| 另外炉壳在风口段收缩,造成风口段的耐材衬太薄,进而使风口段冷却壁上部和炉腹冷却壁下部烧损;风口段斜炉壳的高炉又使一代炉役中风口中套不停地上翘,有的采用所谓自由陶瓷杯的炉缸,其风口中套也是整代炉役中不断上翘,如某开炉8年的1780m³高炉己经更换90多个中套,是风口数的 3.5 倍,没有一个是烧坏的,不能全部归责是钾、钠、锌害造成的,说明此段结构不合理,过去的高炉此现象不严重,因风口段的炉壳是直的,众多风口段为直的高炉很少出现中套不断上翘与变形的。
2.2 炉缸环炭从热面到冷面存在水平通缝 炭砖砌筑普遍存在的问题是,当前全炭炉缸炉底的高炉,不论使用大块炭砖还是小块炭单独砖砌筑的高炉,炉缸环炭都存在着水平通缝,在结构违背了建筑常识。如图1的a~c所示都是水平通缝。尤其是当直炉壳炉缸结构,陶瓷杯壁或开炉保护砖侵蚀掉或裂缝存在的情况下,铁水、锌蒸气等钻入砖缝后就出现炉缸环炭温度攀升,当锌以气态进入缝隙后,冷凝成金属锌块,又遇 CO2或水又氧化成Zn0,其后 ZnO又被C或CO还原成Zn,砖缝增大,铁水等钻入砖缝,结果造成炭砖侵蚀进一步加快。鲅鱼圈两座高炉建设时没有陶瓷杯壁,开炉不久环炭温度升高,采用大限产、强护炉等措施,勉强维持十年生产,这一点环炭温度升高了,想方设法降下来另一点又起来了,摁下葫芦起来瓢,生产操作者频于护炉,担惊受怕。 20 世纪50~60年代的高炉,综合炉缸炉底就不是这样的,当今为何去违背常识呢?当前我国高炉炉缸结构应利用新建或大修机会加以改进。看三个实例: (1)是鞍钢 10 号高炉(2580m³)(见图 2a),1995年2月开炉,运行到 2008 年底受金融危机被迫停炉,2013年大修拆炉缸破损调查,环炭厚度仍在400mm左右,运行13.8年,单位炉容产铁10800t,实际还能生产几年。当时炉缸大块炭砖用的是自焙炭砖,考虑到自焙炭砖与冷却壁接触部位的温度低,自焙炭砖没有自焙烧的条件,外环采用一环小块炭砖砌筑,较早实现了大、小炭砖复合砌筑,应当说是歪打正着,实现了较长寿命。 (2)武钢几座 3200m³高炉(见图 2b),从第一段冷却壁开始到铁口上方的高度范围内采用大、小炭砖复合砌筑来阻断象角区域的水平通缝,该厂 3200m3以上高炉采用这一炉缸结构都做到了15年以上寿命。 (3)图 2c 是 DANIELI CORUS 设计的炉缸直径 8400mm的中型高炉,不仅炉壳从炉底板开始内斜,炭砖也从第一层满铺炭砖往上至风口组合砖以下,都是大、小炭砖复合砌筑,以阻断水平通缝。此3例值得借鉴。这些结构是采取了三道屏障来阻断炭砖的水平通缝,防止热面的铁水直接钻到冷却壁处。
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