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南钢4号高炉结厚及处理

时间:2021-04-24 01:01来源:第十二届全国炼铁系统高 作者:zgltw 点击:
朱景超 (南京南钢产业发展有限公司第二炼铁厂) 摘 要 4号高炉进入2018年下半年,高炉频繁出现结厚情况。本文介绍了高炉炉况的波动情况,进行了结厚原因分析,相应提出了应对办
  • 朱景超

    (南京南钢产业发展有限公司第二炼铁厂)


    摘  要  4号高炉进入2018年下半年,高炉频繁出现结厚情况。本文介绍了高炉炉况的波动情况,进行了结厚原因分析,相应提出了应对办法。

    关键词  结厚  粉料  锌  中心  边缘


    1  4号高炉基本情况简介

    4号高炉于2014年1月点火开炉。高炉有效容积1800m3,PW型串罐无钟炉顶,26个风口,2个铁口。2014年7月取消中心加焦。之后高炉处于长周期稳定顺行之中。进入2018年下半年后,高炉炉况出现频繁结厚情况。

    2  结厚前炉况参数

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    3  结厚前炉型参数

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    23米到29米存在局部结厚情况,范围较小,不影响顺行和指标,方向为B区。采取控水措施,控水10%。

    4  原燃料变化

    2017年8月18日,开始断续使用废钢。2017年废钢使用量总计1600吨(8月到11月)。2018年6月26日开始使用废钢。6、7、8三个月废钢总量1734吨。8月23日开始连续使用废钢。9月份废钢用量4174吨,10月份5108吨。

    13日二烧双机停检修,大量使用一烧。一烧碎,打水。

    碱负荷

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    5  历次结厚及处理简介

    5.1  9.13结厚

    5.1.1  结厚过程

    13日大夜班开始全用一烧。一烧转运过程中打水。小夜班反映烧结槽下筛下物多。20:30左右,炉墙参数发生变化:从23米到29米B区、C区温度点下降、呆滞。结厚形成。

    23米(10日-18日)

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    结厚期间白班小夜班炉温渣碱:期间对应当日铁次为5、6、7、8、9炉,估计炉温从0.35%到0.4%,化验炉温0.3%-0.39%。其中第9炉(17:28-19:17)炉温0.39,第十炉(19:36-21:23)炉温0.31%-0.34%。渣碱均为小花,物理热1520℃。

    5.1.2  结厚原因分析

    集中大量粉料入炉。

    原本存在小范围结厚情况。使用废钢,炉内富集了一定量的锌。

    边缘气流分布不均。

    5.1.3  结厚处理

    5.1.3.1  顺行带

    结厚形成后,由于结厚面积较大,对顺行影响明显。14日大夜班量压关系变得紧张,稳压次数明显增多。初期处理思路为以顺行带结厚。

    14日41批退负荷,中心加焦1圈。辅以热制度从0.35%的含硅提高到0.45%。56批缩矿批到61吨。90批降料线到1.5米,引导中心控制边缘。15日37批提料线到1.4米。49批加中心焦1圈到7.5圈。68批提料线到1.3米。

    在这一阶段的处理过程中,炉况表现为量压关系适应性较差、炉况应变能力差、极易悬料、调整料制效果不明显、顶温分层等。保持顺行难度大,风量不容易带高。

    5.1.3.2  气流冲刷

    15日小夜班接班开始采用发展边缘气流冲刷的处理思路。

    83批降低生矿比例8个点到10%,取消矿8档的2.5圈,退负荷800kg/批。107批中心焦减1圈到6.5圈。113批中心焦减到5.5圈。122批中心焦减到4.5圈。16日焦8档加到4圈。期间采取撤顶压手段促使边缘形成气流。净焦

    16日6点半左右,结厚全部脱落。

    33批恢复矿8档,焦8档改回3圈,中心焦恢复到5.5圈。

    5.1.3.3  炉况恢复

    处理过程的料线深、布料乱,恢复难度大。

    16日白班难行多,适应性差。下午悬料处理下后,风压比只有19。在此情况下分步上风。小夜班班初边缘不稳,翻料较多。采取加大角度,加快料速的措施。43批加负荷400。53批中心焦加到6.5圈。77批角度整体加1度。在乱料过完后,炉况逐步得到恢复。

    出铁:16日白班和小夜班初期,铁口易喷溅;卡焦炭。

    热制度:净焦下达后最高0.85%,随后整体在0.4%。

    料制C41(3)39(3)36.5(3)33.5(2)31(2)13(6.5)O41(2)39(3)36.5(3)33.5(2)31(1),料线1.3米。

    结厚前料制C40(3)38(3)35.5(3)32.5(2)30(2)13(5.5)O40(2.5)38(3)35.5(3)32.5(2)30(1),料线1.2米。

    5.2  9.26结厚

    23米(25日-29日)

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    本次结厚从25米6号点开始,横向发展到34578各点。纵向发展到23、29、32各层。

    结厚发生期间炉温0.35%-0.5%,渣碱花玻。

    5.2.1  采取措施

    原料制:C41(3)39(3)36.5(3)33.5(2)31(2)13(6.5)O41(2.5)39(3)36.5(3)33.5(2)31(1),料线1.1米。

    疏松边缘:提料线,由1.1米提高到1米,八档矿由2.5圈减到2圈,角度整体减半度。后八档矿减到1圈,八档焦加到4圈,中心焦减到5.5圈。继而八档矿拿掉。28日1:30左右处理下来。

    C40.5(4)38.5(3)36(3)30.5(2)13(5.5)O40.5(0)38.5(3)36(3)33(2)30.5(1)

    缩矿批:矿批缩小到60吨。

    5.2.2  脱落后调整

    八档矿回到两圈,八档焦回到3圈,中心焦加到6.5圈。

    5.3  9.30结厚

    23米(9.29-10.7)

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    image.png

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    本次粘结从8、9、10开始。25米7个点呆滞、29米5个点呆滞。

    结厚发生期间炉温0.5%,渣碱小花。

    5.3.1  采取措施

    原料制:C40.5(3)38.5(3)36(3)33(2)30.5(2)13(6)O40.5(2)38.5(3)36(3)33(2)30.5(1),料线1米。

    疏松边缘:降料线,由1米降低到1.2米,八档矿由2圈减到1圈,角度整体减半度。

    C40(3)38(3)35.5(3)32.5(2)30(2)13(6)O40(1)38(3)35.5(3)32.5(2)30(1),料线1.2米。

    5.3.2  脱落后调整

    6日小夜班短期休风后脱落,次日中心焦分步减到4.5圈。加生矿比例,恢复正常用料。

    5.4  10.8结厚

    23米(10.7-10.21)

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    本次粘结起始时间为7日小夜班,从25米1、2点开始。最严重时25米8个点呆滞、29米7个点呆滞。

    结厚发生期间炉温0.45%-0.55%,碱度小花。

    5.4.1  采取措施

    原料制:C40(3)38(3)35.5(3)32.5(2)30(2)13(4.5)O40(1)38(3)35.5(3)32.5(2)30(1),料线1.2米。

    疏松边缘:八档矿由1圈减到0.5圈,12日去掉八档矿。

    引导中心:中心焦加到5圈,12日加到5.5圈。

    13日缩矿批到59吨。

    14日加到6圈,八档矿恢复到1圈。

    16日八档矿减到0.5圈。

    20日改变方向,拟控制住边缘取得顺行,八档矿恢复为2圈。

    C40(3)38(3)35.5(3)32.5(2)30(2)13(6)O40(2)38(3)35.5(3)32.5(2)30(1),料线1.2米。

    21日5点半左右管道冲刷后坐料脱落。

    5.4.2  脱落后调整

    由于粘结时间长、范围大、厚度大,此次恢复困难,形成炉凉炉况。至25日白班才基本恢复到位。料制C40(4)38(3)35.5(3)32.5(2)30(2)13(6)O40(1)38.5(3)35.5(3)32.5(2)30(1),料线1.2米。

    5.5  10.28结厚

    23米(10.27-10.31)

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    此次结厚起始时间28日小夜班,从25米6号点开始,范围50%以上。发展迅速,很快影响炉况。

    结厚发生期间炉温0.45%-0.6%,碱度小花。

    5.5.1  采取措施

    原料制:C40(4)38(3)35.5(3)32.5(2)30(2)13(6.5)O40(1)38.5(3)35.5(3)32.5(2)30(1),料线1.2米。

    此次处理思想以控制边缘为主导思想。

    28日小夜班,矿八档加1圈到2圈。29日焦八档减一圈改为3圈。30日角度整体增加1度。

    同时采取引导中心动作,拿掉矿4档。C41(3)39(3)36.5(3)33.5(2)31(2)13(6.5)O41(2)39(3)36.5(3)33.5(2)31(0),料线1.2米。

    31日11点半左右慢风后脱落。

    5.5.2  脱落后调整

    逐步减少中心焦到5圈。料制C41(3)39(3)36.5(3)33.5(2)31(2)13(5)O41(2)39(3)36.5(3)33.5(2)31(0),料线1.2米。

    5.6  11.12结厚

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    此次结厚起始时间12日16点-18点,各层的6、7、8号点。

    期间炉温估计0.4%,化验0.4%以上。渣碱小花-花玻。

    5.6.1  采取措施

    原料制:C41.5(3)39.5(3)37(3)34(2)31.5(2)13(6)O41.5(2)39.5(3)37(3)34(2)31.5(1),料线1.4米。

    此次处理思想以控制边缘为主导思想。

    13日大夜班角度整体加半度。C42(3)40(3)37.5(3)34.5(2)32(2)13(6)O42(2)40(3)37.5(3)34.5(2)32(1),料线1.4米。

    13日白班出现难行,管道冲刷后悬料,坐料后脱落。

    5.6.2脱落后调整:

    中心焦加到7圈,四档矿挪到五档。料制C42(3)40(3)37.5(3)34.5(2)32(2)13(7)O42(2)40(3)37.5(3)34.5(3),料线1.4米。

    6  总结

    6.1  结厚原因

    (1)粉矿入炉。9月13日粘结的主要原因。

    (2)锌富集,碱金属富集。烧结、球团中的有害元素含量高,配料超标。8月中旬开始碱负荷上升,9月初锌负荷上升。碱负荷最高5.7kg/t,锌负荷最高0.56kg/t(不含废钢)。其控制标准分别为3.6 kg/t和0.2-0.4 kg/t。

    (3)炉温:

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    和炉温关系不明显。

    6.1.4  气流控制不到位

    6.1.4.1  中心没有实现长期稳定的充沛。

    9.13 中心焦从6.5圈迅速减到5圈。9.26中心焦从6.5圈迅速减到5.5圈。9.30中心焦从6圈迅速减到4.5圈。10.8中心焦从6.5圈迅速减到5圈。10.28中心焦从6.5圈迅速减到5圈。11.12中心焦从6.5圈迅速减到5圈。

    6.1.4.2  边缘

    10.28以前的四次处理结厚,处理结束后均持续采取疏松边缘动作。全炉水温差高。10.28及以后两次采取抑制边缘动作。

    结论:边缘要适当抑制。边缘过强与过弱均可能结厚。过度放边会出现上部结厚。

    7  处理措施

    (1)控制有害元素的入炉。

    (2)降低生矿比例。

    (3)停用废钢。

    (4)中部调剂。

    (5)装料制度的选择。上部边缘要适当抑制,确保稳定充沛的中心气流和适当的边缘气流。

    (6)物理热充沛。1530以上。0.45%以上。碱度1.18,适当下控。

    (7)强化出铁。

    (8)管道冲刷(危害大)。

    8  预防措施

    (1)杜绝粉料入炉。

    (2)严格控制有害元素,选择性加废钢。

    (3)气流控制以中心稳定强劲、边缘稳定为原则。


    (责任编辑:zgltw)
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