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随着高线水除磷泵管件老化,震动下黄铜材质的部件易崩碎,没有相同材质的合适备件,无法立即修复备用泵。山钢集团张钢轧钢事业部维修工悉心研究,对水除磷气缸管路进行改造,用现有的快插和透明管替换原管件,使备件通用,维修更快捷。通过巧妙改造管路创造价值的实例,在轧钢生产线并不稀奇。错综复杂的管路间,职工正搜索提效“秘钥”。
张钢轧钢棒线生产线9#减速机进油管道平台下段长时间受水腐蚀,管壁普遍已变薄,90°弯头管壁位于平台上段接近平台处锈蚀严重,出现渗油,上下两端无法继续使用。但平台施工时管道部位已灌浆夯实,无法更换。棒线维修作业中心开足脑力,另辟蹊径:给管道焊接了一段进油管路,从平台预留液压管路通道穿过,避开原进油管路段,并将原进油管路焊接盲板封死。彻底治理了跑冒滴漏点,解决了漏油可能引发的火灾等危险因素,减少月稀油使用量2%。
张钢棒线10#轧机后除尘水管是老式除尘水管,用电焊焊在钢筋上,每次更换11#轧机时,需用大锤破拆或用气割割掉,换完轧机后再焊接上,反复焊接大大增加了操作人员的工作量,角度也不合适,除尘效果极差。通过现场策划,职工把支撑杆弯成合适角度,在上边焊接上两个5cm的小管孔,把除尘水管头焊接在横杆上,除尘水管对好前一架次轧机的出钢口,然后在横杆合适位置,焊接上两个5cm的圆钢,插在支杆焊接的两个小管空中,更换轧机时支撑杆和横杆可以分体。自此以后,除尘效果明显,轧线环境得到显著提升,且减少了电焊和气割的成本。更换9#轧机时,只需把横杆拿掉,操作方便灵活。
(责任编辑:zgltw)







