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张涛颖 曹旭 王振
(宝武集团广东韶关钢铁有限公司,广东韶钢 512123)
摘 要 韶钢6号高炉借鉴国外配料单经验,高炉添加废钢能够有效改善炉内气流模型。通过调整废钢的粒度大小,调节料床的气孔率,提高透气性,从而提高高炉生产率及降低燃料比。
关键词 废钢;生产效率;气流模型;气孔率
废钢属于再生资源,随着中频炉的逐渐退出,废钢资源激增,冶金高炉对废钢的利用更为广泛。传统废钢添加是转炉添加和电炉添加。
(1)在相同的废钢价格下,高炉加废钢的成本主要是高炉固体燃料(焦炭+煤粉)的费用,吨钢消耗约80kg焦炭+40kg煤粉,成本约200元/t。而全废钢电炉的电耗费用约350元/t,两者相差明显。
(2)由于高炉有强大的还原能力和熔炼能力,以及高的能量利用率,可以用最少的能耗和成本,来消纳氧化铁和非金属杂质含量高的多种低级或劣质废钢。
鉴于转炉炼钢和电炉炼钢的优点和缺点,高炉添加废钢能够更好地缓解各种环保压力和提高生产率,同时高炉配加废钢可有效降低铁矿石对外的依存度,缓解高炉资源紧张的局面,在环保方面也功效显著。提升废钢比既有利于保护资源又能节约能源,减少环境污染。
1 高炉配加废钢的工艺流程及要求
宝武集团广东韶关钢铁有限公司(以下简称“韶钢”)高炉配加废钢工艺流程:加工后的钢筋切头通过汽车倒运进入高炉废钢池,用铲车从废钢池运料到废钢料斗,通过设有称量控制程序的称量装置,最后经过振动给料机、排料门(可调节)至运输皮带(运输皮带自动控制系统),与矿石一起进入中问斗,排至料车拉入炉顶受料斗进入高炉内。
工艺要求如下:
(1)必须是钢筋切头,且原材料尺寸须为5~8cm,其它废钢料加入会造成堵料事故。
(2)废钢加入量。韶钢6号高炉最大批重为35t,矿比堆重1.7t/m3,废钢堆比重3.3t/m3,批重33.6t,每批加入的废钢量为2.5t。
(3)固定大铲车1台及司机、民工各1人。
(4)加入模式。由于韶钢6号高炉使用料车上料,为了保护料车不被废钢磨损以及影响下密阀、料流阀等炉顶设备,故每批料配废钢时安排在第二车或者第三车,且每车必须最后排废钢。
(5)燃料比补偿。1t废钢加入焦量120kg,按韶钢6号高炉废钢加入量每批2.5t计,以300kg补偿。
(6)设备维护及检查。由于称斗上有格网,要定时进行清理,防止皮带撕裂、破损等事故的发生。
2 高炉配加废钢对炉况的影响
韶钢6号高炉2018年9月11日开始添加废钢,废钢量由300kg/批至9月28逐步加至2.5t/批,后持续稳定废钢加入量。
加废钢前后炉内操作参数:加废钢前长期压量关系偏紧,铁前经常出现压差高、透气性差被迫减风现象,同时加废钢前,边缘气流盛、热负荷高经常出现炉墙报警,加废钢后压量关系明显缓和,同时中心边缘气流明显改善,热负荷明显下行。由于废钢的透气性介于焦炭和矿石之间,加废钢时加宽了布料平台,加废钢期间整体料制调整主要以放边缘的布料方式为主,同时加废钢后,由于上部吸热造成顶温大幅下降,布袋荒煤气温度偏低,布袋容易结灰,堵塞管道,造成煤气回收困难。
添加废钢阶段9~10月富氧率1.86%,10月底富氧率提升至3.51%后,11月份出现3次小套烧损事件,疑是废钢量加入偏大,后加入量由2.5t/批下调至2.0t/批。
配加废钢后大幅改善了配料结构,生矿比使用量由15%上升至20%,且长期配用10%~15%的落地烧矿的炉况接受能力,较未加废钢前有明显提升。
3 高炉配加废钢后的对指标的影响
高炉配加废钢后的对指标的影响见表1。

2018年9月11日开始配加废钢,废钢比由5kg/t逐步加到110kg/t,产量提高了12.7%,焦比降低了40.8kg/t,煤比降低了16kg/t,电耗降低了20kWh/t。
4 高炉配加废钢出现的一些问题及对策
(1)强化质量管理,把好收料关。对进厂废钢尺寸规格严格把关,超长的废钢必须人工捡出来。
(2)卸场地后用铲车分层平摊,车间派人捡长料,入炉前在皮带上监督。
(3)入仓口增加网格挡长料。
(4)严格网格挡住长料入炉,定时清理处理。
(5)高炉布袋灰含锌量升高到8%~12%,炉况有气流不稳、崩料现象出现,固定废钢配加量入炉,同时监测布袋含锌量,以不超过8%为原则。
5 高炉配加废钢后的效益分析
高炉配加废钢前,韶钢6号高炉日产3300~3400t,9月11日开始配用废钢,根据高炉炉况及上料情况,废钢比由5kg/t逐步配加至110kg/t,高炉日产增加到3550~3600t,铁水产量每日增加250t以上。按炼钢铁耗780kg折算,炼钢日产增加=250/0.78=321t,吨钢利润按500元计算,则日效益=321t×500元/t=16.05万元。
社会效益:利用高炉配加废钢来进行长流程冶炼,一是将社会废钢及时变废为宝,不再占用大量土地及造成大量扬尘;二是利用高炉进行冶炼所需要消耗100~120kg/t的焦炭,大大降低温室气体的排放。
6 结语
高炉配加废钢的优点:
(1)高炉有强大的还原能力和熔炼能力,以及高的能量利用率,废钢块属于充分还原后的金属,仅需少量能量将其加热和融化:实践证明,高炉添加废钢,可以提高高炉生产率及降低燃料比。
(2)通过调整废钢粒度大小,可以调节料床的气孔率,提高透气性,同时避免高炉在高喷煤比下发生气孔减小情况,在配料方面提供了较大的空间,进一步降低生产成本。
(3)废钢比的大小决定着能耗的高低,加废钢后电耗下降幅度大,间接降低了高炉生产成本。
(4)社会效益,利用高炉配加废钢,一是社会废钢及时变废为宝,不再占用大量土地及造成大量扬尘;二是利用高炉进行冶炼所需要消耗100~120kg/t的焦炭,大大降低温室气体的排放。
不足之处:(1)高炉加废钢后,由于上部吸热顶温呈现明显下行趋势,布袋荒煤气温度偏低造成煤气回收困难,废钢增加后高炉碱负荷升高,易造成碱金属循环富集。(2)加废钢后富氧量增加,短时间内出现3次烧小套事故,具体影响机理不明,二者是否存在必然关系需进一步论证。
7 参考文献
[1] 周传典.高炉炼铁生产技术手册[M].北京:冶金工业出版社,2002.
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