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柳钢3号高炉复合节能降耗冶炼技术实践(一)

时间:2016-08-11 21:45来源:柳州钢铁股份有限公司 作者:黄日清 蔡毅龙 王文志 点击:
  • 摘要 柳钢3号高炉采取周期性边缘大角度布焦结合中心加焦复合布料技术,均匀炉缸圆周进风布置并适当扩大进风面积照顾边缘气流,增加富氧率降低吨铁风耗,引用可视化模板操作技术与热风炉送风制度改二烧二送为三烧一送复合冶炼技术,炉况逐步稳定,燃料比持续降低,也造成炉顶边缘、中心气流变弱,导致了操作炉型波动现象。

    关键词 高炉 节能 技术 实践

    1  前言

    柳州钢铁股份有限公司炼铁厂3号高炉有效容积2000 m320085月建成投产。该高炉设东、西两个出铁场(东西双铁口),26个风口,采用板壁结构厚炉衬炉体全冷却壁设计;冷却系统采用两段式复合式冷却,即炉缸用开放式工业水冷却,风口带以上采用软水密闭循环冷却;炉顶使用紧凑型无料钟炉顶,皮带上料;配套4座球式热风炉;煤气净化使用重力除尘器粗除尘与干式布袋精除尘技术;装备有炉顶余压发电(TRT)工艺。由于公司调整生产经营计划,该高炉201110月、20153月两次停炉检修,停炉期间均使用喷注技术修复炉衬。该高炉自投产以来能耗高,稳定性差。据统计2009年至20157年生产时间里,该高炉燃料比与同类型高炉相比一直处于末位,没有发挥大高炉应有能力。

    低燃料比生产是高炉高效生产重要标志,降低燃料比一直是高炉工作者最大追求。自201511月下旬以来,在认真总结该高炉历年生产经验,全面分析存在问题,通过开发应用复合节能降冶炼技术,高炉生产逐步稳定,燃料比逐步降低,并确立了该厂低燃料比生产标杆。

    2  燃料比对标与低燃料比生产存在问题

    2.1历年燃料比对标

    2008年两座2000 m3高炉建成投产(34号高炉),柳钢跨入2000 m3级大高炉生产,201292650 m3高炉(2号高炉)建成投产,从此该厂拥有三座2000m3级高炉。表12009年至20157年生产时间2000 m3级高炉燃料比、全厂燃料比对标表。表1显示3号高炉燃料比在32000 m3级高炉排序中处于末位,与指标较好的同类型高炉相比存在较大差距。

    1   柳钢2009年至20152000级高炉燃料比对标表,kg/t

    年份

    3号高炉

    4号高炉

    2号高炉

    厂部

    3号高炉燃料比排序

    2009

    552.9

    546.3

    547.9

    2

    2010

    561.1

    545.0

    546.0

    2

    2011

    566.2

    560.0

    562.3

    2

    2012

    549.8

    542.0

    537.4

    551.8

    3

    2013

    568.3

    552.5

    530.9

    553.9

    3

    2014

    547.6

    545.0

    537.7

    549.2

    3

    2015

    526.1

    520.8

    520.4

    529.8

    3

    2.2  2015年月度燃料比对标

    2015年钢铁行业持续不景气,为了降低生产成本,该厂推行低燃料比生产。表22000 m3级高炉燃料比、全厂燃料比对标表。表2显示3号高炉燃料比整体偏高,2000 m3高炉燃料比排序第一名2次,第二名4次,第三名6次,燃料比整体排序末位。

    2  柳钢20151月至122000级高炉燃料比对标,kg/t

    月份

    3号高炉

    4号高炉

    2号高炉

    厂部

    3号高炉燃料比排序

    1

    539.8

    523.8

    520.9

    533.0

    3

    2

    536.3

    524.8

    525.4

    536.3

    3

    3

    520.0

    517.6

    526.5

    533.5

    2

    4

    543.6

    528.1

    529.0

    536.0

    3

    5

    519.7

    533.7

    519.9

    526.5

    1

    6

    512.2

    512.6

    518.6

    519.9

    1

    7

    520.3

    519.9

    522.1

    529.6

    2

    8

    535.1

    524.1

    539.3

    538.6

    2

    9

    514.8

    509.6

    510.4

    518.6

    3

    10

    517.0

    504.5

    504.2

    521.1

    3

    11

    538.4

    522.4

    517.6

    533.8

    3

    12

    521.2

    531.1

    513.4

    530.2

    2

    2.3 影响降低燃料比生产原因分析

    该高炉生产总体不够稳定,适应外围条件能力差。进入去年11月份以来,高炉不接受高风压,不接受高顶压,不接受高富氧率,不接受高风温,悬塌料次数增加,风口损坏次数增多,低炉温现象增多,料尺行走不平滑,炉喉十字测温仪表现为边缘四点温度降低,中心温度高,次中心温度高,从炉顶成像仪看中心气粗大无力,无边缘气流。为了稳定炉况,在操作上采取降低焦炭负荷、降低布料角度、降低炉顶压力、降低富氧量、降低炉渣碱度、降低入炉风温、减少喷煤量、减少中心加焦量、减小矿石批重、提高鼓风量、提高炉温、实行定压操作、配加洗炉料等操作,高炉炉况在短期内得到一定改善,但未达到期望值。与10月相比,11月焦炭负荷降低0.286,热风压力降低0.006MPa,炉顶压力降低0.003MPa,风量增加68m3/mim,慢风率降低1.69个百分点,烦我、风温同比降低49℃,富氧率降低0.5个百分点,悬塌料增加2次,风口损坏增加2个。

     

    (责任编辑:zgltw)
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