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由他主导实施的专用钢轧制负荷前移技术攻关,攻克异常卷率增多的难题,使武钢CSP轧辊更换吨位延长450吨;由他牵头建立的精轧机弯辊力在线监控系统,大幅降低轧辊剥落事故。日前,由他撰写的技术论文《CSP热轧带钢宽度精确控制研究》获武钢轧钢年会优秀论文二等奖。他就是武钢条材总厂CSP分厂轧钢车间精轧作业长赵敏。
2012年,专用钢异常卷率增高、换辊周期短,成为制约CSP轧钢生产的一道“瓶颈”。为此,赵敏查阅大量技术资料,开展了诸多理论分析和数据对比。他每天观察轧钢生产,并记录轧制过程中出现的各种异常现象,以至于每块钢在不同机架的形态、轧机的抖动和轧钢时发出的声响,他都谙熟于心。最后,他大胆地提出专用钢生产时前移轧制负荷的生产模式,经采用实施后,降低异常卷率2.06%,轧辊更换吨位提高了450吨。
2014年以来,CSP分厂扩大极薄材产量,随之而来的带钢“甩尾”、废钢和轧辊剥落事故陡增。在与轧辊制造厂家和兄弟企业开展技术交流时,大家都将关注的焦点锁定在轧辊的管理上。一次,赵敏和设备技术人员探讨技术工艺时,意外发现轧辊出现剥落前弯辊力出现明显波动。这让赵敏茅塞顿开,由此提出:用在线监测弯辊力数值,向轧辊使用提供预警的想法,经系统优化实施后,促使2015年该厂轧辊剥落事故较上年同期减少15次。
(责任编辑:zgltw)







