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“SQTI”管理是公司实施“四一一”发展战略的一大重要抓手。培养精益管理人才,持续推进安全环保、产品质量、效率效益的提升,是“SQTI”管理的重点内容。公司将精益人才培养与经营生产紧密结合起来,于3月份和6月份分别举办了两期“SQTI改善骨干培训班”,引导学员树立精益思想、改善意识,会用改善工具,进而推动所在岗位、所在班组、所在作业区的改善工作。

培训结束后,参培学员都深感培训内容“干货”满满,受益匪浅。学员们都学到了什么?收获了什么?给自己的成长和工作又带来了哪些思考和触动?带着这些疑问,记者走进了公司“SQTI改善骨干培训班”学员中间,听到了他们不同的心声,感受到了他们同样的触动,了解到了他们从走进“SQTI改善骨干培训班”那一刻起,从思想到行动发生的诸多改变……
改善,必须做到思想先行。
第一期“SQTI改善骨干培训班”学员冯维在能源事业部热力作业区从事设备TPM管理工作。他说,之前工作中缺少改善思维,遇到设备运行中出现的问题,有时想不到如何去改善,有时有了改善的想法却又不知如何着手,有时存在怕麻烦、怕出错的畏难情绪。如此一来,总是当“救火队员”,工作既被动也很辛苦,甚至得不到岗位职工的理解。
培训中,从老师理论联系实际的生动讲解,再通过到首钢京唐公司实地观摩学习后,让冯维学会了用改善的思维在现场发现问题、解决问题。例如他参与的“降低5号电动鼓风机温度”攻关项目,尝试采用油烟机工作原理,利用边角余料加工制作了隔热罩,使鼓风机房室内温度从40℃降到了33℃,改善了职工点巡检时的作业环境,改变了过去降温只能靠开门散热的方式,也减少了设备积灰后清扫的难度和频次。
系统的学习培训,打通了学员思想认识上的“任督二脉”,打破了“不敢干、不想干、不会干、干不了”的思想障碍。
学员廖洋阳、严婷、洪天庆纷纷在感言中说,精益、改善、创新并非遥不可及,改进、优化无处不在。作为培训班学员,要主动到现场发现问题,多找改善的办法和措施,努力在“七大浪费”上做“减法”,在提升效益效率上做“加法”,为公司降本增效“加速加力”。
改善,是解决问题的“锦囊”和“良方”。
“SQTI改善骨干培训班”学员在完成军事训练、理论学习、实地观摩等课程后,都会进入课题实践环节,通过公司命题、学员自主选题等方式,组织开展改善课题攻关。
第二期“SQTI改善骨干培训班”学员、钢轧事业部三棒作业区职工李荣说,以往在课题攻关中,遇到困难和瓶颈时思路单一、办法不多,攻关受阻时还会产生放弃的念头。通过参加培训,不但开阔了眼界,还学习撑握了更多精益改进、持续改善的思路和方法。
8月份,李荣等学员围绕降低钢轧加工成本、提高生产作业时间等重点难点开展课题攻关。实施的“提高φ28mm捆重精准率”课题,预计吨钢可降低钢轧加工费3元;“缩短立式机架更换时间”课题,可将二棒线机架更换时间从86分钟缩短至60分钟。
学习让大家汲取了改善的智慧,点燃了改善的热情。通过培训,学员们重新审视自身工作,秉持“改善不嫌小、改善不畏难”的精神,坚持问题导向,从难点、堵点中积极寻找改善的切入点、突破点,切实将课堂知识转化为实实在在的现场改善成果,“降低9号锅炉煤气单耗”“降低焦炭热强度耗时”“降低大型风机转子动平衡时间”等一批攻关课题正在落地实施和有序推进中。
改善,不是单打独斗,需要大家协同作战。
每天下午4:00,在公司“SQTI”推进办办公室,物流仓储事业部等单位的参培学员都会定时召开“降低局车在厂内停留时间”攻关课题碰头会,大家围绕课题推进情况相互交换意见,提出进一步优化的建议和想法。自7月份推进实施该课题以来,通过各单位的相互协同配合以及各流程、各环节的持续优化改善,局车在公司内停留时间已节约120分钟。课题小组成员郭建铭表示,课题还有进一步优化改善的空间。
聚众力,汇众智。工作中,学员们打破“各自为阵”的思想藩篱,树立“一盘棋”的大局意识,整合资源、凝聚力量,聚焦重点课题合力攻坚,在“提高双洞山泉桶装水生产量”“提高六道翻渣线渣罐运转降低安全风险”等课题实践中,大家按照“精益十原则”要求,相互支持配合、协同联动,对工艺和流程持续优化和改善,一个个制约效率提升和制约成本降低的问题点被逐个击破。学员的统筹、沟通、协调能力也在课题实践中得到锻炼和提升,并转变成了“会干好、能干好”的实力和本领。
此外,公司相关领导不定期探班、每周定期听取学员改善课题汇报,为学员们注入强大的改善动力,坚定了大家将改善进行到底的信心、决心与恒心,在全公司范围内形成了你追我赶、积极改善的生动局面。
(责任编辑:zgltw)







