烧坏炉顶设备。

    8.4.2 突然停电时应注意水压变化,相应停水按停水措施处理。热风炉要采取紧急停烧炉措施。

    8.4.3 突然停电时的紧急休风,各机械设备的操纵采用手动方式进行。

    8.5 风口突然烧坏、断水的处理

    8.5.1 迅速在风口外面加喷水冷却,设专人看管并停止该风口喷吹。

    8.5.2 根据情况改常压,停煤停氧或减风。

    8.5.3 适当关小风口进水,减少漏入炉内的水量。

    8.5.4 尽快组织出铁,铁后休风更换。

    8.5.5 若是发生在出铁时间不长,无风口灌渣危险时,也可不出铁休风更换。

    8.6 吹管烧坏的预防和处理

    1)吹管烧红应喷水冷却,酌情停该风口的喷煤,严重时铁后给予更换。

    2)吹管安装不严跑风时,视情况出铁后,减压,排风或休风调整,乃至更换。

    3)吹管烧穿或折断吹出焦炭,按下列程序处理:

    a.向烧出部位打水。

    b.停氧,停煤,改常压并减风至风口不灌渣的最低水平。

    c.积极组织出铁,铁后休风更换。

    8.7 铁口故障的处理

    1)铁口过浅、出铁时跑大流或铁口泥套损坏堵不住,应改常压,减风处理。

    2)铁口长期过浅,可临时堵铁口上方的风口或缩小风口直径。

    3)参见6.2.1《铁口过浅的处理》。

    8.8 高压阀组失常的处理

    1)如φ450mm自动调节阀失灵,可改用φ800mm调节阀自动调节。

    2)如某一φ800mm加压阀失灵而自动关闭或打开,使炉顶压力突然升高或降低时可立即采用另一加压阀调整炉顶压力。

    3)如果调压阀组全部失灵,并自动关闭,炉顶压力剧升,立即排风,不得顶了风机。自动打开炉顶放散阀,并往炉顶和或蒸汽。

    8.9 热风阀严重漏水的处理

    应立即停止使用,酌情减轻焦炭负荷,防止造成炉凉和砖衬损坏,并有计划的组织更换。

    8.10 炉皮烧穿的处理

    1)炉皮发红,应立即喷水,必要时应改常压减风。

    2)若炉皮烧穿,跑火、跑渣,应立即改常压减风,组织打水,若无效即应组织出铁,出铁后,休风处理。

    8.11 煤气切断阀故障

    8.11.1 煤气切断阀自动关闭的处理

    1)炉顶放散阀自动打开,压差接近正常范围,通知净化、热风炉等单位,炉内及时减风配合。

    2)视设备状况组织休风。

    3)迅速组织处理设备故障。设备正常后,按操作程序进行送风、送煤气,然后恢复风量和高压操作。

    8.11.2 煤气切断阀放不下的处理:

    1)煤气切断阀放不下,多在休风切煤气时发生,此时,可继续进行休风操作,并和净化取得联系,要求关闭本高炉煤气支管调节阀。

    2)休风后查清切断阀放不下的原因并处理好。

    8.12 放风阀打不开的处理

        休风时放风阀打不开,通知风机排风降压到0.05Mpa,再由送风的热风炉废气阀放风,然后再用烟道阀放风,最后关闭热风阀休风。

         但要注意,送风热风炉的冷风阀不能关闭,待排风阀处理好后,热风炉转入休风状态。

    8.13 炉缸烧穿征兆和处理

    1)炉缸炉衬测温热电偶温度升高超出正常范围。

    2)炉缸外皮局部过热,应局部喷水冷却。

    3)温度超出正常范围时,应提高冷却强度,提高水压,提高流量。

    4)局部温度升高可堵该部位风口,或改小风口、或加长风口,降低顶压和冶炼强度。

    5)改炼高标号生铁。

    6)加钒钛矿补炉或护炉。补炉时控制生铁含钛量0.180.25%。护炉时控制生铁含钛量~0.15%。

    8.14 溜槽不转的处理

    8.14.1 溜槽不转的原因大致有

    1)高炉管道行程,炉顶温度过高。

    2)底盘保护板变形负荷重。

    3)码盘指示不准造成溜槽倾角超限,接手断。

    8.14.2 处理

    1)如果溜槽不转,往炉内装料不得超过三批,严防料罐过满。因此一旦发现溜槽不转可临时组织人工盘车六点布料,要尽早开始减风降压,视具体情况组织休风。

    2)立即组织有关人员查找原因,尽快进行处理。

    3)特别要注意,在炉顶温度很高且料罐无料、上下密封打开的情况下,高温煤气窜出料罐,可导致烧坏主皮带。故溜槽不转时要及时采取打水、减风、加大氮气量,开水冷等措施来控制炉顶温度及气密箱温度。

    8.15 布料溜槽倾角不动作的操作

    1)溜槽倾角不动,应减轻焦炭负荷510%。一般可固定角度单环继续装料,但一般不得超过4小时。

    2)尽快查清原因,并组织有关人员排除故障。

    8.16 料罐棚料

    8.16.1 引起料罐棚料原因有

    1)原燃料(主要是焦炭)块度太大;

    2)原燃料中夹有大块废铁;

    3)原料太湿,料罐内局部区域扒着料;

    4)均压使用不当,均压跑气;

    5)料罐衬板脱落,堵塞喉口。

    8.16.2 处理方法   发生棚料之后,必须尽快按下列步骤处理,但处理一定要注意使炉顶温度≯350和预防煤气爆炸。

    1)打开下密封阀,料流调节阀,再开均压阀将料吹下。

    2)采用1的方法失效后,则采用连续开关料流调节阀,将料振下。

    3)上述处理无效时,打开下密封阀和料流调节阀,关均压阀,开放散阀住上吹,棚料被吹崩落下后,先关放散阀,再关料流阀和下密封阀。

    4)经上述处理仍不奏效时,可减风降顶压或休风,开下密封阀,料流调节阀,开均压吹。

    若采取以上一系列措施仍无效时,应休风打开叉型管人孔,检查料罐出口及喉口部位。若发现有堵塞,应立刻排除之。

    (责任编辑:zgltw)
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