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邹佳均 林 刚 王 平 王 劲
(德胜集团钒钛有限公司炼铁厂)
摘 要 德胜钒钛2号高炉在低品位、高钒钛、原燃料质量差、炉内透气性差等不利条件下,通过一系列摸索、实践,实现了在炉况顺行的情况下,煤比从130kg/t至160kg/t的突破,并稳定煤比在160kg/t左右。
关键词 低品位 顺行 煤比 突破
1 前言
2号高炉有效容积为420m3,高炉设置14个风口,1个铁口,1个渣口,于2006年7月份投产。集团公司积极贯彻原冶金部提出的“以提高高炉喷煤量为中心,全面推动炼铁技术进步”为战略方针,炼铁厂响应集团公司“恪守核心理念,持续变革和创新”口号为出发点。在克服原燃料质量波动大、制粉能力不足等外在因素,狠抓操作水平,通过调整料制、拉大矿平台、改变风口面积、增大富氧量等一系列措施,在以高炉的顺行为前提下,实现了煤比的突破。德胜钒钛2号高炉近2年主要经济指标见表1。

2 提高煤比的措施
为保证能在稳定炉况的同时又能提高煤比,2号高炉以“保持炉缸热量充沛、提高煤粉燃烧率、提高料柱透气性”三方面为出发点进行探索,取得了不错的效果。
2.1 保持炉缸热量充沛
(1)提高风温
2号高炉使用的是顶燃球式热风炉,设计参数如下:

常用的工作方式为“两烧两送”,但由于热风炉使用年限较久,送风温度已不能满足设计风温,故热风炉临时采用“两烧一送”,利用此机会对未作业的热风炉进行耐火球更换,之后能保证热风温度稳定在1150℃-1160℃,使炉缸理论燃烧温度上升,为提高喷煤比打下了基础。
(2)提高富氧率
富氧的作用在于不但能提高风口前的理论燃烧温度,而且由于风口前理论燃烧温度提高使得单位燃烧产物的热含量提高。为实现大喷煤提供了保障,富氧能弥补喷吹煤粉对理论燃烧温度降低的影响,能保持理论燃烧温度在合适的水平。但在一定富氧率范围内,随富氧率增加高炉生产效益将出现负增长。根据富氧率公式:

经过不断探索,富氧量从4100m3/h逐步加至6000m3/h,随着富氧量的增大,炉况开始波动,出现了生产效益负增长,尝试以富氧量5500m3/h为临界值作为操作方针,保证炉况顺行的同时又能提高风口前的燃烧温度。
2.2 提高制粉能力,兼顾保证煤粉燃烧率
提高煤粉燃烧率的一大重要因素就是提高煤粉比表面积,但提高煤粉粒度就意味着对磨煤机的作业效率要求更高。我厂2019年前将混合煤粉粒度-200目比例由>75%调至>80%,这样虽然能增大煤粉比表面积,但引起了制粉能力不足以保供的主观事实。我厂喷煤车间磨煤机使用的是EM59中速磨煤机,设计制粉量为18t/h,同时保证两座420m3高炉的喷煤,平均每座高炉仅能满足9t/h。换言之,煤粉粒度-200目比例在大于80%的前提下,磨机勉强满足设计制粉量,无法提供更多的煤粉给2座高炉,分厂也不允许出现只保一座高炉喷煤量的情况发生。
在这种情况下,经过分厂技术人员不断的探索,决定将混合煤粉粒度-200目比例逐步由80%下调至70%、最后控制在了65%,磨机制粉能力由18t/h逐步提升至23-24/h,粒度-200目比例为65%的混合煤粉喷入高炉试用两周后,炉况稳定,也未发现频繁的堵喷枪现象,宣告试验成功。同时为了保证匀喷,将喷枪检查周期由每2小时改为1小时,更换周期由40天缩短为35天。
2.3 提高料柱透气性
(1)提高矿石品位
我厂为钒钛冶炼的高炉,2019年前入炉品位控制在49.5%-50%范围。为了减少软熔带对煤气的阻力,着手从减少入炉渣比方面入手,矿石品位逐步提升至51%+,降低入炉渣比约50kg/t,为改善料柱透气性打下基础。
(2)加强入炉原燃料管控
从入炉原燃料着手,通过加强焦炭质量和稳定炉况成分性能为重心工作,技术质量部牵头重新拟定了原燃料控制标准,设置了原燃料预警标准和工艺标准、黄线指标、红线指标,并每日通报原燃料质量动态信息,从上到下严格把控质量波动,做到化验结果出来的第一时间、分厂负责人立马做出应对措施的质量循环链。各类原燃料控制标准如表3。
表3 原燃料控制标准(烧结、球团、生矿、焦炭、无烟煤粉)


设立此标准后,在相对应的奖惩机制下,上到公司管理层面、下到高炉操作层面都密切关注原燃料质量的变化,针对原燃料变化做出相应的高炉操作方针改变,为高炉顺行、提高各类经济指标保驾护航。
(3)优化操作技术
高炉接受能力是提高煤比的限制环节,随着煤比的增高,焦炭负荷加重,炉内的气流、理论燃烧温度、炉缸温度等都会随之变化。因此在操作制度上做出相对应的调整。
(4)尝试合理的上下部调节手段,找出“上稳下活”的基本操作方针
上部调节:以“稳”为前提下,适当拉大矿平台,矿批由14t逐步加大至16.5t,尝试出目前能保证顺行的适合矿批重为16.5t,在保证中心较窄范围内有较强煤气流的同时,适当发展边缘气流,既保证了炉况顺行又保证了较高的煤气利用率,矿批16.5t时煤气利用率在39.8%~41.4%之间;改变装料制度,由双环布料逐步变为多环布料,C255235P235215→C223203182142P192173153132,改善了煤气分布,稳定了煤气流,较好的抑制了边缘气流过分发展,保证了高炉稳定顺行。
下部调节:以“活”为主,在风速不变的情况下,风口面积由0.1346变为0.1444,与上部调节手段相适应,保证吹透中心和初始煤气流分布的稳定,上下部调剂手段均以适当发展中心气流为思想,对边缘气流进行控制,保证合理的煤气流分布和改善料柱透气性,可以适当缓解由未燃煤粉及回旋区长度缩短带来的影响。
3 结语
(1)保持炉缸热量充沛、提高料柱透气性、优化操作技术是开展大喷煤攻关的前提。
(2)入炉原燃料的控制是提高煤比的基础工作,公司举力为高炉原燃料保驾护航是提高煤比的重点工作。
(3)采用高风温、大富氧操作是提高煤比的有效措施,合理匹配有利于煤比的提高。
(4)通过上下部调剂,保证煤气分布合理,有利于提高煤比,保证高炉稳定顺行。
(5)通过此次提升煤比的攻关项目,进一步加强了高炉操作者的日常操作技能。
4 参考文献
[1] 王维兴.提高我国高炉炼铁喷煤比的意义及措施[J].炼铁交流,2019(5):5-9.
[2] 中国冶金百科全书总编辑委员会《钢铁冶金》卷编辑委员会,冶金工业出版社《中国冶金百科全书》编辑部.中国冶金百科全书·钢铁冶金.北京:冶金工业出版社,2001.
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