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2.5 送风参数的选择
此次开炉风口规格为Φl20 mm×14+Φl10 mm×4个,全开风口面积为0.297 m2,堵10个风口,送风风口18个,送风面积为0.1963 m2,
进风率66.09%。点火风量为1400 m3/min,风温全送。
3 开炉实际操作
3.1 开炉难点及对策
本次安钢2 200 m3高炉中修是在环保严格管控背景下进行的,整个中修及开炉计划具有不可控性,导致炉缸残余焦炭和渣铁清理不彻底,只将1#、2#铁口清理出来,3#铁口没有清理。同样的原因烘炉时也没能安装烘炉装置,炉缸烘的不彻底。同时环保要求开炉尽可能缩短恢复炉况时间,将开炉对环保的影响降低到最小。这些都给本次开炉带来不小的困难,为此开炉采取了预埋氧枪加热铁口,定期更换氧枪,争取早日烧开铁口排放渣铁;花堵风口,开炉初期采用小风量有利于恢复炉况,减少风口破损,随炉况进程逐步开风口;确定合适的开炉总焦比和全炉渣碱度,本次开炉总焦比3.247 t/t,全炉渣二元碱度1.0,保证渣铁有良好的流动性和料柱透气性;加强炉前人员力量,及时出净渣铁。
3.2 预埋氧枪作业
为了更好、更快的恢复炉况,此次开炉使用从铁口插入氧枪的方法,以加快炉缸凉渣铁的融化和排出,提高处理炉缸的速度[3]。具体于送风前2小时在1#、2#铁口预埋氧枪,通上压空和氧气预热铁口。为了更好引燃铁口焦炭,采取在预埋氧枪前人工用吹氧管氧烧铁口。
3.3 开炉操作
安钢2 200 m3高炉中修完于2017年4月15日20:00点火送风,堵1#、9#、10#、11#、12#、13#、19#、20#、21#、28#共10个风口。开始风量1 400 m3/min,风温330 ℃,料尺显示1#4.87 m、2#4.04 m、3#3.51 m。21:40送风的18个风口全亮。22:30引高炉煤气。16日00:10发现2#铁口氧枪自动烧出后上炮堵口,01:25拔出1#铁口氧枪发现枪堵死,03:28-03:36开2#铁口出第一次铁,流出约30t渣铁混合物。09:00取样铁水成分见表6,炉渣成分见表7。
表6 开炉铁水成分
成分
[Si]/%
[S]/%
[Mn]/%
[P]/%
[Ti]/%
[V]/%
含量
6.21
0.020
6.81
0.160
0.328
0.040
表7 开炉炉渣成分
成分
(CaO)/%
(SiO2)/%
(Al2O3)/%
(MgO)/%
(S)/%
(TiO2)/%
(TFe)/%
R2
含量
40.11
31.76
16.42
8.86
1.272
0.37
1.12
1.26
16日18:52捅开9#风口,20:30捅开10#风口,22:29发现1#铁口自动烧出,22:36堵口,23:05捅开21#风口,开炉开风口情况见表8。4月17日15:00开始喷煤,4月19日04:45在处理近三天情况下终于将1#铁口再次烧开,投入正常使用,16:00开始富氧。4月19日高炉除了1#、28#风口因侧壁温度高常堵外风口全开,当日O/C上至4.20 t/t,风量加至4 080 m3/min,至此本次高炉中修开炉基本恢复正常。开炉负荷情况见表9,开炉4天风量情况,因铁口浅跑大流有三次减风出铁。
表8 开炉开风口情况
(责任编辑:zgltw)开风口号
开风口时间
开风口号
开风口时间
9#
4月16日18:52
10#
4月16日20:30
21#
4月16日23:05
11#
4月17日07:10
12#
4月17日20:42
20#
4月18日07:25
19#
4月19日14:30
13#
4月19日22:20







