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三钢降低燃料比生产实践

时间:2022-02-25 01:57来源:第七届全国炼铁厂长技术 作者:三钢炼铁厂 点击:
摘 要 三钢实施低成本战略,近年来高炉使用经济炉料,为降低燃料比,通过加强原燃料质量管理、提高煤焦置换比、优化高炉操作管理等措施,使高炉燃料比逐步降低,吨铁原料和燃
  • 摘  要  三钢实施低成本战略,近年来高炉使用经济炉料,为降低燃料比,通过加强原燃料质量管理、提高煤焦置换比、优化高炉操作管理等措施,使高炉燃料比逐步降低,吨铁原料和燃料成本同步降低,达到降低炼铁成本目的。

    三钢现有六座高炉,三座420m3小高炉,两座1050m3和一座1800m3高炉,总容积为5160m3。随着钢铁行业进入寒冬,占钢材总成本75%左右的炼铁成本压力进一步加大,三钢以降低炼铁成本为中心开展各项工作。除原料外,工序加工费在炼铁成本结构中,燃料所占比例最大,降低燃料比是降成本的重点。

    三钢高炉在入炉品位不高、焦炭质量整体不好情况下,通过一系列技术改进和优化管理,持续探索调整,在使用经济炉料情况下降低燃料比,2012年入炉品位为55.72%,燃料550kg/tFe, 2013年入炉品位为55.64%,燃料比为533kg/tFe,2014年入炉品位为56.03%,燃料比为517.44kg/tFe,下图为2012年至2014年入炉品位和燃料比变化曲线。

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    一、加强原燃料质量管理

    炼铁生产经验表明,精料技术水平对高炉生产的影响因素在70%左右,为减少经济炉料对高炉生产影响,贯彻精料方针,主要从以下三方面入手加强原燃料入炉管理,为高炉操作稳定顺行、降低燃料比创造必要条件。

    1.1 提高烧结矿质量

    三钢高炉入炉烧结矿比例在80%左右,为确保烧结矿质量,从2012年8月起将烧结矿碱度由1.70提高至1.80,2013年2月再提高至1.95,3月份根据炉料变化烧结矿碱度稳定在1.85。烧结矿SiO2含量控制在7%以内,MgO含量控制在2.5%以内,FeO含量控制在8%左右,

    见图2;烧结矿碱度提高后烧结矿转鼓指数明显改善,见图3,炉料透气性良好,平均粒度适中,改善矿石还原性,低温还原粉化率改善,为高炉稳定操作提供重要条件。

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    1.2 入炉粉末控制

    为减少原燃料粉末入炉,对焦炭和烧结矿进行槽下筛分管理,要求高炉卷扬工对焦炭槽下振动筛每班进行两次清筛工作,副工长检查签字,减少焦粉入炉;检查烧结矿仓的振打器是否工作正常,发现振打器故障及时检修;烧结矿筛分实行数字化管理,控制焦炭和烧结矿料流在30-50kg/s范围内,烧结矿、焦炭入炉粉末得到控制,减少高炉局部产生管道气流,保持良好的料柱透气性,炉况稳定,为高炉强化冶炼降低消耗创造条件。

    1.3 做好大、小高炉焦炭平衡

    2012年随着外购焦用量增加,焦炭供货点多质量稳定性差。外购焦主要以曲沃焦为主,供货点质量不好的外购焦进厂均进行混合搭配使用,避免不同厂家外购焦在成份、粒度方面

    参差不齐,影响炉温稳定和炉况顺行。根据焦炭供应量和炉况情况在大小高炉合理搭配使用

    外购焦,大高炉正常生产主要以本厂焦配曲沃焦,而小高炉则以混合焦为主生产。

    2 提高煤焦置换比技术措施

    三钢自1974年喷煤以来,一直使用本省无烟煤喷吹,无烟煤燃烧性能差,相对置换比低。

    影响煤焦置换比因素主要是煤粉的质量、燃烧性能好坏,气化程度、高炉操作、风温、富氧、顶压、高炉直接还原度等。煤粉灰份低置换比高,煤粉在风口前燃烧充分气化程度好置换比高,风温、富氧、顶压影响煤焦置换比,煤粉含碳和氢高置换比高,炉料和焦炭质量好,置换比高,且可扩大喷吹量。在经济炉料冶炼情况下,通过高炉“三高”操作和混合喷吹提高煤焦置换比。

    2.1 高风温、高富氧、高顶压操作

    针对无烟煤燃烧率低,三钢从改善煤粉燃烧条件入手,加强高炉“三高”操作。风温升高后风口回旋区长度增大,燃烧空间相对增大,使喷吹物的热能和化学能充分发挥,通过加强管理和操作技术进步,在降低煤气耗量情况下保证高风温;提高富氧率,风口前燃烧的碳量增加,理论燃烧温度升高,煤粉燃烧更充分;提高炉顶压力,降低煤气流速,稳定高炉压差,改善炉况顺行,煤气利用率进一步提高,降低入炉燃料比;加强仪表仪器校正管理,提高风温、富氧和顶压数据准确稳定,为高炉用足用好“三高”操作提供条件。2013年风温1214℃2014年为1221℃,2013年富氧率和顶压为3.79%和146 kPa,2014年分别为3.73%和150kPa,图4为2012年12月以来的数据变化。

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    2.2 使用优质煤粉与白煤混合喷吹

    在经济炉料冶炼情况下,2012年底为了提高喷煤比和煤粉燃烧率,探索理想的混合煤和合理经济煤比,提高煤焦置换比。2012年5月至2013年1月喷吹外购混合煤,从开始配50%至2013年9月底各高炉全部使用挥发份9-10%的外购混合煤,通过分析对比煤焦置换比未提高,高炉使用效果不好;2013年2月开始以优质烟煤与无烟煤混合喷吹,优质烟煤与无烟煤不同比例混合喷吹效果较好,优质烟煤比例达80%时煤焦相对置换比提高约0.16,达到降低入炉焦比和燃料比目的。

    图5为喷煤比、入炉焦比和燃料比变化情况。2013年烟煤比例为50.92%,2014年烟煤比例为57.74%,图6为烟煤比例与燃料比变化曲线。

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    3 优化高炉操作制度

    为适应原燃料条件变化,从高炉上中下部探索最佳匹配,三钢摸索形成一套适应经济炉料冶炼的上中下部综合调剂手段,为高炉长期顺行稳定降低消耗创造必要条件。

    3.1 装料制度优化

    在高炉入炉品位下降渣量大幅增加情况下,为保证炉况稳定顺行,高炉采用既照顾中心又兼顾边沿的两道气流装料制度。由于焦炭平台是保持煤气流稳定的根本,焦炭实行多环布料平台,420m3小高炉用至五环,1050m3和1800m3大高炉用至六环。为了保持煤气流稳定,在日常调节中,一般采用固定焦角和焦炭的圈数,以改变矿角和矿石的圈数及矿批的调整方式,并且通过调整节流阀γ角开度,使每个环位上布料圈数基本保持稳定,在下部风口加长情况下逐步减少中心加焦量直至取消中心加焦。为提高煤气利用率,逐步加重边沿,小高炉α矿保持在四环,矿带在6°左右,大高炉α矿用五或六环,矿带在10-13°。

    3.2 中部跟踪调控

    高炉操作炉型关系高炉炉况稳定性和煤气合理分布,合理的冷却制度能保证高炉各部位温度的合适和可控,从而保证高炉操作炉型的稳定。加强冷却水监控,炉身热电偶温度每小时记录一次,炉身下部各层冷却壁的热流强度每周一次,炉壳温度每周两次进行监测,高炉炉长、管工每天至少两次对炉身的冷却水进行跟踪监测,适当调整水量,选择适当合理的热流强度,通过数据对比分析高炉煤气流分布和高炉操作炉型情况,有针对性进行上部装料制度和下部送风制度调整。

    3.3 送风制度调整

    由于经济炉料品位低,有害元素含量上升,尤其是铅锌、碱金属含量超过行业认可的标准,导致高炉炉墙结瘤、风口中小套变形。高炉利用计划休风机会更换上翘变形的中小套,稳定控制初始煤气流,吹透中心,根据各炉煤气流分布情况和炉底、炉缸温度变化调整风口长度和风口直径,通过调整有利于保护冷却壁,有利于炉缸温度稳定,炉墙渣皮相对稳定,煤气流合理分布。

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    3.4 炉温的控制

    实践表明,低硅冶炼是降低燃料比的有效手段。炉缸热制度是高炉冶炼的根本条件,选择适当的炉缸温度,可取得最佳冶炼效果,提高渣铁流动性,进行低硅冶炼,是增产降耗的重要措施,炉温稳定是实行低硅冶炼的基础,炉温稳定主要与炉前出铁情况和高炉炉况稳定性有关。生铁硅含量2013年为0.36%,比2012年下降0.11%,可降低燃料比4-5 kg/tFe,2014年硅含量为0.32%继续维持低硅冶炼。

    探索合理的造渣制度炉渣碱度(倍)。低硅冶炼要与一定造渣制度匹配,在经济炉料条件下,控制炉渣二元碱度在1.20左右,保证渣铁温度,炉中ω(MgO)/ω(Al2O3)比值维持在0.60-0.65左右,ω(Al2O3)小于15%,ω(MgO)为7-9%,实践表明,此条件保证了炉缸良好的透液性,渣铁流动性好,保证高炉低硅冶炼,图7为炉渣碱度和ω(MgO)/ω(Al2O3)比值变化曲线。

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    (2)精细化考核管理。工长操作管理是炉况稳定低硅冶炼的关键因素。生铁硅控制在0.25-0.35%,对生铁硅考核细化,考核区间进一步缩小,拉开奖扣金额,并对工长进行硅硫偏差、出铁偏差量进行考核。跟踪控制好铁水温度,保证铁水温度大于1470℃,加大连续硅低于0.2%考核力度,防止发生连续低硅冶炼,图8为铁水硅含量和铁水温度变化曲线。

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    3.5 出铁管理

    高炉炉前正点出铁,均匀出铁是高炉冶炼正常进行和煤气流合理分布的基本保证。随着入炉品位下降,渣铁比上升,经常造成高炉减风、料慢,炉况难行、炉温波动。使用免烧烤铁沟料时高炉经常受维护主沟的影响,炉前修沟出现憋风难行等现象,2013年1月利用年度检修将8#、3#炉改造成浇注料贮铁式铁沟;根据大小高炉生产特点,考核小高炉堵口正点率,大高炉控制好出铁正点率,要求一铁口堵口后15分钟内另一铁口出铁,加强炉前设备维护力度,确保设备完好率100%,为高炉正常出铁创造条件。

    4 结语

    (1)在成本压力加大的情况下,高炉使用综合入炉品位较低的经济炉料,通过贯彻精料方针,提高烧结矿质量,加强原燃料入炉管理,确保原燃料满足高炉生产。

    (2)高炉采取“三高”操作和混合煤喷吹提高煤焦置换比,降低入炉焦比和燃料比。

    (3)通过优化高炉操作调整,尤其是高炉上中下部综合调剂,确保煤气流合理分布,稳定炉况,提高煤气利用率,同时通过加强炉温控制,达到降低消耗目的。


    (责任编辑:zgltw)
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