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10月16日15:10,炼铁事业部料运作业区丁班班长胡荣平与班员张三华、金顺松在三高炉小矿槽X301皮带处做焦炭筛分,每筛一次,胡荣平都要问负责记录和称料的张三华。这是他们每天必须做的工作,如果筛分出来的焦丁过多,他们就要对各条皮带的下料漏子进行检查,对损坏和安装不合理的缓冲坡板进行整改。

据胡荣平介绍,这次他们取的样品通过筛分检测后,满足作业区规定的焦炭入炉要求,这也是他们耗费了两年时间才取得的成果。
料运作业区负责运输自产焦进入高炉的皮带运输机共有10条,受地理位置影响,这些皮带机安装的位置起伏不平,每条皮带的头部都有一个下料漏子对输送到高炉的焦炭进行中转。但由于这些下料漏子具有一定高度,焦炭从上一条皮带落到下一条皮带时就会在漏子落料处相互碰撞,每一次中转都会多增加一些焦丁,降低了焦炭入炉率。
为提高冶金焦入炉率,料运作业区一直不断尝试用各种方法,但都以失败告终。
2021年,作业区相关技术人员提出在下料漏子内增加缓冲坡板的想法,焦炭从上一条皮带落到下一条皮带上时碰撞率就会降低,同时也减少了焦丁的产生,冶金焦入炉率就可得到提高。
方法有了,作业区就把这一工作定为作业区的攻关课题,先选择在垂直度最高的一个漏子做实验,成功后再逐步进行推广。
漏子的角度过于垂直,他们就把漏子安装角度调整倾斜,让下料漏子有一定的斜坡后降低焦炭垂直落下的碰撞率。这个方法倒是可行,但漏子底部的铁板又容易被磨穿,给检修工人和岗位职工增加了劳动强度。于是,他们用轨道钢与合金板在漏子里面安装缓冲平台,焦炭掉在缓冲平台上,堆积到一定的高度后再自然下落,虽有一定效果,但未达到预期目标。
不行就再改……就这样,他们在一个漏子里反复试验,用了差不多半年时间,才达到了预期效果。
一个漏子改完,他们又把目标转移到下一个漏子。
由于是边生产边整改,进度相对缓慢,直到今年9月底才把自产焦和外购焦皮带系统所有的漏子全部整改完毕。
据料运作业区相关负责人介绍,在皮带漏子整改过程中,作业区每一个职工都在出谋划策。整改好的漏子在运行中需要改进的,他们就在漏子的铁板上做好标识,用石笔绘制简单的图纸后反馈给作业区,一旦有停机时间就及时组织进行整改。
料运作业区通过对皮带机下料漏子的改造,提高了冶金焦入炉率,降低了生产成本。同时,还减少了焦炭运输中转过程中的焦丁数量和下层皮带撒料现象,岗位职工的劳动强度明显降低。
(责任编辑:zgltw)







