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武钢7号高炉大面积风口灌渣快速恢复操作实践(一)

时间:2018-02-24 17:57来源:武汉钢铁有限公司 作者:强农厂 点击:
  • 摘  要对武钢7号高炉风口大面积灌渣的原因做了分析,对灌渣后的炉况恢复的操作实践进行了总结。通过堵风口恢复、集中加净焦、控制压量关系、合理组织炉前出渣铁等一系列措施,武钢7号高炉仅用了39h炉况即恢复正常,风量达到5200m3/min。

    关键词 高炉;风口灌渣;炉况恢复

    中图分类号:TF543.3   文献标识码:A      

    The Treatment Practice of Large Area Slag Entering into the Tuyere of No.7 Blast Furnace of WISCO

    QIANG Nong-chang

    Wuhan Iron & Steel Co, Ltd

    AbstractAnalysis of the reasons for the large area filing of the blast furnace at No.7 blast furnace of Wisco. After the operation of furnace condition recovery after the filling of slag was summarized.By blocking of tuyere recovery、with net coke and control pressure volume relations, a series of measures of rational organization of front slagging iron,No.7BF in Wisco only 39h furnace condition is restored to normal,the wind reached 5200m3/min.For the treatment of large area irrigation slag,furnace temperature is the foundation,before the iron slag discharge is the key.

    Key words: blast furnace; slag entering into the tuyere; redtoring of funace condition

    武钢7号高炉有效炉容3200m3,32个风口,4个铁口,两用两备,采用了PW炉顶技术、旋风除尘器、INBA渣处理、TRT余压发电等一系列炼铁新技术和新工艺。2014年3月,由于原燃料条件波动导致炉况不稳、炉身粘结。3月13日休风换风口顺便清理渣皮,因渣皮脱落,造成煤气流分布异常,炉温急剧下滑,在休风堵风口恢复时32个风口全部灌渣,对生产影响较大。7号高炉通过加净焦、堵风口恢复等措施,炉况恢复较快,有效避免了损失的进一步扩大,也为以后的炉况操作积累宝贵经验。

    1  灌渣前的炉况操作

    2014年3月份开始,7号高炉炉况一直不稳定,主要表现在:风量风压波动大,风量在5400 m3/min -5800m3/min之间,炉身上部静压力不稳定,时常伴有小滑料,煤气利用与透气性指数波动大,炉温控制难度大。炉缸不经憋铁口堵后风压爬坡,出铁后可加风;压差容易冒尖,铁口中的炮泥硬度大,难以钻开需要经常动氧气烧铁口。由于长时间慢风作业,导致炉身结厚7 ~ 10段炉身温度普遍下降,炉缸炉底温度也一直处于下降趋势,水温差降至3左右。

    3月13日7号高炉休风120min换风口,顺便处理渣皮。14日22:40,炉身7~ 10段I、J、K列渣皮脱落,炉温基础比较好,[Si]0.5%,物理热1510左右,附加10t净焦以补充热量损失

    15日4:50,渣皮大面积脱落,炉身7~10段基本掉干净,附加20t净焦。至7:00炉温急剧下降,[Si]0.2%,物理热1480左右。8:00进一步调轻负荷,加300kg/批,同时附加30t净焦。渣皮脱落后气流需重新找平衡,炉内气流极为不稳,煤气利用与透气性指数波动大。15日夜班中后期至白班前期,炉温[Si]一直处于0.2%以下,物理热低于1480。至9:40,高炉炉况开始恶化,频繁出现管道,滑料见图1、2。至15日中班,由于管道滑料不断,大量的生料进入炉缸,在过完净焦后炉温急剧下行,中班一个班处于炉凉状态,物理热最高1485。下料更加不顺,静压力波动大,探尺出现呆滞,崩滑料频繁见图3、4。批重由90t缩为80t,负荷由4.57降至4.42。为下好料,适当减风降压,压差按下限控制,同时每隔4-6批料附加一个10t净焦。15日附加净焦情况见表1。                       

    2  灌渣事故经过

    15日22:40高炉悬料,23:25料动,料线5.2米。为坐料彻底,高炉继续减风至3300m3/min。23:25准备休风堵风口恢复炉况。23:30风量4000m3/min,顶压0.190Mpa,压差0.150Mpa。23:40两边铁口均已喷,高炉立即改常压。至16日0:20高炉减风至零改低压,检查确认风口均正常。0:30高炉转休风,在开倒流阀后发现风口灌渣。高炉立即联系人员全开风口大盖排放风管中未凝渣铁,后经检查发现32根风管全部灌渣。

     表1  7高炉15日附加净焦情况         

    料批数

    33

    43

    46

    61

    75

    79

    85

    94

    98

    106

    113

    净焦总量

    净焦量/t

    20

    15

    15

    10

    10

    10

    30

    10

    10

    20

    15

    165

     

    表二 15日各班主要参数情况

    班别

    风量/m3/min

    氧量/m3/h

    压差/MPa

    负荷

    矿批 /t

    夜班

    5700  5500

    28000  20000

    0.168  0.165

    4.64  4.57

    90

    白班

    5500  4200

    20000  10000

    0.168  0.150

    4.50  4.42

    90  80

    中班

    4200  3500

     10000  0

    0.150  0.135

    4.42

    80

     

    3  炉况恢复

    (1)清理凝结渣铁。送风前风口、风管、直管等全部清理干净。32个风管全换。对风口凝结的渣铁混合物采取氧气管烧,钎子、风镐打等方式全部清理,清通后立即用休风泥掩盖,以防止渣子流出再次堵塞风口。

    (2)堵风口。均匀未出铁部位8个风口恢复。其余风口要求透开,但是由于风口前端液态渣铁跟休风泥混合凝结,滑锤都难以打动。送风前仅部分风口有亮光

    (责任编辑:zgltw)
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