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九钢3号高炉非计划休风炉况恢复实践

时间:2023-05-24 02:18来源:九江萍钢钢铁有限公司炼 作者:王 磊 点击:
摘 要 九钢 3号高炉自2020年2月份以来,各项经济技术指标明显改善,冶强逐步提高,在此基础上逐步提高煤比 ,焦比随之降低。因上料皮带划破导致非计划休风,产生大量低料线,给炉
  •    九钢3号高炉自2020年2月份以来,各项经济技术指标明显改善,冶强逐步提高,在此基础上逐步提高煤比 ,焦比随之降低。因上料皮带划破导致非计划休风,产生大量低料线,给炉况恢复增加了一定难度,通过调整送风参数、装料制度以及足够的热量补偿等措施,确保炉况及时恢复。

    关键词  高炉  无计划休风  炉况恢复

     

    1   概述

    九钢3号高炉 ( 1780m3 ) 于2018 年5 月23日大修投产后 各项指标逐步提升 2020年4月以来炉况持续稳定顺行,各项指标均达历史最好水平,风量长期维持在4250m3 /min的水平,平均耗矿量9000t/d,平均产量5250t/d2020年6月5日因上料系统S101皮带划破180米,非计划休风3小时50分处理,休风前料线深至10米左右,大量低料线对炉缸工作造成了较大影响,导致炉况恢复难度[1]复风后炉况恢复进程较缓慢,各项指标大幅下降,直到6月10日才恢复至正常水平。

     

    2   炉况波动

    由于高炉持续高冶强操作 焦比大幅度下降 ,也给高炉休风后炉况的恢复增加了一定难度。6月5日8:05检查发现S101皮带横向划破180米,于10:15-14:15休风更换皮带,休风230分钟。复风后于21:40坐料一次,后逐步恢复,于6月6日白班中期回4200m3/min左右水平。炉况恢复过程中由于加风节奏过快,造成上部气流不顺,局部管道气流明显四点顶温分散,参数控制不到位,导致炉况出现波动,表现为风量萎缩压力走紧、顶温不受控、气流紊乱且不可见产量下滑严重,后于6月8日开始调整炉况,采取减风、控氧,控压差,直到6月10日中班才恢复正常水平,此次炉况处理时间长,产量损失较多通过炉况恢复过程中加风节奏的控制、热量补偿及平衡 、炉温及渣碱度调剂炉前渣铁排放的组织逐步达到预期效果。

     

    1  休风、复风前后主要指标对比

     

    产量

    入炉品位

    煤比

    燃料比

    风量

    富氧率

    Si

    t

    %

    kg

    kg

    m3/min

    %

    %

    5月26日

    5313.7

    55.38

    135

    529

    4280

    3.91

    0.45

    5月27日

    5343.1

    55.61

    134

    526

    4269

    3.89

    0.42

    5月28日

    5303.6

    55.61

    137

    529

    4276

    3.93

    0.41

    5月29日

    5353.8

    55.86

    137

    529

    4263

    3.77

    0.38

    5月30日

    5246.1

    55.84

    140

    532

    4219

    3.76

    0.45

    5月31日

    5208.9

    55.64

    139

    536

    4232

    3.76

    0.41

    6月1日

    5366.4

    55.42

    134

    523

    4209

    3.79

    0.49

    6月2日

    5207.9

    55.81

    139

    540

    4244

    3.72

    0.41

    6月3日

    5212.0

    55.70

    138

    538

    4271

    3.79

    0.47

    6月4日

    5200.4

    55.61

    142

    541

    4241

    3.80

    0.41

     

    5275.6

    55.65

    138

    532

    4250

    3.81

    0.43

    6月5日

    2748.3

    55.80

    149

    630

    3361

    1.71

    0.52

    6月6日

    4404.0

    55.64

    127

    542

    4030

    2.95

    0.65

    6月7日

    4674.3

    55.54

    123

    544

    4025

    3.17

    0.35

    6月8日

    4381.0

    55.70

    125

    554

    3927

    2.95

    0.47

    6月9日

    4060.7

    55.82

    124

    569

    3919

    2.46

    0.61

    6月10日

    4258.1

    55.99

    108

    562

    4047

    2.68

    0.65

    6月11日

    4964.0

    55.87

    124

    548

    4212

    3.83

    0.47

     

    4212.9

    55.77

    126

    564

    3932

    2.82

    0.53

     

    3   炉况恢复

    本次非计划休风炉况恢复分为三个阶段

    3.1  炉况波动前阶段

    6月5日8:05发现S101皮带划破至10:15休风,期间因组织排放渣铁慢风130分钟,导致料线过深,采取堵14#、26#两个风口复风,且复风后集中加焦炭200t提升热量。复风后因高炉易接受风量,于是加风速度较快,后出现局部管道气流,四点顶温较分散、差值最高达100℃左右,煤气利用进一步变差。操作上盲目乐观,负荷过快加至4.3t/t,6月6日白班后期炉温开始大幅下行,此时气流开始紊乱并呈加剧趋势,但操作上未采取果断措施,致使炉况恢复没有回至预期状态。

    3.2  炉况波动阶段

    在此阶段,从图1、图2分别可以看出,炉温及顶温波动加剧后,操作上未引起足够重视,导致错过最佳处理时机,提炉温却担心过热,而实际上却是炉温下行较快,铁水物理热严重不足,使得参数波动反复,热制度失衡,炉缸热焓不足,炉缸工作变差,继而使初始煤气流分布发生变化,最终导致管道气流出现,煤气利用进一步变差,燃料比大幅上升、产量下滑严重。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1  6月5日—6月10日【Si】趋势图

         

     

    2  6月5—6月10炉顶顶温变化趋势

     

     

     

    3.3  炉况恢复阶段

    6月8日白班开始,采取小矿批稳料速、轻负荷、加循环焦以及放开中心的料制、按风压操作、严格控制压差等措施后气流趋稳,局部气流逐步消除,而中心气流改善较明显,生铁含硅提高至0.5—0.6%确保热量,6月10日中班根据气流稳定情况,逐步小幅度加风、加氧至正常水平,负荷由3.8t/t逐步加至4.0t/t,且矿批逐步增加,至此,炉况恢复至正常状态水平。相关操作参数调整见表2所示。

     

     

     

     

     

     

    2  布料矩阵调整情况

    批重

    焦炭负荷

    布料矩阵

    料线

    t

    t/t

    m

    6月5日

    42→25→30

    4.45→3.8→4.0

     

     

    3.0

    6月6日

    30→26→38→39

    4→4.1→4.15→4.2→4.3→4.2

     

    3.0

    6月7日

    39→35→37→38→37

    4.2→4.25→4.2→4.1→4.05

     

    3.0

    6月8日

    37→36→35→36→35

    4.05→4→3.9→4.0→3.9

     

    3.0

    6月9日

    35→33→34→33

    3.9→3.8

     

    3.5

    6月10日

    33→34→35→36→38

    3.8→3.9→3.95→4.0

     

    3.5

    6月11日

    38→39→40→39→40

    4.0→4.1→4.15

     

    3.5

     

    4   非计划休风恢复几个原则问题

    4.1  重视提升炉缸热量

    由于非计划休风前负荷、冶强休风时间不确定,因此,复风后非常有必要重视炉缸热量的回升,而风温可以直接给炉缸提供热量,应根据热风炉烧炉情况尽可能地使用风温,大量集中净焦下达作用之前,风温是最为重要的提热措施。

    4.2  堵风口作业的必要性

        大量高炉冶炼实践表明,堵风口作业是快速恢复炉况的最有效手段,其优点是利用超大的鼓风动能在短时间内消除炉缸中心死料柱,促进中心气流发展,活跃炉缸,同时也能防止低风压时边缘气流过分发展,无计划休风后可根据情况考虑堵2-3个风口复风,从而有利于快速恢复炉况[2]

    4.3  加风节奏与幅度

    大量低料情况下应保持合适冶强水平,复风前确保堵风口数量,复风后选择好合适的送风参数,保证有足够的风速及动能,从而使熔化的渣铁不在风口前积聚,发生风口烧损现象。一般做法是:复风后送风至50kPa左右,稳定后引煤气,根据料线走势逐步加风到所开风口数目*平均热风压力的70%,逐步赶料线,料线到4米左右时每次按提0.5/2小时的节奏控制,防止赶料过快导致出现难行现象;当加风至所开风口数目*平均热风压力的95-100%时,每捅开一个风口就增加正常时每个风口平均的风量。加风应先慢后快,循序渐进,选择合适的时机、分阶段据炉况的接受能力进行,不可盲目操作。

    4.4  出现气流波动及时控制

    对于出现炉顶温度剧烈波动,差值相差50℃时应谨慎加风,必要时果断减风控制,避免出现局部管道气流从而进一步引发炉况失常。

    4.5  出铁时间的合理选择

    高炉长时间非计划休风前应出尽渣铁,能有效减少或者避免炉缸内上下部不通透现象,也有利于炉况的快速回复[3]复风后渣铁排放工作对整个炉况的恢复十分重要。若开铁口过早,炉缸渣铁充分加热,渣铁量小且流动性差,淤积在渣铁沟,将增加炉前的工作量。若开铁口过晚,料柱透气性差,高炉受憋,影响加风进程。当理论出铁量是正常铁量的1/3时应开始组织炉前开铁口视炉内情况决定出铁时间,以炉内不憋为原则

    5   结语

    休风前慢风时间长,低料线过深,给炉况恢复增加一定难度。非计划休风恢复炉况过于乐观,加风节奏较快,顶温分散时,没有及时采取措施,导致复风后坐料一次,加剧炉缸热量及气流变化,且捅风口节奏快,后期循环焦未及时补充,焦炭负荷加重过快,导致炉温快速下行,炉缸热焓不足,从而引起气流失常。复风后集中加200吨焦炭及间隔23批料后再加焦炭100吨比较成功的,迅速填补了低料及损失的热量。炉外渣铁排放较为及时,为炉况恢复创造了条件。在气流紊乱情况下,采取小矿批稳料速、轻负荷及放开中心料制、按压差操作措施是可行的,可以快速纠偏管道气流及提炉缸热量,为炉况恢复奠定了基础。

     

    参考文献

    [1]   周传典.高炉炼铁生产技术手册[M],北京:冶金工业出版社,2003:415.

    [2]   刘全胜,李名华等.南(昌)新1号高炉炉况失常的处理.炼铁,2010(2):45-47.

    [3]   丁明旺,袁军等.长(江)钢1号高炉非计划休风炉况恢复实践.炼铁交流,2012(4):12-13.


    (责任编辑:zgltw)
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