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摘要:高炉生产过程中设备定修是必要的,而每次定修后的送风恢复要花费较长时间。送风后往往出现炉缸温度不足,渣铁流动性差,渣液粘稠,出铁过程中沟中结盖,炉外渣铁清理困难等问题。而炉温热行,送风过程中炉况难行,也影响炉况恢复。通过调整思路,优化休风前后的操作,改善休风料中净焦加入量和轻负荷料的位置等措施,实现了送风后快速恢复炉缸温度,提高料柱透气性,达到了快速恢复炉况的目的。
关键词:高炉 定修 轻负荷 快速恢复
1 前言
高炉生产一定时间后,储铁式主沟耐材侵蚀,对高炉主沟生产安全带来隐患。高炉生产到规定时间时,必须安排设备定修计划工作。储铁式主沟与高炉所属设备同步进行检修。检修后送风恢复过程中,往往炉况恢复波动较大,炉温波动较大,炉热时,炉况难行。特别是因长期休风后,炉缸热量损失较大,炉缸温度不足,渣铁粘稠,流动性差,制约强化冶炼进程。在钢铁行业竞争激烈的形势下,减少慢风作业时间,降低生产成本,争取快速恢复,减少损失尤其重要。
冀南钢铁集团文丰主区2号高炉,炉容460m3。设有16个风口,无钟炉顶设备,开路循环水冷却系统,炉底采用半石墨炭砖,微孔模压小炭砖+陶瓷杯复合型炉底结构,单场出铁布置,储铁式主沟配置。
2 休风准备与安排
2.1.1 休风前
为保证休风时炉况稳定顺行,避免出现崩料、悬料。提前一天调整高炉操作方针,控制R2=1.15左右,稳定炉温04—0.5之间,铁水温度>1460℃,确保炉缸热量充沛。加强对冷却设备的排查工作,避免冷却设备漏水,影响炉况正常运行。
5月5日生铁成份和炉渣成份。炉况稳定,炉温适宜。碱度较中上线。20:30调整焦炭负荷,由4.40下调至4.0,来增加焦炭量,提高料柱透气性,改善炉缸工作状态。同时下调烧结矿的用量配比由73%下调到71%。来下调炉渣碱度,降低炉渣粘度,有利于提高料柱透气性和改善炉渣流动性,为组织休风料铺设基础。
2.1.2 休风料组织安排
上休风料前对休风料的炉料结构进行全方位考虑,对所用原料的品种、有害元素含量,杂质含量进行了解,从而优化原料结构,选择合适的炉料结构。原燃料由净焦+轻负荷。含铁料由烧结矿+球团矿+块矿组成。
根据高炉运行状态推算冶炼周期,于5月6日凌晨0:00开始组织安排休风料入炉。调整焦炭负荷由4.0下调到3.7,同时下调碱度,调整烧结矿的配比由71%调整到69%。原料成分见表3,降低矿料层厚度。缩矿批由18.5吨调整为17吨,并且调整布料矩阵。
休风料第一组料休风时已下达炉缸,提升炉缸温度,保证炉缸热量充沛,使炉渣具有良好的流动性,能够顺利排到炉外,改善炉缸工作状态,提高炉缸料柱的透液性。第二组料休风时已过软熔带。第三组休风时正处在软熔带及软熔带以上位置,此处安排焦比量是全炉最高焦比,增加焦炭量,改善“焦窗”的透气性和透液性,提高料柱的透气性。第四组和第五组料休风时,处于间接还原区,块状带及以上位置,为炉况恢复过程中的过度负荷料。
休风前炉温充沛,炉况稳定顺行,休风前最后一次生铁[Si]已回升,R2适宜,说明第一组休风料已按计划下达炉缸,炉缸工作正常。
2.1.3 炉外安排
休风前炉前及时出净渣铁,减少炉缸内渣铁残留物,是高炉开炉快速恢复的有利条件[1]。休风前炉外组织合理安排炉次,确保休风料下达到预定位置时能够按时休风,并且在休风时最后一次铁堵口时用低强度无水炮泥堵口[2],为送风恢复炉况时铁口操作提供有利条件。
3 送风恢复
3.1 炉外准备工作
设备检修完成,各岗位试车工作同步进行,对高炉槽下系统,炉顶上料系统全方位试车,确保运行正常,避免送风后再休风影响炉况恢复。
炉前调试泥炮,开口机,铁水罐对位。出铁前安全检查工作,检查所要堵的风口,重新堵泥堵严,严禁在恢复过程中自行吹开。
3.2 炉内恢复生产
5月6日晚上20:30粉各设备调试正常后,主沟浇注完成起模具。高炉安排送风恢复,送风时开10个风口占总量的63%,有效的提高风速,提高鼓风动能。送风后风口明亮工作正常,逐步加风引煤气操作。60分钟后,风压恢复到全风作业标准。从表7中可见各主要运行参数正常。
送风初期,因风量受限,及时调整缩小矿批由17t调整为15t,减薄矿层厚度,有利料柱透气性,随着炉前出铁后,开风口恢复正常生产。
4 结语
高炉长期生产一定时间后,设备定修是必要的。定修工作结束后,炉况恢复时间受影响,容易出现炉况波动大,影响炉况恢复进程。在生产过程中应不断总结,调整休风料结构。此次休风料改变了过去的净焦下达到软熔带即可的考虑思路。应用休风前最后一次铁必须用足量的焦炭来提高炉缸温度,使炉缸热量充沛,改善炉缸透液性。同时减轻软熔带的焦炭负荷,改善料柱透气性。提高送风后高炉炉况顺行程度,增强炉况接受风量的能力,为送风后炉况稳定顺行,为高炉快速恢复奠定基础。
5 参考文献
[1]李红,胡正刚.武汉2号高炉封炉停炉生产操作实践[C]//.2016年全国高炉炼铁学术年会论文集.中国金属学会,河北邯郸,2016年9月.
[2]熊亚飞,黄立准.武钢7号高炉开炉达产实践[J].炼铁2007(2):9.
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