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2018年以来,陕钢龙钢公司在大包全程加盖技术应用过程中,频繁出现钢包稀渣回流现象,造成大包难烧,导致连铸机堵流、重接等生产事故,严重影响生产的高效运行。
为解决钢包稀渣回流工艺难题,该公司炼钢厂技术员及钢包管理人员群策群力,成立攻关小组,共同研讨解决方案。经过对每个钢包下线倒渣情况进行跟踪,对每次事故细节进行剖析,反复试验、查找,最终确定出钢包稀渣回流的根本原因,主要是由于钢包加盖后钢包倒渣倾角有限,包内渣子倒不净,加之包沿结渣不能及时处理,包内温度高,渣子不能凝结,在钢包放正后,稀渣流入钢包水口。
针对此种现象,小组成员制定措施:要求每班对钢包最少挂渣3次,保证包口无积渣;二次倒渣时,要求天车付钩起升至标准位置,停留最少30秒至不流稀渣;二次倒完渣后,付钩落至钢包放平位置,天车吊运钢包行驶至钢包车上方再落付钩,延缓稀渣回流时间;钢包座到钢包车上后,必须先灌沙;灌沙时若发现水口内有掉落的渣子,必须将空包吊出重新洗眼处理。以上措施的实施,基本解决了钢包稀渣回流的工艺难题。
据悉,为巩固实施效果,该单位还将预防稀渣回流的措施编入大包全程加盖操作规程,形成固化措施长期实施。
(责任编辑:zgltw)







