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摘要:某钢铁厂2000m3高炉计划休风72小时,复风后12小时风量达到正常水平。本文对高炉长期休风前的准备、休风过程及炉况恢复进行总结分析;为保证复风后炉况的快速恢复及稳定顺行,通过对休、复风计划的详细制定及休风料的科学配加,休风后对炉体的密封及保温,复风后加强出铁组织,准确把握负荷调整时机使高炉快速恢复到正常水平。
1 休风前炉况
休风前一周炉况顺行,炉芯、炉缸侧壁温度稳定,渣铁热量充沛,炉缸运行状态良好。各项操作参数控制为:风量4500m³/min,透指>25,[Si]0.35-0.45%,物理热>1510℃。为使高炉在休风前有良好的状态,休风前一天增加10kg焦比。
2 休风料组成及休风过程
2.1休风料加入原则
为保证复风后料柱有良好的透气性,并能够快速补充炉缸热量,迅速恢复风量,本次休风分3段加净焦,第一段净焦在休风时需到达炉腰中部。
2.2净焦加入方式及碱度控制
1)净焦。第一段附加净焦(50%的总净焦),间隔7批料后附加第二段净焦(33%的总净焦量),再间隔7批料后附加第三段净焦(17%的总净焦量);净焦按照正常角度布料。
2)轻负荷料。第一段配料适当缩小矿批,焦比在原基础上增加25%,配料[Si]=1.2%碱度R2下调0.05,块矿比例降至10%。第一段料进入炉内7批后改第二段料,焦比在第一段料的基础上减少20kg/t,配料[Si]=1.0%,碱度R2不变。第三段料焦比维持和第二段料不变,配料[Si]=0.8%,碱度R2不变直至休风。
2.3 休风料下达到炉内的位置情况
至休风第一段净焦距预定位置批数共计30批,按批料体积48.4m3计算,休风时料线2.5m,复风时料线3.8m,实际净焦位置位于炉腰中下部,基本符合既定位置。
2.4 休风前煤气利用变化及燃料比控制
休风前因焦比较高,3日12:00后煤气利率发生变化,呈下降趋势。12:00-15:00煤气利用率下降3%,根据经验数据,折合燃耗20kg/t左右。为达到既定炉温,保证休风前的热量,10:00之后燃料比比正常提高30-40kg/t。
3 休风过程及休风后保温工作
3日14:55东铁口喷风后,炉内开始减风降压,为保证炉内排净渣铁,组织炉前开西铁口,重叠出铁,16:00安全顺利休风。
休风后进行风口堵泥,按照开一个大盖堵一个风口进行操作,以减少热量损失,同时确保堵泥严实。炉顶点火后停风机,对风口处抹黄油密封,此后每隔2小时检查一次,并做好详细记录,至复风前风口密封良好。
点火2小时后,泵房将风口冷却用高压水量降至800m3/h左右。4小时后停一台软水泵,同时下调50%循环水量。12小时后提高软水供水温度,炉底水量控制在280-300m3/h,炉顶打水枪进水管路解开,十字测温进水管路解开。
休风前对炉体泄漏点进行标注,休风后立即组织人员对炉体煤气泄漏点进行焊补,减少炉体热量损失。休风期间在吹管前端放置支架确保吹管不受温度下降影响而下沉,减少漏风。
复风前料线仅下降1.22m,平均每小时下降1.69cm,说明保温措施得当,效果较好,散热较少,为炉况顺利恢复提供了保障。
4 复风后炉况恢复过程
4.1风量恢复与出铁情况
由于休风时间较长,为保证炉况恢复顺利,复风前堵6个风口送风,16:00复风,共计72小时整。现场确认送风系统正常后,逐步加风。
初始风量850m3/min,料线3.8米,至16:40加风至2950m3/min;风压242Kpa,顶压137Kpa,透指28.5,压差105Kpa,期间探尺工作较好。考虑到休风时间长,渣铁热量低,流动性差,复风第一炉铁放火渣。由于炉缸透液性差,渣铁热量低,前两次开口仅出铁,炉渣未排出,导致压差升高透指趋紧,减风至2800m3/min,透气性指数正常水平。第三次铁口,出铁40分钟后下渣,炉况接受风量能力逐步提高。第三次出铁堵口后,累计出铁235吨,亏铁20吨。
第二段净焦作用后,渣铁热量逐步上升,第四开铁口后出铁80分钟,出铁245吨,出渣90吨,与理论生成量相当。后续根据渣铁排放及热量情况,逐步开风口加风,至5日夜班4:00风量加至4100m3/min,富氧5500m3/h,各操作参数逐步恢复正常。出铁情况及物理热见下表
复风后出铁情况及物理热
开口时间
堵口时间
出铁时间
(min)
铁间隔
(min)
渣间隔
(min)
堵口热量
(℃)
17:13
17:24
11
17:33
18:04
31
9
1405
18:39
19.58
80
35
41
1420
20:25
21:45
80
27
39
1453
22:02
22:27
25
17
20
1462
22:52
23:29
37
25
28
1467
0:00
0:34
34
31
46
1480
1:01
3:01
120
27
41
1470
4.2 复风后生铁含[Si]与物理热情况
复风后首次铁[Si]1.75%,[S]0.028%,铁水热量最高1405℃。第二炉铁至第二天日8:00前[Si]均在0.85-1.1%之间,[S]0.020-0.030%,前期铁水【Si】较高,但物理热偏低,后期随着风量的恢复和负荷料的作用,渣铁物理热逐步至正常。从复风开始到铁水物理热达到1500℃以上用时约12小时。
4.3负荷调整
复风后根据炉况表现及渣铁热量情况逐步调整焦比。考虑到休风时间长,炉缸亏热严重,为了使炉缸有充足的热量储备同时提高料柱透气性,负荷调整较为谨慎。渣铁热量达到1480℃后,焦比减少30kgkg/t,矿批不做调整。渣铁热量达到1500℃,焦比再减少20kg/t,此时根据下料速度,矿批扩大2吨。后续每半个冶炼周期减少焦比5-10kg/t,至2日白班后期,焦比调至正常水平。
5 结论
1)本次计划休风72小时,休风料基本达到预定位置,为顺利复风创造了良好条件。首炉铁流动性尚可,休风料造渣制度合理,复风12小时后渣铁热量达到1500℃满足生产要求。
2)休风期间炉体密封效果较好,热量损失少,3天料线仅下降1.22米左右,有利于复风后炉况的快速恢复。
3)本次复风后炉前生产组织较好,未因渣铁排放造成减风,计算渣铁生成量与选取的开口时间较为合理。
(责任编辑:zgltw)







