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摘 要 对松钢7号炉(1080m3)喷涂后开炉快速恢复及达产的主要操作经验进行了总结。通过制定科学的开炉方案,选择合理的送风参数和装料制度,开炉送风后炉内压量关系稳定,风压走势平稳。整体炉况恢复比较顺利,实现了开炉快速恢复、快速达产的目的。
1 概述
受疫情后期和经济低迷影响,6月份国内钢铁价格大幅下降,许多钢铁公司生产经营出现困难,不得不限产或停产检修。我公司7炉于2022年6月20日降料面停产检修,30日完成扒炉任务。按检修计划对炉体进行喷涂料造衬,合计用料140吨。7月8日开始烘炉,2022年7月15日组织开炉复产,共计停产25天。
7月15号晚上19:30送风,22:47分引气。16日早7:18分出第一次铁,第一次出铁使用憋渣器走水渣(不足12小时出铁)。下午13:36分开最后一个风口(18小时风口全开),下午14:00开始喷煤4吨/小时,16:18分富氧2500m3/h。整个开炉复产按计划方案推进,炉况恢复过程比较顺利,达到快速恢复的预期效果。第四天高炉产量达到3577吨,利用系数3.31,实现了快速达产(见表一)。

2 开炉准备工作充足
1、人员组织
分厂设立成立开炉领导小组:以厂长为组长、副厂长为副组长的领导小组,相关的工段长及本炉岗位负责人为小组成员。各个成员分工详细、责任明确,确保设备调试、物料准备、备品备件、安全监督万无一失。
2、高炉本体烘炉
根据高炉开炉生产时间,热风炉提前引外网煤气烧炉。热风炉拱顶温度控制在1300—1350度,烟道温度控制在300---350度,保证风温供应在700度以上。
7月1---4日,高炉本体喷涂完毕,使用140吨喷涂料。5---7日,通过使用风口导管,对热风管道及热风围管进行升温烘烤。8日---13日,开始高炉本体烘炉,整个烘炉过程按照烘炉曲线进行(表二)。

3 开炉方案的确定
1、开炉方式:
本次开炉仍然采取枕木+净焦+氧枪方式,为分厂开炉成熟经验。使用氧枪,有利于助燃焦炭、加热炉缸和提高渣铁温度。也使铁口前端形成高温熔池,并与风口贯通,有利于快速恢复炉况。
2、参数设定:
开炉总焦比2.5,正常料焦比1.0, 炉渣R2=0.85---0.9,生铁成分设定:[Si]=3.0% [Fe]=94%
3、送风方式:
堵3#/5#/7#/12#/14#/16#风口送风,送风风口数目占全风口66.7%。风口面积0.1817m3,实际送风面积0.1211m3。
4、装料方式:炉缸装枕木,炉腹装净焦;炉腰装空焦,炉身装空焦与正常料。
5、开炉装料顺序安排:

4 开炉过程控制要点
1、根据顶温下料,前期顶温控制在250℃以内,后期在350℃以内。
2、装料时,需经混风调节阀送冷风带风装料,装完空焦后下3组负荷料停止装料。后根据送风时间,改用热风送风。
3、根据出铁情况和风口状态,逐步开风口加风加负荷、调整碱度。
视料线深浅,调整布料角度和环数。
4、上焦炭、矿、杂料现场专人确认,必须计算准确,确保上料准确。
5、值班长、水工勤观察风口变化,并检查炉体是否有煤气泄漏。
6、东场铁口煤气导管见渣铁后,用无水炮泥堵上铁口。
7、西场送风前氧枪埋好,送风后开压缩风保护氧枪,氧气开1/3,后续逐步加大氧气助燃加热炉缸。待需出第一次铁前关压缩风,预计12小时准备出铁,让氧枪烧损、铁水自动流出。
8、开风口、加风原则:风口工作状态良好,渣铁流动性较好。风压、
风量控制在正常值80%以内,有稳定合适的压量关系。
5 炉况恢复过程
1、高炉送风、引气。
15日零点班1:50分下净焦,3:45分带风装料, 4:09分停止带风装料,料线11.26米。15日晚上19:30分(堵6个风口)开炉送风,送风后风口开始燃烧发亮,风压逐步加到80kpa。 10分钟后全部燃烧,风温上升较快到700度左右。22:47分高炉引气,风压逐步加到101kpa。当时风量843 风温966 压差55 透指15.5
2、调整氧枪使用流量。
16日零点班开炉料下完后,料线7.2米。风温950度,风量1000,风压146kpa。 2:00分,氧枪调整流量,由氧气1/3调整到全氧供应。
3、掌握好加风、加负荷时间。
随着炉况恢复进程看,压量关系比较合理、稳定。炉内操作逐步加风到148kpa,控制顶温250度下料。3:04分东场见渣,烧铁口后堵上铁口,4:10分料尺见底(5米)。高炉加负荷到1.98,矿批增加到12吨,布料角度也随之调整。
4、及时出铁、开风口,加快开炉进程。
上午7:18---7:39分,出铁前开联络阀关压缩空气。5分钟后氧枪烧坏,铁水自动流出(接近12小时),直接使用小坑。出铁后渣铁量较大、物理热充足(后实测1448度),流动性较好,含硅化验4.19,炉内紧急减风到126kpa防止事故。出完铁水后,7:35分捅7号风口;7:43分捅12号风口。堵上铁口后加负荷2.15---2.5,矿批调整到13吨。
5、开始喷煤富氧,炉况恢复成功。
后续出铁、开风口,逐步加风、加负荷,炉温逐步下行趋势。12:54---13:58分出第五次铁水,炉温下行(2.0左右)。出铁后期开3号风口,13:36分开16号风口,高炉开始进入全风作业。第六次铁水炉温1.89,为防止炉温下行,14:00分开始喷煤6吨,16:18分富氧3000m3/h。
6、当日炉况恢操作参数变化统计:
含硅量%:4.19—3.79—3.74—3.31—2.91—1.89—1.14—0.8
物理热℃:1448—1389—1415—1460—1525—1485---1479
负荷变化:1.98—2.15—2.52—2.81—3.2—3.39—3.5—3.58
矿批调整:12吨---13吨---15吨---17吨---19吨---21吨---22吨
风温使用℃:920---935---910---919---910---960---1002---1106
5 稳步推进、实现快速达产
16日风口开全后,逐步加风、加负荷、扩矿批,炉温逐步下行。防止炉温下行,燃料比掌握在600---580kg,对应负荷开始喷煤。根据煤量富氧3000----6000m3/h,矿批调整22---24吨,负荷达到3.58风压320kpa。17---19日,加风压330---365kpa,炉况比较稳定,炉温逐步调整,控制在0.8---0.4%,燃料比调整570---540kg ,降硅不降热,保证渣铁物理温度大于1480度。负荷调整在3.62---4.21,矿批调整25---28吨,增加富氧7000---14000m3/。铁水产量2429---3577吨,14日高炉达到满负荷生产,其他生产指标见表一。
6 结束语
松钢7号炉开炉复产,采取了分厂成熟开炉方案。实现24小时内快速炉况恢复,4天达产历史记录。此次开炉快速恢复及达产实践经验,总结如下:
1、此次开炉使用全干焦开炉、风温供应充足,以及氧枪正确使用,为开炉炉况恢复提供充足条件,加快开炉进程。
2、炉况恢复时过程中,压量关系控制比较稳定,无憋压和塌料现象。料尺走势正常、各参数调整比较合理,为开炉进程打下良好基础。
3、开炉料计算炉温和碱度基本合适(Si=3.0 R2=0.87),渣铁温度充足流动性比较好、铁口通畅,炉前劳动量大大减少。
4、第一次出铁根据风量和氧量计算耗焦量和出铁量,作为出铁时间依据。准确计算炉内铁量,确定第一次开口时间,确保投入憋渣器使用正常。
5、另外开炉准备工作要充足、设备运转稳定,是开炉顺利的前提。
(责任编辑:zgltw)







