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焦炭热态强度下降对高炉炉况影响原因分析(八)

时间:2017-01-22 16:48来源:1首钢水钢技术中心 2首钢水钢炼铁厂 作者:毛锐1 刘欣1 郎黔1 吴永康2 肖 点击:
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    5  3月份四高炉碱金属负荷变化趋势

    53月份四高炉碱金属负荷变化趋势,可见连续四周偏高呈先上升再下降再上升的趋势,第四周上升幅度较大,从时间上看正好是炉况波动大的时期,主要原因喷吹煤替代瘦精煤后,自产焦炭碱金属含量上升,喷吹煤碱金属含量1.94%,而瘦精煤碱金属含量1.12%。烧结矿碱金属含量0.294%,南非块碱金属含量0.163%313焦化变喷吹煤之前理论计算焦炭碱金属含量为0.97%,变喷吹煤之后理论计算焦炭碱金属含量为1.03%,理论计算焦炭碱金属含量已超过1.0%,由于入炉原燃料整体呈现碱金属处于上升趋势,尤其第四周烧结矿碱金属含量的上升幅度较大,故四高炉在31623日期间整体碱金属负荷上升,进一步恶化高炉炉况。

    5 原因分析判定

      1313炼焦煤结构变化影响,自产焦热态强度下降,高炉料柱骨架受损,透气性、透液性恶化是主要原因。

       2314动力5#鼓风机静叶处理四高炉休风66min,炉况恢复过程中,遇上焦化变配比后的低热态强度新焦炭影响炉况波动是关键原因。

      3315自产焦炭热强度检验取样时间未把握好,对变配煤比后的焦炭未能及时体现出热态强度的下降,对高炉调整的指导性不强,这是次要原因。

       4)四高炉主要原料烧结矿和料柱骨架自产干熄焦,碱金属以及其他有害元素负荷同步上升,循环富集效应集中,造成焦炭粉化加剧,透气性、透液性下降,这是次要原因。

       5)综合入炉品位下降,渣比上升,渣铁排放难度加大,炉况恢复也受到一定影响,这是次要原因。

    6 结语

        水钢四高炉此次炉况波动,恢复时间较长,长达13d,损失较大。损失是严重的,教训是深刻的,舍本逐末应当汲取。通过对比分析高炉波动前后入炉原燃料的变化及高炉操作,不难看出高炉波动的主要原因是焦炭热态强度的下降,高炉料柱透气、透液性变差,压量关系紧张,频繁出气流、悬料,高炉通过上下部调剂相结合来稳定炉况,但效果并不理想,直到焦化调整配煤比,焦炭质量改善后,高炉制度调整才起到效果,高炉炉况逐步恢复正常。

    7  参考文献

     [1]  《炼铁学》上册  任贵义  主编    冶金工业出版社  20117

    [2]  《烧结球团矿微观结构》  陈耀铭  陈锐  编著  中南大学出版社  201112

    [3]  《高炉生产知识问答》  王筱留  修订  北京冶金工业出版社  200612

    (责任编辑:zgltw)
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