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印度Monnet’ 600m3高炉无计划休风145小时炉况恢复

时间:2019-12-17 07:44来源:马钢股份有限公司 作者:侯军 点击:
摘要 本文总结了印度Monnet能源、钢铁公司600m3高炉无计划休风145h的快速恢复过程,指出了中型高炉在长时间无计划休风炉况恢复时,精确计算补加焦炭到达的位置,把握处理铁口、加风
  • 摘要 本文总结了印度Monnet能源、钢铁公司600m3高炉无计划休风145h的快速恢复过程,指出了中型高炉在长时间无计划休风炉况恢复时,精确计算补加焦炭到达的位置,把握处理铁口、加风、开风口的节奏,待炉缸工作状态有起色起,正确把握捅风口加风的时机,是可以快速恢复炉况的。

    关键词 高炉  无计划休风  恢复


    1  前言

    印度Monnet能源、钢铁公司600m3高炉于2013年由中钢承建,委托马钢进行开炉、保产。高炉采用串罐无料钟炉顶,炉底、炉缸采用炭砖—陶瓷杯组合内衬技术,风口、铁口区域采用复合棕刚玉组合砖结构,16个风口,配置三座顶燃式热风炉和一座热风竖管。设计要求产量(保证量)达到 1750 t/d,综合焦比为520kg/t,焦比(保证量)为420kg/t,煤比达到150-200kg/t。根据马钢公司技术输出合同,派遣高炉技术专家对印度高炉进行保产技术指导服务,并进行高炉达标性能测试。测试期间高炉经济技术指标完全达标,日产量提升到2150 t/d。但由于钢厂是引进二手电炉设备,事故频繁,高炉铁水铸铁率高达60%以上,严重影响了高炉冶强的提升;炉前主沟是旱沟,三沟一器维护由印度方负责,维护人员多但效率低,每天出铁次数只有12次左右,也影响了产能的提升。

    2  高炉无计划休风事件经过

    由于炉前采用旱沟,日常维护量很大,炉前三沟一器维护承包给印度另一家公司负责,不要中方负责。4月4日3:10炉前主沟发生烧穿事故,高炉休风5h处理主沟,5日高炉生产正常,产量为1772t,煤比为116kg/t。4月6日下午15:20,高炉出铁过程中发现炉前主沟后部2m处烧穿,高炉紧急堵口,休风处理。休风前铁水温度为1495℃,[Si]:1.12%,[S]:0.033%。休风后发现主沟中后部底部至撇渣器大面积烧穿,炉前浇注料因4日检修时用完,需重新订货,炉前需要对整个主沟、撇渣器进行解体、重新浇筑。炉前抢修全部是人工作业,工作效率低,处理进程非常缓慢。

    休风后,堵严全部16个风口,炉顶温度下降至70℃,后考虑到此次炉前事故短期内不能解决问题,马钢要求他们降低冷却水压、卸下全部吹管,重新堵风口,但印度方考虑吹管、弯头是总承式,卸下、安装很麻烦,很遗憾没有卸下吹管重堵风口,10日高炉炉顶温度上升,直达250℃,就是因为没有卸下吹管重堵风口,其堵泥干燥后漏风所致,只能要求他们重新堵一遍风口,炉顶温度又降到正常水平80℃。

    3  复风前的准备

    根据炉前检修进程,定于12日22:00高炉复风,由于无计划休风长达145h,高炉处境非常危险,根据现场实际情况,马钢指导组制定了详尽的高炉复风恢复方案。

    由于此高炉是Monnet公司唯一高炉,又没有煤气包储备,一旦高炉休风,热风炉就没有高炉煤气烧炉,长时间高炉休风导致热风炉拱顶温度降低到650℃,为了提高风温,复风前4h热风炉开始用柴油烧炉。

    复风送风用铁口上方4个风口送风,其余风口重新堵泥。炉前预备大量吹氧管、氧气罐。

    4  复风操作

    4.1  复风前期操作

    12日20:40高炉复风,高炉开1#、2#、15#、16#风口,复风风压50kPa,风量360m3/min,风温只有450℃,由于没有高炉煤气,暂时用柴油烧炉,风温较低。

    本次恢复重点在炉前,炉前人员安排较多,复风后,炉前用两路吹氧管连续烧铁口,由于无计划休风时间长,超过6d,炉缸状态令人担忧,连续烧铁口1h,铁口来煤气火,

    3:30时,3#风口吹开,5:00时,4#风口又吹开 ,风口吹开后,非常被动,因3#、4#风口是邻近已开风口,所以没有休风,仍全力烧铁口。

    5:30时,1#、2#、16#风口水温差上升快,能看到渣在风口区域盘旋,风口状态堪忧,终于在连续烧铁口7h情况下,6:15时,约有5t冷渣铁烧出,流到干渣坑,风口状态好转,高炉转危为安,但高炉仍维持50 kPa的压力。

    13日00:15上第一批料,高炉6日休风时料线为2.91m,复风时料线是3.99m,休风6d料线下降有1m,布料模式作调整,由C29O27调整为C28O25,15批空焦作头阵,组合料中配加锰矿、白云石,根据炉顶温度控制上料,4:08高炉崩料一次,料线由3.7到4.5m,炉料开始松动,烧出第一炉冷渣铁的后的7:48,高炉又崩料至5.3m,继续空焦赶料线。

    炉前继续不间断烧铁口,直到13:20,烧开铁口后有较多冷渣铁流出,渣铁流动性好转,以后高炉按点次出铁,由于空焦仍未到达风口,热压仍维持在50kPa,16:15炉次铁水温度已达1315℃,流动性有所好转,化验铁水成分如下:

    C : 3.2%, Si : 0.71%, S : 0.25%,Mn : 0.042%。

    4.2  加风及开风口情况

    高炉加风的条件是炉前出铁正常,风量与风压相适应,尤其要计算好补加的空焦是否到达风口带,确保加风后提升炉缸热量。高炉复风19小时后,于13日18:20高炉开始加风,恢复炉况,先恢复风量至500m3/min,热压95 kPa,18:45捅开14#风口,19:40炉次铁水流动性良好,用上撇渣器,开始冲水渣,出铁约20t,渣10t。炉前出铁步入正轨,高炉开始加重负荷,由2.5提高到2.75,20:15捅开5#风口,20:40炉次,铁水温度1325℃,铁水成分如下:

    C : 3.45%, Si : 1.23%, S : 0.065%,Mn : 0.092%。

    由于炉缸温度呈上升趋势,为迎空焦,加快了捅风口和加风的步骤,14日0:15捅开13#风口,1:20捅开6#风口,3:05捅开12#风口,5:30捅开11#风口,6:50捅开7#风口,6:55捅开10#风口,热风压力已恢复至180 kPa,铁水温度已达到1470℃,上午9:00,负荷提高到2.95。

    12:05但由于干法除尘筒体阀门故障,减压至160 kPa,13:40捅开9#风口,21:10捅开8#风口,热风压力加到200 kPa。至此,高炉复风恢复有47小时,高炉风口全开,热压恢复至正常水平。

    5  经验总结

       (1) 复风风口数目应控制在2个,开4个风口复风,从恢复过程来看,还是存在巨大风险的。由于无计划休风6天多,炉缸基本冻结,铁口区域的炉缸需要有加热过程,铁口要长时间、连续烧,若开风口过多,产生的冷渣铁会恶化炉缸工作状态,严重时,产生的冷渣铁不能及时流到炉缸而烧坏风口。

    13日5:00,由于3#、4#风口相续吹开,5:30时,送风风口水温差上升快,风口有涌渣现象,情况非常危险。若开2个风口复风,减少冷渣铁生成量,为炉前烧铁口加热炉缸创作条件,高炉恢复也更加安全。

    (2) 炉前工作是关键, 铁口应埋氧枪,预先加热炉缸。高炉恢复的关键在于加热炉缸铁口区域,埋氧枪加热炉缸能起到事半功倍的效果,很遗憾,这边没有人会制作氧枪。在用氧气管烧铁口时不能间断,一定要连续烧,加热炉缸。这次在连续烧铁口7小时后,才来渣铁,最好在复风前4小时烧铁口加热炉缸,有利于加快恢复进程。

       (3) 长期休风应该卸下吹管堵风口,这次没有做,印度方没有意识到其危害性,10日高炉炉顶温度由70℃逐步上升到250℃,就是因为堵泥干燥后漏风所致,风口堵泥不严,漏风,燃烧了炉内焦炭,生成冷渣铁,对高炉恢复非常不利,长期休风一定要卸下吹管堵风口,才能减少漏风,保护炉内焦炭不被空烧。

       (4) 复风方案设计合理,先头焦炭为空焦15批,计61.5吨,组合料矿批8吨,焦炭负荷为2.5,含空焦7批,计22.4吨,总计集中补加空焦为83.9吨,完全作用时,铁水温度控制在1475℃,[Si]:2.19%,[S]:0.028%,所补加焦炭基本合适。

       (5) 控制好加风、捅风口时机,高炉出现长期无计划休风,炉缸大凉时,只有当空焦和组合料下达后,炉缸工作状态才会有根本的起色,才具备加风、捅风口的条件。热风压力50 kPa维持了19h,待炉缸热量有起色后,才具备加风的条件,此时恢复风量和捅风口是快速恢复炉况的关键。

    6  结语

    此次印度Monnet能源、钢铁公司600m3高炉事故由于印度方炉前维护不力造成大沟烧穿,而抢修效率低下导致高炉无计划休风145h,为高炉恢复带来很大变数,若恢复不好,会带来巨大经济损失。马钢专家指导组通过制定周密的复风方案和精确的高炉操作,只用47h就能加全风量,恢复至正常状态,恢复过程没有出现一次炉况反复。

    (责任编辑:zgltw)
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