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摘 要:河钢邯钢7#高炉,2017年11月停炉,2018年4月2日点火开炉,在出现两次设备事故休风的情况下,实现7天达产,煤比100kg/t以上,取得一定的技术进步,开炉以来保持利用系数2.6以上,实现了开炉的快速达产和稳定顺行。
关键词:高炉;技术; 进步
邯钢7号高炉是从德国克虏伯公司引进的二手设备,原有1700m3扩容为2000 m3,2000年第一代炉役,第二代炉役于2008年7月投产至今,在2018年邯钢炼铁部7高炉受环保取暖期限产、炉缸西南侧侵蚀加剧影响(停炉后发现残厚仅90mm),于2017年11月23日停炉小修。
本次小修项目主要包括改建出铁场除尘系统;新建单矩形出铁场及风口平台,出铁场平台平坦化;高炉本体东北侧冷却壁更换;炉顶上料系统料罐更换;炉缸西南侧碳砖局部更换;热风炉全程保温。于2018年3月21日19时16开始点火烘炉,4月2日22:16送风开炉,实现了5天达产,8天煤比110kg/t以上。
1 烘炉和试压情况
1.1 烘炉情况
烘炉主要按照高炉烘炉方案中的烘炉曲线和温升标准进行,3月22日8:16高炉进入300℃恒温阶段,3月23日14:16后进入450度恒温阶段,其中25日9:00-14:43高炉受环保影响休风。
1.2 试压情况
3月29日高炉试压试漏,对热风炉、高炉本体和煤气除尘系统进行试压检漏。以炉顶压力为准,最高检漏压力190KPa,风量控制在1000-1700m3/min。充压范围起始于放风阀,经过冷风管道、混风管道、混风大闸、混风调节阀、热风总管、热风围管、高炉、炉顶煤气上升管和下降管、重力除尘器、荒煤气管道,布袋除尘、截止于煤气除尘布袋眼睛阀。由于重力除尘2.8m眼睛阀保压差,与以往高炉本体试压不同,为预防热空气进入布袋除尘,在试压捡漏前两小时,要求布袋通氮气,高炉关闭炉顶放散,炉顶通氮气。
2 开炉过程介绍
2.1 装料情况
3月29日高炉陆续将干焦炭、烧结矿、萤石、灰石、锰矿、硅石按计划装入高炉指定料仓中,30日20:00加15.8铺底焦,31日凌晨加16t铺底焦,31日21:15木柴、吹管装完,21:50--23:34加净焦(228t),2#探尺18.7m,人工实测18.45m,0:10-1:45空焦A(1-14),9:07空焦B(15-27批)+2批(28.29批),4月2日14:00开始装负荷料,负荷料入炉前高炉实测料流轨迹,重新调整布料矩阵,实际入炉布料矩阵见下表。装料过程测量了料罐的有效料流开度,测量了布料最大角度,对计划布料最大角度进行修正49°改为43°。
2.2开风口、出铁情况
4月2日22:16送风开炉,堵8个风口,其中26#、27#风口为¢120*525风口,其余的风口为¢120*500风口,送风面积0.2260㎡ 。开炉热量恢复较快,第5炉铁物理热达到1500℃以上,渣铁流动性良好,第一炉铁使用水冲渣。

3 存在的主要问题
1)5日6:30风口全开,15:00风量加至4000m3/min,中班20:30,全焦比降至420kg/t,煤比80kg/t,矿批加至50t,炉况基本恢复正常。
2)6日13:38—17:30(北料车后轮轴承坏)无计划休风 ,亏料线8.19m,堵4个风口,加净焦30t,加焦比40kg/t,由于慢风时间长,送风后炉凉(硅素1.0,热量仅1310℃左右),渣铁难流, 8日19:50风口全开,9日日产5022.3t,延长开炉达产进程。
3)本次开炉过程中炉外事故偏多,影响炉况恢复进程:(1)、4日2:28—2:58,北场第一次开口,渣跑大流,高炉被迫未来风堵口。(2)、4日22:40—23:39北场出铁过程中铁沟漏,被迫未来风堵口。(3)、5日2:54—6:25北场出铁末期渣沟漏。
4)5日10:50发现槽下焦丁称零点跑(零点显示-900kg),料制校回,后判断开炉初期卡料造成焦丁称跑,影响焦比30kg/t,造成焦丁吃空,高炉配焦炭补焦丁,每批少补900kg/t焦丁,造成高炉气流、炉温波动。
5)6日13:38—17:30卷扬北料车后轮轴承坏造成高炉休风、灌渣、送风炉凉。
4 结语
本次开炉开炉方案准备了4版,开炉严格执行开炉方案的节点计划,炉况恢复过程基本顺利。
1)开炉方案准备充分,是高炉实现高炉开炉初期炉况稳定的基础,是高炉快速达产达效的保障。
2)高炉开炉初期的炉况恢复,主要取决于设备保障能力,即开炉就是开设备,不考虑设备休风,高炉可实现3天达产。
3)开炉初期,高炉炉缸热量没有贮备充足,开炉初期休复风,必须保守重视,避免出现炉凉事故。
4)邯钢七高炉开炉基本顺利,在出现两次设备事故休风的情况下,实现7天达产,煤比100kg/t以上,取得一定的技术进步。
(责任编辑:zgltw)







